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4-79離心風(fēng)機貨真價實「在線咨詢」

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發(fā)布時間:2020-07-24 05:13  










4-79離心風(fēng)機廣泛應(yīng)用于冶金、化工、鋼鐵、水泥等重工業(yè)。然而,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模所需的數(shù)據(jù)量大,建模周期長,建模數(shù)據(jù)分布不優(yōu)化,可能導(dǎo)致建模數(shù)據(jù)過度集中,容易陷入局部較優(yōu)。其結(jié)構(gòu)特點是整體結(jié)構(gòu)緊湊,葉輪寬徑比小,內(nèi)、外徑比小,長、短葉片分布均勻,壓力系數(shù)高,流量系數(shù)小,因此常用于高壓、小流量場合。針對風(fēng)機效率低、加工工藝復(fù)雜等缺點,提出了一種改進的風(fēng)機效率設(shè)計方案,并采用CFD數(shù)值計算方法進行了分析驗證。


本文對風(fēng)機進行改進和設(shè)計的主要思路是利用N-S方程和SSTK-U湍流模型計算斜槽風(fēng)機樣機的流量。數(shù)值計算結(jié)果與原始測量數(shù)據(jù)吻合較好,證明了該計算模型和數(shù)值計算方法的可行性。通過對4-79離心風(fēng)機不同截面的等值線和流線的觀測,分析了葉輪通道內(nèi)流動損失的原因。為了降低設(shè)計風(fēng)機的噪聲值,提高風(fēng)機的效率,選用葉片出口安裝角2aβ為120度。通過控制葉片吸力面邊界層的分離,降低了風(fēng)機的內(nèi)部流動損失。針對風(fēng)機內(nèi)部流動狀況,提出了三種不同的改進方案。在改進方案不能滿足性能要求的情況下,對風(fēng)機進行了重新設(shè)計。為了使風(fēng)機葉片通道內(nèi)的流動更加合理,根據(jù)葉輪通道截面面積逐漸變化的原理,建立了風(fēng)機葉片型線形成的數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)該數(shù)學(xué)模型完成了風(fēng)機葉片型線的設(shè)計。風(fēng)機葉片的設(shè)計采用“雙圓弧”成形方法,不僅簡化了風(fēng)機的加工工藝,而且使風(fēng)機的總壓力提高到5257pa,效率提高到68%。后介紹了離心風(fēng)機的瞬態(tài)計算方法,分析了瞬態(tài)計算中時間步長的選擇原則。采用瞬態(tài)數(shù)值方法對新設(shè)計的風(fēng)機內(nèi)部流動進行了數(shù)值模擬。在瞬態(tài)計算結(jié)果穩(wěn)定后,4-79離心風(fēng)機采用FW-H模型計算了設(shè)計風(fēng)機的氣動噪聲,遠場噪聲值為58dB。





可以看出,4-79離心風(fēng)機樣機長、短葉片的吸力面不僅產(chǎn)生分離現(xiàn)象,而且產(chǎn)生兩個渦,設(shè)計工況下設(shè)計風(fēng)機長、短葉片的吸力面存在一些分離現(xiàn)象,但沒有明顯的分離現(xiàn)象。產(chǎn)生了美國漩渦。通過比較兩種方法的流線圖可以看出,所設(shè)計的風(fēng)機的整體流動性能得到了很大的提高,設(shè)計的風(fēng)機的效率得到了很大的提高。為了計算風(fēng)機內(nèi)部的氣動噪聲,采用瞬態(tài)計算方法對離心風(fēng)機內(nèi)部的流場進行了計算。風(fēng)機的瞬態(tài)計算過程如下所述。(2)實驗方法是利用先進的測量技術(shù),建立離心風(fēng)機在各種工況下的實驗?zāi)P?。瞬態(tài)計算的收斂性判斷。在4-79離心風(fēng)機瞬態(tài)計算過程中,每一時間步都相當于一個穩(wěn)態(tài)過程。因此,有必要保證計算在每個時間步的收斂性。瞬態(tài)計算過程中存在內(nèi)迭代的概念,內(nèi)迭代的原理與穩(wěn)態(tài)解的原理相同。內(nèi)部迭代次數(shù)可以通過模型樹節(jié)點的運行計算面板中的參數(shù)maxIteration/timestep來設(shè)置。瞬態(tài)計算時間步長的確定是瞬態(tài)解的關(guān)鍵步驟。時間步長設(shè)置不當會導(dǎo)致一系列問題。如果時間步長太大,一個時間步長很難收斂和發(fā)散,時間分辨率太低。如果時間步長太小,迭代次數(shù)會增加,計算開銷也會增加。因此,設(shè)定合理的時間步長是非常重要的。4-79離心風(fēng)機采用公式計算時間步長。設(shè)置原則是風(fēng)機轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一次。





隨著國家環(huán)保政策的深化,為了響應(yīng)國家環(huán)保節(jié)能政策,在線生產(chǎn)鍋爐的環(huán)保指標必須滿足超低排放要求。因此,對我廠脫硝系統(tǒng)進行了改造:將原SNCR SCR聯(lián)合脫硝方式改為SCR脫硝方式,改造后取消原增壓風(fēng)機,原引風(fēng)機出力不能滿足機組滿負荷要求。因此,計劃對兩臺引風(fēng)機進行改造。將原型風(fēng)機的計算結(jié)果與原始測量數(shù)據(jù)進行了比較,詳細分析了SSTK-U湍流模型計算結(jié)果的準確性,即離心風(fēng)機的數(shù)值計算。在現(xiàn)有4-79離心風(fēng)機的基礎(chǔ)上,通過對引風(fēng)機葉輪的改造,在不進行電機技術(shù)改造的情況下,對引風(fēng)機進行技術(shù)改造,提高引風(fēng)機的出力,以滿足反硝化和靜電沉淀的總阻力。變壓器取消增壓風(fēng)機后,實現(xiàn)4-79離心風(fēng)機的節(jié)能降耗的目的。隨著國家環(huán)保政策的不斷深入,生產(chǎn)鍋爐的環(huán)保指標必須滿足超低排放要求。我廠對原有的反硝化系統(tǒng)和靜電沉淀進行了改造。改造后,原有引風(fēng)機不能滿足機組滿負荷運行的要求。工作人員進行了技術(shù)探討,確定了4-79離心風(fēng)機、脫硫增壓風(fēng)機的風(fēng)量、風(fēng)壓及系統(tǒng)抗延長性能。最后根據(jù)試驗后的實測數(shù)據(jù),確定了引風(fēng)機和電動機的選型設(shè)計,包括風(fēng)機設(shè)計參數(shù)。為了提高風(fēng)機出口壓力、風(fēng)機輸出、滿足機組滿負荷要求和取消增壓風(fēng)機運行,設(shè)計了數(shù)計算、4-79離心風(fēng)機選型、風(fēng)機電機基礎(chǔ)校核、風(fēng)機改造后流場計算、電機參數(shù)選擇等。


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