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空氣預(yù)熱器的改造效果
2013年對2號鍋爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造后,鍋爐正常運行中,由于排煙溫度受煤種情況、吹灰情況、燃燒工況調(diào)整、溫度場分布、磨煤機(jī)組組合及各磨處理情況、系統(tǒng)漏風(fēng)情況、環(huán)境溫度等諸多因素的影響很大,即使在相同負(fù)荷下,排煙溫度也不盡相同,因此在機(jī)組穩(wěn)定工況下,進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)對比試驗。機(jī)組穩(wěn)定運行時間較長,不吹灰,磨煤機(jī)組組合及各磨煤機(jī)處理情況相當(dāng),空氣預(yù)熱器出口溫度、環(huán)境溫度、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率、給水溫度相近,且采用網(wǎng)格測溫,取點較多,因此能較真實地反映改造前后排煙溫度的變化(煤種和燃燒工況無法完全相同) ,空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前后相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計見表1。
由表1可知,通過實際測量對比得出空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前后排煙溫度下降了5 9℃ ,按供電煤耗320g/kWh計算相當(dāng)于降低煤耗0.56 g/kWh,1臺機(jī)組按年發(fā)電20億kWh計算,每年可節(jié)約標(biāo)煤1120t,按每t標(biāo)煤單價800元計算,一年直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益89.6萬元。
石油化工中加熱爐余熱回收
1980年我國臺小型工業(yè)試驗氣-氣熱管換熱器在南京某廠加熱爐的煙氣余熱回收試驗中試運轉(zhuǎn)成功。該熱管換熱器的試運轉(zhuǎn)成功,為大型工業(yè)運行奠定了基礎(chǔ)。
目前我國石油化工的大型加熱爐煙氣余熱回收絕大部分都采用了熱管換熱器,并取得了很好的效果。值得注意的是,近年來許多加熱爐的燃料改用重油或渣油,由于油品的含硫量不一,對熱管換熱器的設(shè)計帶來了困難。此外,不同地區(qū)的氣候條件也是設(shè)計中應(yīng)該注意的問題。
合成氨工業(yè)中上、下行煤氣的余熱回收
合成氨是一項基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè),在化學(xué)工業(yè)中占有很重要的地位。合成氨生產(chǎn)從造氣開始直到氨的合成都伴隨著熱的過程。合理的利用和控制合成氨生產(chǎn)過程中放出的熱量,不僅可以節(jié)約生產(chǎn)中的能源消耗,降低生產(chǎn)成本,而且可以提高CO變換率及氨的合成率,前者屬于余熱利用,而后者屬于化學(xué)反應(yīng)的熱控制,熱管技術(shù)在這兩方面都存在很大的開發(fā)潛力。