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車載造紙吸氣泵的應用
目前,我國車用造紙吸氣泵以活塞氣泵為主,綜合性能良好且振動噪聲性能優(yōu)越。本文主要介紹一下活塞氣泵的結構和工作原理,分析一下車用造紙吸氣泵選擇活塞氣泵的原因。
馬力機電活塞氣泵的結構是由兩組平行對置安裝的活塞-氣缸-進排氣單向閥組件構成的具有進排氣功能的部件。其中,排氣單向閥安裝在活塞頂端,進氣單向閥與排氣單向閥之間的空腔構成了氣缸;兩邊的活塞由一個曲柄雙連桿機構帶動,其動力來源于電機;排氣口與大氣相連通,抽氣口與真空助力器伺服氣室相連通。此外,還有氣體消聲器、機座、密封套等輔助部件。
馬力機電車用造紙吸氣泵的工作過程可分為抽氣過程和排氣過程。電機帶動曲柄雙連桿構運轉,左、右活塞做往復運動。當活塞由左向右運動時,左邊氣缸的體積將不斷增大,氣缸內氣壓不斷減小;當左邊氣缸內氣壓小于抽氣口處氣壓時,進氣單向閥打開,完成左邊氣缸的抽氣過程。與此同時,右邊氣缸內的體積不斷減小,氣缸內的氣體被壓縮,氣壓不斷增加。當右邊氣缸的氣壓大于排氣口處氣壓時,排氣單向閥打開,完成右邊氣缸的排氣過程。
臺冠造紙吸氣泵用于真空干燥柜使用要求出廠檢測標準
真空干燥柜要求真空泵的極限真空度能達到1.2kpa, 在這為描述一下1.2KPA是指一個大氣壓通常是100.03KPA。當真空泵在大氣壓的情況下抽100L容積氣罐空間。極限真空表顯示負壓值是1.2KPA時。為符合真空干燥柜使用標準。
東莞市馬力機電有限公司,為此以造紙吸氣泵要求按照行業(yè)標準設計一套檢測流程,同等容積下達到的負壓值與時間效率法如下:
1、本裝置抽氣管直接連接到真空泵抽氣口上,真空泵排氣口安裝上標配的消聲器
2、啟動秒表計時,同時本系統(tǒng)上電(真空泵工作,進去電磁閥關閉)
3、記錄真空度達到3kpa的時間(用于判斷抽氣速率)
4、記錄真空泵達到1.3kpa的時間(干燥柜工作判斷壓力值)
5、記錄真空度達到1.2kpa的時間。(判斷真空泵極限能力情況)
馬力機電實驗結論:
(1)JP-200H臺冠造紙吸氣泵的合格標準可以定為:
從大氣壓抽100L容積氣罐真空達到1.2kpa的時間不大于8分鐘
(2)JP-120H臺冠造紙吸氣泵的合格標準可以定為:
從大氣壓抽100L容積氣罐真空達到1.kpa的時間不大于10份30秒
造紙吸氣泵真空度故障檢測
造成真空度故障的原因不是主要的,而我們的檢測手段又很單一,在使用機械時真空度不夠,機械上所帶真空表則會顯示達不到需求,真空表只能反映系統(tǒng)的終抽氣結果,卻不能反映在某一時間上各個管道過程中,為故障的查找?guī)砹嗽S多不便,也增加了故障的排查時間。
東莞市馬力機電造紙吸氣泵生產廠家,15年專注研發(fā)真空技術。目前采用的故障排查方式基本為排除法,步驟如下:
1、確定真空度儀表的準確性;
2、確保系統(tǒng)切斷閥無漏氣;
3、若故障為現(xiàn)象一的表現(xiàn)形式,則需對整個系統(tǒng)進行外漏氣的檢查;
4、若故障為現(xiàn)象二的表現(xiàn)形式,首先檢切斷閥、氣管間之中的鏈接,如無異常,檢查各切氣閥,如無異常,作拔掉真空主管道接在造紙吸氣泵吸氣段檢查,測試造紙吸氣泵真空度是否可以達到需求點。
東莞市馬力機電有限公司15年專注研發(fā)造紙吸氣泵,為企業(yè)提供真空技術解決方案。
造紙吸氣泵異響分析原因
剛開始有些用戶認為,機械發(fā)出的這某噪聲是由于某個部位漏氣或保養(yǎng)不當、因雜物堵塞造成。于是將造紙吸氣泵的泵體拆開逐一清洗,并著重檢查是否出現(xiàn)堵塞、墊圈破損、零件損壞等。但在完成檢查后,試機,噪聲仍然存在。下面小編就來說說泵機噪音問題出現(xiàn)的原因。
東莞市馬力機電造紙吸氣泵生產廠家人員的多年經驗,該噪聲可能是泵體軸承摩擦、偏心輪抖動造成的。氣缸兩端軸都有自動潤滑,一般不會有問題,問題可能出在造紙吸氣泵的電機的軸承上。將電機拆下,檢查軸承,發(fā)現(xiàn)風葉一側的軸承轉動不靈活,轉到某個位置就有點兒鈍。于是更換了新軸承,裝好后試機,噪聲排除。