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空壓機節(jié)能改造后的優(yōu)點
1、輸出壓力安穩(wěn)
選用變頻控制系統(tǒng)后,能夠?qū)崟r監(jiān)測供氣管路中氣體的壓力,使供氣管路中的氣體的壓力保持穩(wěn)定,提高生產(chǎn)功率和產(chǎn)品質(zhì)量;
2、設(shè)備保護量小
空壓機節(jié)能改造發(fā)動電流小,小于2倍額定電流,加卸載閥無須重復動作,空壓機節(jié)能改造依據(jù)用氣量主動調(diào)度電機轉(zhuǎn)速,運行頻率低,轉(zhuǎn)速慢,軸承磨損小,設(shè)備使用壽命延伸,保護工作量變小。
3、噪音低
變頻依據(jù)用氣需要提供能量,沒有太多的能量損耗,電機運轉(zhuǎn)頻率低,機械翻滾噪音因而變小,因為變頻以調(diào)度電機轉(zhuǎn)速的方法,不用重復加載、卸載,一再加卸載的噪音也沒有了,持續(xù)加壓,氣壓不穩(wěn)產(chǎn)生的噪音也消失了。 總之,空壓機節(jié)能改造選用變頻恒壓控制系統(tǒng)后,不但可節(jié)省一筆數(shù)目可觀的電力費用,延伸壓縮機的使用壽命,還可完成恒壓供氣的意圖,提高生產(chǎn)功率和產(chǎn)品質(zhì)量。
導致螺桿壓縮機產(chǎn)生低頻噪聲的原因
通過大量的工業(yè)生產(chǎn)實踐以及對不同型號螺桿壓縮機的實驗觀察,我們發(fā)現(xiàn),從產(chǎn)生機理上來看,概括起來導致螺桿壓縮機產(chǎn)生低頻噪聲的原因主要有以下幾個方面:空氣動力、機械振動和電磁振動。為了有效的控制螺桿壓縮機低頻噪聲,我們就必須從噪聲源入手,從源頭抓起,努力降低螺桿壓縮機機組振動發(fā)生,一方面在噪聲傳播途徑上想辦法,另一方面使用一些技術(shù)手段或特殊材料進行隔離噪聲、吸收噪聲和消除噪聲。
①螺桿壓縮機在運行中氣體的流動以及吸氣、排氣時發(fā)生共振導致噪聲的產(chǎn)生
空氣在進入螺桿壓縮機的進氣管道時,在進氣口會產(chǎn)生一定的壓力差,這種壓力差引發(fā)吸氣噪聲,當排氣口與排氣管道相接通或被切斷時,會有大量的被壓縮的氣體排出,氣體在排放的瞬間會產(chǎn)生很大的脈動和強烈的渦流噴注,從而產(chǎn)生噪聲,在工作實踐中我們發(fā)現(xiàn)由于排氣產(chǎn)生的噪聲比吸氣產(chǎn)生的噪聲要嚴重的多。氣流進入螺桿壓縮機的進氣管和出氣管時會產(chǎn)生特別大的壓力脈動,此時會產(chǎn)生大量的脈動噪聲,另外,壓縮機的機殼、定子和轉(zhuǎn)子內(nèi)由于存在著強大的氣柱,氣柱會發(fā)生共鳴,氣柱共鳴現(xiàn)象也是導致低頻噪聲產(chǎn)生的重要原因。
雙螺桿空壓機跳停的原因
雙螺桿空壓機跳停
雙螺桿空壓機在工作期間也能正常供風,但有時突然跳停。首先,檢查電動機部分,沒有發(fā)現(xiàn)明顯問題;再檢查壓縮機溫度自動保護和壓力自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),溫控部分正常。
經(jīng)拆檢壓力調(diào)節(jié)閥和減荷閥,發(fā)現(xiàn)減荷閥內(nèi)部用于承受壓力調(diào)節(jié)壓差的橡膠薄膜損壞,膜上有一小孔。由于橡膠膜損壞,在供風壓力變換時,空壓機進風口大小不能夠及時調(diào)整,機組負荷與柴油機功率不匹配,引起柴油機過載保護跳停,更換減荷閥內(nèi)橡膠薄膜后,故障排除。
開機后立即跳停,偶爾能正常開機,工作一段時間后仍跳停。經(jīng)檢查,潤滑油溫度和排氣壓力不高,將溫度保護開關(guān)暫時短路,跳停現(xiàn)象消失。這表明是溫度高引起的跳停,但是感覺不到潤滑油散熱器散出的熱量。
排查潤滑油路,溫度保護開關(guān)和溫控閥正常,更換了油過濾器濾芯,清洗了散熱片,故障依舊。在對止回閥進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)同樣是承受潤滑油前后壓差的橡膠薄膜損壞,更換后故障排除。
由此可見:空壓機的跳停,往往是由于壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)某個閥失效引起,閥的橡膠密封件、塑料膜片、彈簧等零件易出故障,往往隱蔽性較強,容易給人造成錯覺。