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切分箱
切分箱是采用四切分軋制時,導衛(wèi)裝置中關(guān)鍵的部位,軋制過程順利與否,很大程度上取決于切分箱。采用四切分軋制初期,由于切分箱中線與軋制線不對中,切分箱導嘴加工尺寸不符合要求,支座沒有固定或鋼坯質(zhì)量差等原因,常造成積渣,導致堆鋼|}{=故頻繁,因而影響生產(chǎn),也增加了調(diào)整的難度。切分導衛(wèi)需要注意上下切分輪以”0”間隙來調(diào)節(jié),保證上下切分輪能同時轉(zhuǎn)動,另外需確保切分鼻錐中心線、切分輪中心線以及軋制中心線在一條線上重和,精軋機導衛(wèi)中心高度調(diào)整:從導衛(wèi)底座平面至導衛(wèi)中心高度為200mm。為此,制定了嚴格的切分箱裝配及安裝制度,對切分箱的易損備件尺寸嚴格驗收并對上工序鋼坯質(zhì)量加強檢查,從而解決了積渣問題。
218機架出口導衛(wèi)18機架出口處堆鋼故所以頻繁發(fā)生,與出口管的尺寸設計有關(guān)。為此,對出口管的尺寸重新進行了設計。改進后,該處的堆鋼L}1=故大幅度減少。
軋輥
采用四切分軋制時,由于其工藝的特殊性,對軋輥的要求更高,因此應采取以下措施:
(1)選擇硬度適中的軋輥材質(zhì)并加強軋輥管理:
(2)每天交接班時停車用樣板卡檢查14~16機架孔型磨損情況。
對齊輥道
由于lOmm帶肋鋼筋很細,對齊輥道不能很好對齊鋼材。當輥道速度運行較慢時,帶不動鋼材,而速度稍快時,前面會發(fā)生亂鋼。為此,對對齊輥道進行了改進,并修改了輥子形狀。此種導衛(wèi)板最終的失效也是由于熱疲勞產(chǎn)生表面網(wǎng)狀龜裂造成疲勞剝落,從而導衛(wèi)板前部磨損導致內(nèi)腔尺寸變大而失去導向作用,失效后的導衛(wèi)板回收重熔后再次制作導衛(wèi)板,可以節(jié)約大量貴重合金,獲得好的經(jīng)濟利益。改進后可同時滿足1~4條鋼同時對齊,較好地解決了鋼材對齊問題,也使剪切等后序工序順暢、無阻。
2008年鋼鐵企業(yè)普遍停產(chǎn)減產(chǎn),給一些導衛(wèi)裝置供應商帶來了很大損失。但該公司注重自主給自己贏得了機遇,其新近開發(fā)的具國i際先進水平的四/五切分導衛(wèi)技術(shù),可以降低軋鋼成本20%以上,很快接到國內(nèi)外多家鋼廠新訂單,紛紛要求運用其技術(shù)。再加上發(fā)達國家為降低生產(chǎn)成本向我國轉(zhuǎn)移導衛(wèi)裝置生產(chǎn)訂單,公司出口額去年逆i勢增長。但是其中含碳量過高過低都會改變導衛(wèi)板的性質(zhì),過高時降低導衛(wèi)板的韌性,過低時則耐磨性降低,導衛(wèi)板的化學成分大致應控制在0。隨著研發(fā)水平的提高,該公司不但出口逐年增加,還接受上海寶鋼委托聯(lián)合研發(fā)多個項目,為世界有名冶金設備制造商德國西瑪克公司提供導衛(wèi)技術(shù)等。
在這種小型軋鋼機剛剛面世的時候并不被市場看好,包括我們生產(chǎn)企業(yè)自身也不敢保證能憑借這宗軋鋼機能份額,但是經(jīng)過市場調(diào)查,小型線材的市場需求量后續(xù)力非常強大,由于大型的線材生產(chǎn)企業(yè)一般都是做的工程類線材的軋制,所需的軋鋼機一是數(shù)量大,二是產(chǎn)出高1效,三是面對的一般都是大型開發(fā)商或者社會基礎建設之類的客戶。這種小型的軋鋼機投資小,非常適合一些小型的投資公司進行生產(chǎn)制造的。在軋制過程中,根據(jù)實際軋速,根據(jù)實際軋制品種來調(diào)整扭轉(zhuǎn)導衛(wèi)的扭轉(zhuǎn)角度。