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高鹽廢水無機離子脫除規(guī)律
高濃度的脫硫廢水,經(jīng)過堿液處理(如Ca(OH)2等堿性溶液,使大量重金屬生成鹽繼而沉淀,達到去除重金屬離子的目的,去
除重金屬的溶液加入適量的鹽酸(Hcl)調(diào)節(jié)溶液的PH值,使PH值在6~9之間,處理后的溶液經(jīng)過膜處理(滲透)排放或回收水,
膜處理產(chǎn)生的廢水做沉淀絮凝處理。
在廢液中加入石灰乳或其他堿性化學試劑(如NaOH等)將PH值調(diào)至6~7,可以有效的去除氟化物(生成CaF2
沉淀)和部分重金屬。然后再加入有機硫和絮凝劑,將PH值調(diào)到8~9,使金屬以氫氧化物和硫化物沉淀的形式沉淀。去除重金屬和懸浮物后廢水即可排放。多功能工業(yè)廢水mvr蒸發(fā)器質(zhì)量好的,多功能工業(yè)廢水mvr蒸發(fā)器質(zhì)量好的
高鹽廢水蒸發(fā)器脫鹽過程廢水COD變化
脫鹽過程廢水COD變化
電滲析脫鹽過程共更換了5次汲取液,測量每次更換汲取液后廢水的COD,以及整個脫鹽過程結(jié)束時廢水的COD,分別為3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。結(jié)果表明,廢水的COD隨脫鹽過程的進行而有所降低,但降低幅度較小,廢水初始COD為3 850 mg/L,當脫鹽過程結(jié)束時為3 590 mg/L。中溫干餾產(chǎn)物的收率,則介于低溫干餾和高溫干餾之間多功能工業(yè)廢水mvr蒸發(fā)器質(zhì)量好的,多功能工業(yè)廢水mvr蒸發(fā)器質(zhì)量好的。并且由COD的變化可知,次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。
濃度的脫硫廢水,經(jīng)過堿液處理(如Ca(OH)2等堿性溶液,使大量重金屬生成鹽繼而沉淀,達到去除重金屬離子的目的,去
這是因為廢水中的COD僅由葡萄糖構(gòu)成,葡萄糖為中性有機分子,并不會在電場作用下發(fā)生定向遷移,但由于本實驗設置純水為汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液遷移的濃度差推動力。而離子交換膜具有擴散性能,葡萄糖分子可在濃差擴散作用下透過離子交換膜進入汲取液,使廢水的COD降低。2由于操作溫度低,可充分利用電廠和化工廠的低溫廢熱,對低溫多效蒸發(fā)技術而言,50℃-70℃的低品位蒸汽均可作為理想的熱源,可大大減輕抽取背壓蒸汽對電廠發(fā)電的影響。但濃差擴散的速率很小,故葡萄糖遷移量不大,廢水COD降低幅度較小。并且,該濃差擴散量在濃度差基本恒定的情況下,僅與操作時間有關,脫鹽過程中次更換汲取液后操作時間長達70 min,之后更換汲取液后操作時間越來越短,故次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。多功能工業(yè)廢水mvr蒸發(fā)器質(zhì)量好的
高鹽廢水零排放新工藝
青島藍清源環(huán)保利用采用汲取液的電滲析-活性污泥法組合工藝處理含鹽廢水,在降低污水含鹽量后,采用活性污泥法能夠大幅度降低污水COD。處理水量較大時,特別是含CaCl2廢水,采用周邊傳動式刮泥機,以適應污泥濃度高、密度大的特點。針對實驗含鹽廢水,經(jīng)過5次更換汲取液,160 min處理后廢水總含鹽質(zhì)量濃度由22 000 mg/L降至1 630 mg/L,除碳酸氫根離子脫除率接近70%外,廢水中其他離子的脫除率均在90%以上。
濃度的脫硫廢水,經(jīng)過堿液處理(如Ca(OH)2等堿性溶液,使大量重金屬生成鹽繼而沉淀,達到去除重金屬離子的目的,去
對電滲析脫鹽后廢水采用活性污泥法處理,通過逐步提高廢水中COD的方式對其進行馴化,經(jīng)14 d馴化后COD降解效果明顯,24 h去除率維持在85%左右。此電滲析-活性污泥法組合工藝為高鹽廢水的處理提供了一種新方法。多功能工業(yè)廢水mvr蒸發(fā)器質(zhì)量好的