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硬齒面減速機(jī)故障及排除方法有哪些?
減速機(jī)發(fā)熱和漏油。蝸輪減速機(jī)為了進(jìn)步功率,通常均選用有色金屬做蝸輪,蝸桿則選用較硬的鋼材,由于它是滑動(dòng)磨擦傳動(dòng),在工作過程中,就會(huì)發(fā)作較高的熱量,使減速機(jī)各零件和密封之間熱膨脹發(fā)作區(qū)別,從而在各合作面發(fā)作空隙,而油液由于溫度的升高變稀,簡單形成走漏。首要緣由有四點(diǎn),一是原料的調(diào)配是不是合理,二是嚙合磨擦面的表面質(zhì)量,三是光滑油的挑選,增加量是不是正確,四是裝置質(zhì)量和運(yùn)用環(huán)境。
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一:長時(shí)間使用后出現(xiàn)故障的主要表現(xiàn):使用過程中振動(dòng)增強(qiáng),噪音增大。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因?yàn)椋簷C(jī)箱內(nèi)部件磨損程度過大或已損壞。
二:可能損壞的部位:齒輪齒面磨損、齒輪輪齒折斷、齒輪齒輪軸孔或鍵槽遭到磨損;軸承孔處的螺絲孔因?yàn)槟p很容易失效;軸面、鍵槽也容易因使用時(shí)間過長而產(chǎn)生磨損。
三:修復(fù)方式:此修復(fù)方式并不是所有維修處都有技術(shù)實(shí)力按照此法進(jìn)行維修,但如是大型設(shè)備,能找到維修點(diǎn)對(duì)部件進(jìn)行修復(fù),對(duì)企業(yè)的整體成本而言將會(huì)大大節(jié)省。
技改后,永磁電機(jī)由高壓變頻器驅(qū)動(dòng),生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)頻率設(shè)定為45~46Hz即可達(dá)到原有傳統(tǒng)拖動(dòng)模式下的磨機(jī)轉(zhuǎn)速,滿足生產(chǎn)需求,運(yùn)行電流降低。直驅(qū)拖動(dòng)模式?jīng)]有減速機(jī),降低傳動(dòng)負(fù)荷,進(jìn)一步降低運(yùn)行電流。相比原有電機(jī),永磁電機(jī)功率因數(shù)提高,節(jié)能效果明顯。本項(xiàng)目技改投資約140萬元,對(duì)水泥廠煤磨主電機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,技改完成后一臺(tái)永磁電機(jī)年可節(jié)電約120萬kWh,折合電費(fèi)約70萬元,預(yù)計(jì)兩年可收回投資成本。一年節(jié)電折合標(biāo)準(zhǔn)煤約165. 4t,減少CO 2排放約450t。
永磁電機(jī)在抽油機(jī)應(yīng)用相比減速機(jī)的優(yōu)勢
油田使用的大多是常規(guī)游梁抽油機(jī),屬于帶負(fù)荷啟動(dòng)設(shè)備,穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)所需的轉(zhuǎn)矩相對(duì)較小,而啟動(dòng)時(shí)需要轉(zhuǎn)矩較大,因此需要使用比穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)功率大得多的電機(jī)。油田大量配用異步驅(qū)動(dòng)電機(jī)降低了電網(wǎng)的功率因數(shù),增加了無功消耗,致使電機(jī)平均負(fù)載率不足30%,“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴(yán)重,電能浪費(fèi)巨大,使得開采成本很高,影響油田的綜合經(jīng)濟(jì)效益。所以在常規(guī)抽油機(jī)上推廣使用永磁同步電機(jī)。