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氧化鋁的含量對(duì)于預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的粘度有很大影響
在實(shí)際生產(chǎn)中預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的粘度會(huì)隨著溫度的變化而變化,渣中轉(zhuǎn)爐渣的配加量為41%,另外因?yàn)椴煌?span style="color:red;font-weight:bold;">預(yù)熔型多功能精煉渣廠家系中,各種金屬成分的含量不同,尤其是氧化鋁的含量對(duì)于預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的粘度有很大影響。氧化鋁是氧化物,在堿性渣中,當(dāng)氧化鋁的含量小于10%時(shí),對(duì)粘度的影響較小,當(dāng)氧化鋁含量大于10%時(shí),隨著氧化鋁含量的增加,預(yù)熔型多功能精煉渣廠家系的粘度也隨之增大
燒結(jié)工序的分級(jí)入爐創(chuàng)造好的條件
燒結(jié)工序中為提高反應(yīng)熱效應(yīng),可以通過(guò)增加鋪底料工序、熱風(fēng)燒結(jié)工序、雙料層料燒結(jié)來(lái)改善。并且可以通過(guò)改善反應(yīng)過(guò)程中的相變提高理化性能。 冷卻分級(jí)時(shí)采用不同尺寸的篩子, 一方面可以篩下鋪底料,另一方面對(duì)下道工序的分級(jí)入爐創(chuàng)造好的條件。
配料方法基本是采用重量配料法。 目前生石灰的消化及其區(qū)域的除塵是需攻破重點(diǎn)及難點(diǎn)。
預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的二元堿度很高,w(CaO)/w(SiO2)=5~11
但是由于該預(yù)熔型多功能精煉渣廠家中含有較多的Al2 O3,有效解決了爐渣流動(dòng)性的問(wèn)題,轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程采用下渣檢測(cè)技術(shù),控制鋼包渣層厚度在50 ~ 80 mm,除預(yù)熔型多功能精煉渣廠家堿度以外,渣中w( CaO) /w( SiO2)對(duì)脫氧有著不可忽視的作用,在溫度、攪拌條件等影響因素不變的條件下,只考慮爐渣成分對(duì)其影響,在該預(yù)熔型多功能精煉渣廠家成分范圍內(nèi),爐渣對(duì)Al2O3的相對(duì)溶解速率較高,出鋼1 /2 時(shí)加入調(diào)節(jié)劑石灰和螢石來(lái)稀釋渣中的FeO、MnO 不穩(wěn)定氧化物,待出鋼完畢后向爐渣表層投入金屬鋁基還原劑,并向鋼中喂入鋁線,在冶金過(guò)程中,爐渣成分對(duì)鋼水的潔凈度有著十分重要的影響,該廠預(yù)熔型多功能精煉渣廠家基本滿足了上述要求。預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的二元堿度很高,w( CaO) /w( SiO2) =5 ~ 11,研究表明,爐渣光學(xué)堿度在0.78 ~ 0.82時(shí)具有***強(qiáng)的脫硫能力,去除夾雜物性能。由于預(yù)熔型預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的結(jié)構(gòu)致密,不吸水,便于儲(chǔ)運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ),不粉化,不揮發(fā),可顯著減少鋼鐵廠粉塵污染,但生產(chǎn)成本較高,預(yù)熔型多功能精煉渣廠家的二元堿度很高,w( CaO) /w( SiO2) =5 ~ 11,為了增強(qiáng)預(yù)熔型多功能精煉渣廠家對(duì)夾雜物的吸收能力,首先必須控制好其成分使之位于低熔點(diǎn)區(qū)域。
精煉渣一般采用塑料編織袋包裝,每袋凈重50Kg,運(yùn)輸和存放應(yīng)保持于燥.防水、防潮.若遇水結(jié)塊,須經(jīng)處理后再用,精煉渣與無(wú)機(jī)強(qiáng)酸反應(yīng)活性很高,在常溫下即可啟動(dòng)發(fā)生。且放熱量大,升溫快,氧化鋁的溶出率可達(dá)90%以上,用它做原料生產(chǎn)液體或固體聚合氯化鋁能簡(jiǎn)化工藝,降低成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
精煉渣與鹽酸進(jìn)行反應(yīng),可制作出聚合氯化鋁,在使用時(shí),先將反應(yīng)池中加水,開(kāi)啟攪拌漿。然后定量加入鹽酸,稀釋至要求濃度后,再緩慢加入精煉渣進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)過(guò)程中,池內(nèi)溫度會(huì)逐漸升高,超過(guò)110℃時(shí)可適量加水抑制,使反應(yīng)不致于激烈而溢池,補(bǔ)加水要少量多次,保持正常所需溫度,使用中加完精煉渣,再反應(yīng)2小時(shí),用PH試紙測(cè)試大于3時(shí),即可加水稀釋至密度為1.25—1,26,放料至沉淀池沉淀好后,上層清液即為液體產(chǎn)品,也可經(jīng)干燥機(jī)進(jìn)行干燥,得到固體聚合氯化鋁產(chǎn)品。