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壓路機振動系統(tǒng)故障的診斷方法(一)
在排除電氣故障后,檢查振動馬達與振動軸的彈性聯(lián)軸器和振動軸內(nèi)潤滑油的狀況。潤滑油過多會使振頻上不去,一般是因馬達組合油封損壞向軸內(nèi)漏油所致。如果振動軸花鍵套磨損嚴重,也會導(dǎo)致失振故障,此時應(yīng)對補油壓力、系統(tǒng)工作壓力進行檢測,從而做出診斷。首先,靜液傳動應(yīng)用到壓實機械上,通過液壓系統(tǒng)流量的控制,可以容易地改變馬達的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)壓路機振動頻率的連續(xù)調(diào)節(jié),因而使得復(fù)雜的傳動系大為簡化。
由于機器的前后振動系統(tǒng)既獨立又相互聯(lián)系(共用補油泵),所以可應(yīng)用“元件置換法”進行診斷。
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4.變速桿定位不良修復(fù)方法
上海生產(chǎn)的3Y10/12、3Y12/15、3Y18/21型靜壓光輪壓路機,所配變速桿定位銷易掉出或被切斷,從而造成變速桿不能定位。該定位銷直徑為4mm,用于防止變速桿轉(zhuǎn)動。
為解決這一問題,我們采取以下方法:首先,將變速桿銷孔的直徑擴大到5mm,攻M6內(nèi)螺紋;其次,將變速桿銷槽寬度修改為6mm;后,配置1條M6螺釘和1只M6螺母,將該螺釘擰入座銷孔,退回半圈后將螺母鎖緊。
我們按上述方法改進了多臺靜壓光輪壓路機,均取得良好效果。
密封圈漏油解決方法
1臺洛陽生產(chǎn)的振動壓路機的振動閥漏油,更換了Y形密封圈后,使用時間不長又產(chǎn)生漏油。檢查發(fā)現(xiàn)振動閥經(jīng)長期使用后,閥芯上蓋與閥芯之間磨損嚴重。
為解決這一問題,我們采用添加O形或扁形密封圈的方法,即將O形或扁形密封圈加裝在Y形密封圈的槽內(nèi)。該振動閥加裝密封圈后未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,由此證明該方法取得較好效果。