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高鹽廢水節(jié)能工藝
高鹽廢水蒸發(fā)器節(jié)能工藝在各種污水(廢水)種類中,難處理的莫過于高含鹽類,它指總溶解性固體和有機物的質量分數(shù)大于等于3.5%的廢水,除了含有有機污染物外,青島藍清源環(huán)保薄膜蒸發(fā)器操作過程: 浸提液經(jīng)管道過濾器過濾后進入平衡捕。平衡糟內(nèi)裝有兩個浮閥, 上而一個閥通入撾提液。能保持進入蒸發(fā)苦苦的流量穩(wěn)定:下面一個閥是安全裝置,一旦料液中斷,槽內(nèi)液位下降,閥門自動打開。 自來水就會流入精內(nèi).保證蒸發(fā)器主機不會因斷料液而造成蒸干和結焦現(xiàn)象。進入蒸發(fā)主機的料液流量通過進料鯨桿泵予以調(diào)節(jié),并通過流量計顯示流量,再經(jīng)預熱帶苦預熱后,進入離心薄膜蒸發(fā)器內(nèi)進行點;本發(fā)明所述的高濃度廢水零排放處理工藝,是高濃度廢水先經(jīng)過預處理,然后經(jīng)過高壓濃縮和低壓反滲透,最后對低壓反滲透后的濃水進行后處理即可??諠饪s,通過校制加熱蒸汽斥力或進料速度,達到預定的工藝濃縮要求。經(jīng)濃縮后的料液借離心力的作用流至濃縮液儲倦, 通過出料螺桿泵將濃縮液送至后工序。還含義大量的無機鹽、Cl-、[SO4]2-、Na 、Ca2 等離子,這些高鹽及高有機物廢水若未經(jīng)處理直接排放,勢必會對水體生物、生物飲用水和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水產(chǎn)生極大危害,該類濃廢水的共同特點是:
不能簡單生化處理,物化處理過程較復雜,處理費用較高,是污水處理行業(yè)公認的高難度處理廢水。關于高含鹽廢水的處理技術國內(nèi)外已研究了幾十年,目前采用的方法只要包括生化法、SBR工藝法(序批式活性污泥法)和蒸發(fā)脫鹽法。高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程,高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程
青島藍清源環(huán)??萍加邢薰荆簭U水零排放,廢熱回收,廢汽回收,工業(yè)蒸發(fā)器,結晶蒸發(fā)器等等。青島藍清源環(huán)保薄膜蒸發(fā)器操作過程: 浸提液經(jīng)管道過濾器過濾后進入平衡捕。平衡糟內(nèi)裝有兩個浮閥, 上而一個閥通入撾提液。能保持進入蒸發(fā)苦苦的流量穩(wěn)定:下面一個閥是安全裝置,一旦料液中斷,槽內(nèi)液位下降,閥門自動打開。 自來水就會流入精內(nèi).保證蒸發(fā)器主機不會因斷料液而造成蒸干和結焦現(xiàn)象。青島藍清源環(huán)保公司現(xiàn)代煤氣化技術研究開發(fā)在IGCC項目的帶動下,取得了很大發(fā)展。高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程,高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程
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活性污泥法
青島藍清源環(huán)保公司活性污泥法:
活性污泥法是采用人工曝氣的手段,使得活性污泥均勻分散并懸浮于反應器中和廢水充分接觸,并在有溶解氧的條件下,對廢水中所含的有機底物進行著合成和分解的代謝活動。在活動過程中,有機物質被微生物所利用,得以降解、去除。同時,亦不斷合成新的微生物去補充、維持反應器中所需的工作主體——微生物(活性污泥),與從反應器中排除的那部分剩余污泥相平衡。在微波場中,劇烈的極性分子震蕩,能使化學鍵斷裂,故可用于污染物的降解。
活性污泥法處理的關鍵是保證微生物正常生長繁殖,為此須具備以下條件:一是要供給微生物各種必要的營養(yǎng)源,如碳、氮、磷等,一般應保持BOD5:N:P=100:5:1(質量比)。煤氣化廢水中往往含磷量不足,一般為0.6~1.6mg/L,故需向水中投加適量的磷;二是要有足夠氧氣;青島藍清源環(huán)保公司活性污泥法:活性污泥法是采用人工曝氣的手段,使得活性污泥均勻分散并懸浮于反應器中和廢水充分接觸,并在有溶解氧的條件下,對廢水中所含的有機底物進行著合成和分解的代謝活動。三是要控制某些條件,如pH值以6.5~9.5、水溫以10~25℃為宜。另外應將重金屬和其他能破壞生物過程的有害物質嚴格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程,高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程
氨的回收工作原理
青島藍清源環(huán)保公司 氨的回收:
目前對氨的回收主要采用水蒸氣汽提-蒸an(圖8)的方法。污水經(jīng)汽提,析出可溶性氣體,再通過吸收器,氨被磷酸氨吸收,從而使氨與其他氣體分離,再將此富氨液送入汽提器,使磷酸氨rongye再生,并回收氨。精餾操作利用酚水中各物質揮發(fā)度的差異使各組分實現(xiàn)連續(xù)的高純度的分離。由解析塔接受槽來的131℃、含氨20%左右的氨液送入精餾塔中部精餾。塔頂?shù)?9. 98%純氨汽,經(jīng)冷卻后部分作為回流送往塔頂,控制塔頂溫度在33~34℃,其余部分作為產(chǎn)品。2007年初完成建設,經(jīng)半年的設備調(diào)試和完善,2007年12月完成了1。高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程,高濃度酸化油廢水處理設備工藝流程