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數(shù)控車床根本構成
數(shù)控車床由數(shù)控裝配、床身、主軸箱、刀架進給體系、尾座、液壓體系、冷卻體系、光滑體系、排屑器等部門構成。平行雙主軸數(shù)控車床數(shù)控車床分為立式數(shù)控車床和臥式數(shù)控車床兩種范例。
立式數(shù)控車床用于反轉展轉直徑較大的盤類整機車削加工。臥式數(shù)控車床用于軸向尺寸較長或小型盤類整機的車削加工。臥式數(shù)控車床按功效可進一步分為經濟型數(shù)控車床、通俗數(shù)控車床和車削加工中心。
數(shù)控車床
在普通數(shù)控車床的基礎上,增加了C軸和動力頭,更高l級的機床還帶有刀庫,可控制X、Z和C三個坐標軸,聯(lián)動控制軸可以是(X、Z)、(X、C)或(Z、C)。由于增加了C軸和銑削動力頭,這種數(shù)控車床的加工功能大大增強,除可以進行一般車削外,還可以進行徑向和軸向銑削、曲面銑削、中心線不在零件回轉中心的孔和徑向孔的鉆削等加工。高速鋼i刀具耐高溫切削速度不到50m/min,碳化物刀具耐高溫切削速度可達100m/min以上,陶瓷i刀具的耐高溫切削速度可高達1000m/min。
操控邏輯不當導致加工精度反常
毛病現(xiàn)象:一臺上海機床廠家出產的加工中心,體系是Frank.加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機床X軸精度反常,精度差錯i小為0.008mm,i大為1.2mm.毛病確診:查看中,機床現(xiàn)已依照要求設置了G54工件坐標系。在手動輸入數(shù)據(jù)辦法操作下,以G54坐標系運轉一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運轉完畢后顯現(xiàn)器上顯現(xiàn)的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shù)值。然后在手動辦法下,將機床點動到其他恣意方位,再次在手動輸入數(shù)據(jù)辦法操作下運轉剛才的程序段,待機床中止后,發(fā)現(xiàn)此時機床坐標數(shù)值顯現(xiàn)為“-1024.891”,同上一次履行后的數(shù)值比較相差了0.352mm.依照相同的辦法,將X軸點動移動到不同的方位,重復履行該程序段,而顯現(xiàn)器上顯現(xiàn)的數(shù)值都有所不同(不穩(wěn)定)。用百分表對X軸進行仔細查看,發(fā)現(xiàn)機械方位實踐差錯同數(shù)字顯現(xiàn)出來的差錯根本共同,從而以為毛病原因為X軸重復定位差錯過大。對X軸的反向空隙及定位精度進行查看,重新補償其差錯值,結果起不到任何效果。因而置疑光柵尺及體系參數(shù)等有問題???CRT報警信息,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏燒焦,保護器脫扣等。但為什么發(fā)生如此大的差錯,卻又未呈現(xiàn)相應的報警信息進一步查看發(fā)現(xiàn),此軸為筆直方向的軸,當X軸松開時主軸箱向下掉,形成了差錯。
毛病處理:對機床的PLC邏輯操控程序做了修正,即在X軸松開時,先把X軸使能加載,再把X軸松開;而在X軸夾緊時,先把X軸夾緊后,再把使能去掉。調整后機床毛病得以處理。