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因此,當(dāng)排塵離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)故障現(xiàn)象時(shí),首先必須從基礎(chǔ)查找原因?;A(chǔ)因素主要是:
(1)混凝土基座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有缺陷,基座強(qiáng)度和剛度不夠;
(2)基礎(chǔ)地質(zhì)差,風(fēng)機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,造成基礎(chǔ)沉降或松動(dòng);
(3)混凝土基座材料不合格,澆筑不符合規(guī)范要求;
(4)地腳螺栓及墊鐵的安裝不當(dāng)。實(shí)際中,常采用二次灌漿的方法將地腳螺栓進(jìn)行固定定位,其施工、安裝應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求,以確保質(zhì)量。根據(jù)上述分析,基礎(chǔ)因素引起風(fēng)機(jī)振動(dòng)的表征主要有:基礎(chǔ)周圍地坪有明顯振動(dòng);基礎(chǔ)與地坪或二次灌漿產(chǎn)生的結(jié)合面存在明顯裂縫,墊鐵或地腳螺栓松動(dòng),應(yīng)注意,此類振動(dòng)往往比較劇烈,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生螺栓斷裂,軸承座螺栓孔崩裂,直接造成軸承座報(bào)廢;基礎(chǔ)產(chǎn)生不均勻沉降,產(chǎn)生基座傾斜。排塵離心風(fēng)機(jī)處理措施:一是驗(yàn)算基礎(chǔ)的質(zhì)量是否符合要求,對(duì)于風(fēng)機(jī)等旋轉(zhuǎn)式設(shè)備,由于回轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的慣性力作用在基礎(chǔ)上,為確保安全運(yùn)行,則基礎(chǔ)質(zhì)量應(yīng)等于10 倍的風(fēng)機(jī)機(jī)組質(zhì)量,不符合要求應(yīng)采用加固加重措施;二是有松動(dòng)的二次灌漿地腳螺栓應(yīng)破除拔出,孔壁鑿毛后重新澆筑混凝土固定地腳螺栓。二次灌漿應(yīng)保濕養(yǎng)護(hù)7 天以上,混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后才能進(jìn)行下一步的安裝。多翼離心風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,是工業(yè)生產(chǎn)中主要耗能設(shè)備之一,蝸殼作為離心風(fēng)機(jī)中不可或缺的基本元件,其結(jié)構(gòu)的不對(duì)稱性及內(nèi)部流動(dòng)的復(fù)雜性會(huì)對(duì)葉輪出口氣流角造成較大影響,使其沿圓周方向呈現(xiàn)出明顯的不對(duì)稱性。二次灌漿的混凝土強(qiáng)度可提高一級(jí),固定效果更佳。
1)排塵離心風(fēng)機(jī)在進(jìn)氣箱出口與葉輪進(jìn)口處有渦旋產(chǎn)生,其位置與流量大小相關(guān),渦旋的存在導(dǎo)致葉輪流道發(fā)生了堵塞,是離心風(fēng)機(jī)效率降低的原因之一。
2)加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機(jī)葉輪尾緣的“尾跡-射流”現(xiàn)象更加的嚴(yán)重,且在小流量區(qū)風(fēng)機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)存在偏心現(xiàn)象。
3)加進(jìn)氣箱后排塵離心風(fēng)機(jī)不僅效率有所降低,其全開流量與壓力與無進(jìn)氣箱相比也有所下降,加進(jìn)氣箱后離心風(fēng)機(jī)較優(yōu)工況點(diǎn)向小流量區(qū)偏移,進(jìn)氣箱內(nèi)部流場(chǎng)的復(fù)雜性以及出口速度的不均勻性對(duì)風(fēng)機(jī)內(nèi)部的流場(chǎng)分布產(chǎn)生了影響。
4)相比于無進(jìn)氣箱的情況下,加進(jìn)氣箱后,風(fēng)機(jī)隨流量的增加,噪聲提升的更快,且在大流量區(qū)明顯高于不帶進(jìn)氣箱的噪聲。
5)與實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果對(duì)比分析,結(jié)果表明采用數(shù)值模擬研究風(fēng)機(jī)性能是可行的。
為了提高掘進(jìn)工作面離心風(fēng)機(jī)導(dǎo)流效果, 提出對(duì)排塵離心風(fēng)機(jī)圓弧形集流器加米字支撐架改造。通過建立離心風(fēng)機(jī)幾何模型和數(shù)值模型,并施加邊界條件,利用Fluent 軟件對(duì)加米字圓弧集流器和普通圓弧集流器離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行了整機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)數(shù)值模擬, 采用Tecplot 軟件進(jìn)行后處理,顯示同流量下離心風(fēng)機(jī)的壓力云圖。1)排塵離心風(fēng)機(jī)在進(jìn)氣箱出口與葉輪進(jìn)口處有渦旋產(chǎn)生,其位置與流量大小相關(guān),渦旋的存在導(dǎo)致葉輪流道發(fā)生了堵塞,是離心風(fēng)機(jī)效率降低的原因之一。
在標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣風(fēng)管測(cè)試裝置上,對(duì)排塵離心風(fēng)機(jī)及在風(fēng)機(jī)蝸殼周向板、前蓋板、后蓋板等部位分別加裝吸聲材料后,測(cè)試了不同結(jié)構(gòu)形式下風(fēng)機(jī)性能和噪聲特性。試驗(yàn)結(jié)果表明:相比原風(fēng)機(jī),蝸殼周向板與后蓋板同時(shí)加裝吸聲材料效果較好,設(shè)計(jì)工況下A聲級(jí)能夠降低7.2dB(A),在小流量工況下,吸聲蝸殼的降噪效果變差;根據(jù)風(fēng)機(jī)噪聲頻譜,穿孔板加玻璃棉吸聲蝸殼的吸聲性能中高頻好于低頻,風(fēng)機(jī)基頻噪聲在設(shè)計(jì)點(diǎn)能夠降低12.5dB(A);排塵離心風(fēng)機(jī)加裝吸聲材料后風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能會(huì)略有下滑,壓力和效率都有不同程度的降低。離心式風(fēng)機(jī)是工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛的通用輔助設(shè)備,而風(fēng)機(jī)噪聲尤其大型風(fēng)機(jī)噪聲很大,嚴(yán)重影響人的身心健康,所以降低風(fēng)機(jī)噪聲有著重要的意義。但是,由于工作面粉塵極易隨風(fēng)四處擴(kuò)散,如何將粉塵定向?qū)腚x心風(fēng)機(jī),提高除塵效率,是亟待解決的問題。由于蝸殼壁面是離心風(fēng)機(jī)主要的氣動(dòng)噪聲源,蝸殼不消聲時(shí),聲波在風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)連續(xù)反射,形成一個(gè)混響聲場(chǎng),聲壓級(jí)較高。采用消聲蝸殼后,被吸收的聲能多,被反射的聲能少,其聲場(chǎng)的聲壓級(jí)就會(huì)降低。
對(duì)于排塵離心風(fēng)機(jī)消聲蝸殼降噪效果的研究,國內(nèi)外很多學(xué)者都做了不少的研究工作。Bartenwerfer等將蝸板外側(cè)消聲部分的外殼做成方形,里面填充消聲材料對(duì)離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行降噪試驗(yàn)研究,使改進(jìn)后的風(fēng)機(jī)A聲級(jí)降低了9~12dB(A)。其中集流器是引導(dǎo)粉塵氣體進(jìn)入排塵離心風(fēng)機(jī)的重要結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)形式對(duì)風(fēng)機(jī)性能有很大的影響。劉曉良等研究了消聲蝸殼消聲材料厚度、空腔厚度等對(duì)風(fēng)機(jī)降噪效果的影響,結(jié)果表明:適當(dāng)增加消聲材料厚度或空腔厚度可以提高消聲蝸殼的降噪效果。到目前為止,對(duì)消聲蝸殼的研究基本都集中在周向蝸板上加裝消聲材料,對(duì)風(fēng)機(jī)側(cè)板加消聲材料的消聲蝸殼降噪效果研究得還比較少。