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鍋爐脫硫脫硝規(guī)格齊全「至誠環(huán)?!?/h1>

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發(fā)布時間:2021-10-21 01:09  







鍋爐脫硫脫硝為了取得醉優(yōu)化流場,下降煙氣對濾袋底部的高速沖刷,本文規(guī)劃了3種不同的導流板安置計劃,分別記為D。、D 、D .D。安置計劃:選用了2塊導流板,長度別離為2 400 mm和1 129 mm,與水平夾角別離為90。和45。;鍋爐脫硫脫硝5個試點的布袋除塵器均由國內(nèi)企業(yè)自主設(shè)計,自行制作,濾袋資料的選取也立足于國內(nèi)。D 安置計劃:鍋爐脫硫脫硝選用了5塊長度為400 mm導流板均勻安置,鍋爐脫硫脫硝下方安置的導流板順次向下向左別離偏移400 ITlfll和200 mm;D 安置計劃:選用了3塊與水平夾角為45。導流板,醉上部導流板右側(cè)與頂部間隔為1 600 mm,由上至下3塊導流板的長度別離為600 mm、800 mm、1 000 mm。

鍋爐脫硫脫硝鴻溝條件

氣相選用三維穩(wěn)態(tài)隱式求解器,鍋爐脫硫脫硝壓力一速度耦合選用SIMPLE算法,對流項選取二階頂風離散格局.煙氣的密度為0.872 67 kg/m ,動力黏度為2.36x10一Pa·S,依據(jù)實測煙氣流量換算為煙氣流速,鍋爐脫硫脫硝氣流和顆粒進口流速均為9.48 nCs,出口負壓設(shè)置為一5 000 Pa.濾袋鴻溝設(shè)置為多孑L介質(zhì)模型,濾袋厚度為2 mm,濾袋浸透率為4E—l1,跳動系數(shù)為4 717 m ¨8 .關(guān)于顆粒相,進口鴻溝設(shè)置為escape,壁面鴻溝設(shè)置為reflect,多孑L板設(shè)置為interior,濾袋鴻溝設(shè)置為trap。玻璃纖維布袋的延伸率是5%,因此,在懸掛支架上方裝備了可調(diào)繃簧,以保持布袋的張力。

鍋爐脫硫脫硝


鍋爐脫硫脫硝

為了操控除塵器的煙氣溫度,確保濾袋的運用壽數(shù),在布袋除塵器進口煙道上裝設(shè)煙氣測溫設(shè)備、噴水霧降溫設(shè)備,嚴厲操控進入除塵器的煙氣溫度不超越165度。

鍋爐脫硫脫硝除塵功率比較

雙層雙室四電場靜電除塵器規(guī)劃除塵功率為KK=DL,除塵器出口含塵濃度為200理論上滿意現(xiàn)行排放規(guī)范的要求,但除塵功率不能保證;布袋除塵器規(guī)劃除塵功率為99%,實踐除塵效率更高,除塵器出口含塵濃度小于50mg。鍋爐脫硫脫硝首要規(guī)劃技術(shù)參數(shù)1984年,昆明電廠改建工程2×100MW機組采用了布袋除塵器。可滿足將來對粉塵排放規(guī)范更高、更嚴厲的要求。

鍋爐脫硫脫硝外形尺度比較

雙室雙層四電場靜電除塵器長、寬、高分別為21.5m*44.2m*46.19M,因為受已施工場所的約束,高度方向規(guī)劃成了雙層安置,在技術(shù)上并非優(yōu)化設(shè)計,屬不得已而為之,鍋爐脫硫脫硝雙層安置大大增加了裝置工程量,一起也增加了除灰體系出資。一起由于濕式電除塵器在現(xiàn)場裝置時焊接工作量較大,本體大多采用玻璃鱗片防腐,作業(yè)期間,揮發(fā)性氣體遇火星極易焚燒,交叉施工期間安全危險較大,因而對施工辦理的要求也比較高。布袋除塵器長、寬、高分別為721.5m*44.2m*46.19M,其結(jié)構(gòu)尺度較小,比原單層四電場靜電除塵器的平面尺度還小。對工程整體安置極為有利,且為裝置發(fā)明了便當條件。


噴吹方法改造為在線脈沖行噴

改造為在線脈沖行噴,清灰時濾袋逐排噴吹,此刻袋式除塵器內(nèi)其他各排濾袋仍在過濾狀況,逐室進行噴吹清灰。鍋爐脫硫脫硝某煉鐵廠320m燒結(jié)炯氣旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫體系運轉(zhuǎn)過程中,布袋除塵器前后m現(xiàn)了屢次阻力升高的現(xiàn)象,為此,對鍋爐脫硫脫硝阻力升高的原因進行詳細分析,并研制開發(fā)了一種布袋除塵器強制清灰設(shè)備。在線噴吹時,盡管被清灰的濾袋不起過濾作用,但因噴吹時刻很短,并且濾袋順次逐排清灰,簡直能夠?qū)⑦^濾操作看成是接連的。同時,在現(xiàn)場運用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能到達清灰作用。

鍋爐脫硫脫硝箱體改造

原除塵器長時間處于高溫狀況下運轉(zhuǎn),外部箱體、鍋爐脫硫脫硝上部蓋板變形嚴峻,使除塵器密封作用差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。會上構(gòu)成兩種定見,一是要求廠家改用原防癟環(huán)制作工藝,2臺鍋爐脫硫脫硝替換濾袋和張力繃簧,嚴格控制布袋裝置工藝和質(zhì)量,鍋爐脫硫脫硝的除塵功率。運用本次檢修對除塵器殼體、隔板等重新制造、裝置,并參照現(xiàn)有除塵器花板安置,將后6 個濾室進行改造,前3 個室改為天然沉降室。

其他

原鍋爐脫硫脫硝引風機、卸灰閥及刮板輸送機等仍符合新除塵器運用要求,不進行改造和更新。

鍋爐脫硫脫硝改前后參數(shù)比照

依照現(xiàn)場的首要運轉(zhuǎn)參數(shù)及要求,僅運用金屬柔性膜代替布袋、對現(xiàn)有花板及反吹體系進行改造,在工藝流程不變的條件條件下,現(xiàn)有管道閥門、自控及監(jiān)控體系、輸排灰體系及共用工程等均利舊。


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