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寧夏煙氣余熱回收器公司服務為先「濰坊和德」

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發(fā)布時間:2021-08-26 08:29  








轉爐一次煙氣冷卻和余熱回收利用的難點

在不用濁循環(huán)水處理系統(tǒng)和回收利用轉爐一次煙氣余熱方面,一直有三個難點:急冷急熱、隱患和粘灰結垢。轉爐吹煉是間歇性的,煙氣溫度和煙氣量會頻繁大幅波動,因此能長期耐得住大幅急冷急熱的余熱回收設備的材料選擇是一大難題。

在整個轉爐煉鋼過程中,每爐都在多次循環(huán)發(fā)生空氣-煙氣-煤氣之間的轉換,含CO 的煤氣與含氧煙氣混合的條件隨時都具備,隱患很難。





余熱深度回收鍋爐進口煙氣與現(xiàn)汽化煙道出口煙氣一致,煙溫、含塵量與汽化煙道出口完全一樣,余熱深度回收鍋爐主要由汽包、蒸發(fā)受熱面段、省煤器、循環(huán)泵及本體管路等組成。轉爐一次煙氣先經過現(xiàn)有的汽化冷卻煙道冷卻,溫度降至700~800 ℃,粉塵濃度約100~150 g/m3,然后接入新建深度余熱鍋爐內,煙氣流經深度余熱鍋爐5 級蒸發(fā)受熱面后煙氣降溫300 ℃以下,隨后再經省煤器繼續(xù)降溫到<200 ℃,然后進入一次除塵系統(tǒng)。在煙氣降溫過程中,鍋爐生產飽和蒸汽,經蓄熱器后送全廠低壓蒸汽管網供生產使用。同時余熱鍋爐及轉彎煙道具有粗除塵功能,粗除塵效率約為40%左右(出口濃度≤90g/m3),減輕后續(xù)一次除塵系統(tǒng)負荷同時,也為降低系統(tǒng)排放指標創(chuàng)造條件,保證了整個系統(tǒng)除塵效果即出口濃度≤10mg/m3。




1)電爐煙氣全余熱回收裝置,采用高低壓、自然、強制復合循環(huán)的汽化冷卻系統(tǒng)成功回收了電爐第四孔出口煙氣約2100~80℃的余熱,同時降低了煙氣溫度,通過與電爐密閉罩及屋頂除塵罩混風后,使得煙氣溫度達到250℃左右的理想除塵溫度。

2)采用列管式余熱鍋爐,提高了汽化冷卻系統(tǒng)出口蒸汽的壓力和溫度,為后續(xù)蒸汽的有效利用創(chuàng)造了條件。同時也避免了熱管余熱鍋爐短時間內失效和傳熱效率大幅降低的弊端。

3)經過數(shù)值模擬及理論計算,設計的燃燒沉降室,流場較均勻,實測除塵效率達到94%左右。



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