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污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程服務(wù)介紹,藍清源科技公司

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發(fā)布時間:2020-12-30 15:06  







高鹽廢水蒸發(fā)器?工作原理

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      高鹽廢水蒸發(fā)器污泥消化濃儲池為半地下式鋼筋絮凝土結(jié)構(gòu)。

5.7風(fēng)機房

風(fēng)機房內(nèi)安置2臺低噪聲三葉羅茨鼓風(fēng)機,用于PW處理池內(nèi)的曝氣和回流,絮凝反應(yīng)池的攪拌混合,以及調(diào)節(jié)池內(nèi)的攪拌和污泥消化濃儲池內(nèi)的消化。風(fēng)機房面積10.8m2。污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程,污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程

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含鹽廢水處理節(jié)能方法:


含鹽廢水處理方法:

多效蒸發(fā)(MED)

 多效蒸發(fā)是讓加熱后的鹽水在多個串聯(lián)的蒸發(fā)器中蒸 發(fā),前一個蒸發(fā)器蒸發(fā)出來的蒸汽作為下一蒸發(fā)器的熱源, 并冷凝成為淡水。其中低溫多效蒸餾是蒸餾法中節(jié)能的方 法之一。而當(dāng)離子電荷量增加時,導(dǎo)致離子的電量/半徑比增加,也會影響離子穿過膜的速率。低溫多效蒸餾技術(shù)由于節(jié)能的因素,近年發(fā)展迅 速,裝置的規(guī)模日益擴大,成本日益降低,主要發(fā)展趨勢為 提高裝置單機造水能力,采用廉價材料降低工程造價,提高 操作溫度,提高傳熱效率等。

青島藍清源環(huán)保煤氣化廢水處理技術(shù)

 煤氣化廢水處理通常可分為一級處理、二級處理和深度處理。這里的一級、二級處理的劃分與傳統(tǒng)的城市污水處理的概念上有所不同,這里所述的一級處理主要是指有價物質(zhì)的回收,二級處理主要是生化處理,深度處理普遍應(yīng)用的方法是臭氧化法和活性炭吸附法。

青島藍清源環(huán)??萍家裕壕哂腥缦陆?jīng)濟技術(shù)優(yōu)勢:

1)工藝流程簡單,占地面積小

2)自動化程度高,運行管理和維護方便

3)核心塔器設(shè)備分離、抗堵塞、不易結(jié)垢、操作彈性大(70-130%)(專利號CN201520646904.1)污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程,污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程






高鹽廢水蒸發(fā)器脫鹽過程廢水COD變化

脫鹽過程廢水COD變化

電滲析脫鹽過程共更換了5次汲取液,測量每次更換汲取液后廢水的COD,以及整個脫鹽過程結(jié)束時廢水的COD,分別為3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。結(jié)果表明,廢水的COD隨脫鹽過程的進行而有所降低,但降低幅度較小,廢水初始COD為3 850 mg/L,當(dāng)脫鹽過程結(jié)束時為3 590 mg/L。對電滲析脫鹽后廢水采用活性污泥法處理,通過逐步提高廢水中COD的方式對其進行馴化,經(jīng)14d馴化后COD降解效果明顯,24h去除率維持在85%左右。并且由COD的變化可知,次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。

濃度的脫硫廢水,經(jīng)過堿液處理(如Ca(OH)2等堿性溶液,使大量重金屬生成鹽繼而沉淀,達到去除重金屬離子的目的,去

除重金屬的溶液加入適量的鹽酸(Hcl)調(diào)節(jié)溶液的PH值,使PH值在6~9之間,處理后的溶液經(jīng)過膜處理(滲透)排放或回收水,

膜處理產(chǎn)生的廢水做沉淀絮凝處理。

在廢液中加入石灰乳或其他堿性化學(xué)試劑(如NaOH等)將PH值調(diào)至6~7,可以有效的去除氟化物(生成CaF2

沉淀)和部分重金屬。然后再加入有機硫和絮凝劑,將PH值調(diào)到8~9,使金屬以氫氧化物和硫化物沉淀的形式沉淀。去除重金屬和懸浮物后廢水即可排放。污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程,污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程

這是因為廢水中的COD僅由葡萄糖構(gòu)成,葡萄糖為中性有機分子,并不會在電場作用下發(fā)生定向遷移,但由于本實驗設(shè)置純水為汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液遷移的濃度差推動力。而離子交換膜具有擴散性能,葡萄糖分子可在濃差擴散作用下透過離子交換膜進入汲取液,使廢水的COD降低。但濃差擴散的速率很小,故葡萄糖遷移量不大,廢水COD降低幅度較小。蒸發(fā)、冷凝過程在各效重復(fù),每效均產(chǎn)生基本等量的蒸餾水,最后一效的蒸汽在冷凝器中被含鹽水冷凝。并且,該濃差擴散量在濃度差基本恒定的情況下,僅與操作時間有關(guān),脫鹽過程中次更換汲取液后操作時間長達70 min,之后更換汲取液后操作時間越來越短,故次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。污染問題農(nóng)化行業(yè)廢水蒸發(fā)器工作流程


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