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如何給鍋爐適合的給水溫度
如何給鍋爐適合的給水溫度對于鍋爐的供熱來說,鍋爐的蒸發(fā)量與鍋爐的燃料耗損量都是影響其質(zhì)量的重要因素。同樣的,鍋爐水蒸發(fā)量的大小與鍋爐的燃燒損耗量對于鍋爐使用廠家來講也是決定生產(chǎn)效益的重要因素。因此,作為鍋爐生產(chǎn)廠家都會(huì)在這兩方對鍋爐的性能進(jìn)行改良。由此,我們可以斷定,鍋爐的給水溫度將會(huì)對鍋爐的蒸發(fā)量以及能源耗損情況造成很深的影響,因而在鍋爐供水是應(yīng)該加以注意和改善,從而在鍋爐運(yùn)作中提高作業(yè)效率,改善運(yùn)營收益。當(dāng)改良技術(shù)達(dá)到一定程度后,就會(huì)出現(xiàn)技術(shù)瓶頸,在對技術(shù)瓶頸突破不能的情況下,鍋爐使者與生產(chǎn)廠家開始在其他的鍋爐作業(yè)環(huán)節(jié)中尋找改良因素。
鍋爐的供水溫度對于鍋爐作業(yè)效果的影響就在此時(shí)進(jìn)入改良研究者的視野。通過實(shí)踐研究發(fā)現(xiàn),鍋爐給水溫度對于鍋爐的作業(yè)效率有著不可忽視的影響作用。在鍋爐給水的冷水與溫水的作業(yè)效率比較中發(fā)現(xiàn),由于在對給水加熱中,冷水作業(yè)與溫水作業(yè)相比所要耗損的能源要大得多,因而能夠得出結(jié)論,即溫水給水能夠加快鍋爐給水的反應(yīng)速度,從而提高鍋爐的作業(yè)效率,使得鍋爐的熱循環(huán)效率顯著提高。內(nèi)能是溫度和壓力的函數(shù),固焓也可以表示成溫度和壓力的函數(shù),即h=f(p,T)。
由此,我們可以斷定,鍋爐的給水溫度將會(huì)對鍋爐的蒸發(fā)量以及能源耗損情況造成很深的影響,因而在鍋爐供水是應(yīng)該加以注意和改善,從而在鍋爐運(yùn)作中提高作業(yè)效率,改善運(yùn)營收益。
燃?xì)庹羝仩t和燃煤蒸汽鍋爐比較
燃?xì)庹羝仩t和燃煤蒸汽鍋爐的比較,希望大家通過比較它們的不同,而選擇對自己合適的產(chǎn)品!主要的問題是環(huán)保問題,燃?xì)忮仩t有效、清潔、環(huán)保,無需人工操作,只需要控制即可,占地少,無需運(yùn)輸燃料,無需要處理煤灰,因燃燒無雜質(zhì),對鍋爐及相關(guān)配件無腐損,鍋爐壽命長,規(guī)定為15年,但基本上可長期使用。是現(xiàn)在的主流鍋爐,也是環(huán)保部門、大力推廣。很多本來用煤作熱源的工業(yè)企業(yè)現(xiàn)在被地域強(qiáng)制性要求使用煤氣發(fā)生爐,環(huán)保力度加強(qiáng)以后可能燃煤蒸汽鍋爐門檻會(huì)越來越高。重慶聯(lián)宏鍋爐有限公司是專業(yè)的鍋爐生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品有重慶鍋爐,重慶燃?xì)忮仩t,重慶鍋爐。便于計(jì)量收費(fèi),供熱費(fèi)用轉(zhuǎn)化為燃?xì)赓M(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi),解決了物業(yè)管理收費(fèi)難的問題等。
一點(diǎn):采購成本:因?yàn)槿細(xì)庹羝仩t在技術(shù)以及配套輔機(jī)上明顯先于燃煤蒸汽鍋爐,并且配有專用的燃?xì)馊紵龣C(jī),不說其他,單此一個(gè)燃燒機(jī)的價(jià)格就把這個(gè)成本給拉開了。一般來說:同樣噸位的蒸汽鍋爐,燃?xì)忮仩t要比燃煤鍋爐價(jià)格高上約30%左右。
第二點(diǎn):建設(shè)成本:這個(gè)成本主要來自鍋爐房,蒸汽鍋爐管道的資金投入。其中燃煤蒸汽鍋爐因?yàn)橄鄳?yīng)輔機(jī)設(shè)備較多,所以在鍋爐房建設(shè)資金要多一些。還有燃?xì)庹羝仩t是全自動(dòng)控制運(yùn)行,并具有自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)保護(hù)功能。接上管道后,燃燒器會(huì)自動(dòng)供氣可以有效的節(jié)約工作人員的成本支出。合格后由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、特種設(shè)備檢驗(yàn)所、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局參與整體驗(yàn)收。燃煤蒸汽鍋爐因?yàn)樾枰厦撼绦颍栽谌藛T工資方面支出會(huì)大一些。
第三點(diǎn):環(huán)境成本:這個(gè)主要的意思是現(xiàn)在燃煤蒸汽鍋爐的審核較嚴(yán)。而燃?xì)庹羝仩t由于運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、環(huán)保節(jié)能、還有政策鼓勵(lì),越來越受到廣泛的應(yīng)用。
第四點(diǎn):燃料成本:這個(gè)就要看各地的實(shí)際具體燃料價(jià)格。每小時(shí)燃煤量和燃?xì)饬靠梢韵蝈仩t廠家咨詢。然后就可以計(jì)算出燃料的消耗成本。
鍋爐設(shè)備級別
1.4.1 A 級鍋爐
A級鍋爐是指p(表壓,下同,注1-3)≥3.8MPa的鍋爐,包括:
(1)超臨界鍋爐,P ≥22.1MPa;
(2)亞臨界鍋爐,16.7MPa≤P<22.1MPa;
(3)超高壓鍋爐,13.7MPa≤P<16.7MPa;
(4)高壓鍋爐, 9.8MPa≤P<13.7MPa;
(5)次高壓鍋爐, 5.3MPa≤P<9.8MPa;
(6)中壓鍋爐, 3.8MPa≤P<5.3MPa。
1.4.2 B級鍋爐
(1)蒸汽鍋爐, 0.8MPa<P<3.8MPa;
(2)熱水鍋爐, P<3.8MPa,且t≥120℃(t為額定出水溫度,下同);
(3)氣相有機(jī)熱載體鍋爐,Q>0.7MW(Q為額定熱功率,下同);液相有機(jī)熱載體鍋爐, Q>4.2MW。
1.4.3 C級鍋爐
(1)蒸汽鍋爐, P≤0.8MPa,且V>50L(V為設(shè)計(jì)正常水位水容積,下同);
(2)熱水鍋爐,P<3.8MPa, 且t<120℃;
(3)氣相有機(jī)熱載體鍋爐, 0.1MW< Q≤0.7MW;液相有機(jī)熱載體鍋爐, 0.1MW< Q≤4.2MW。
1.4.4 D級鍋爐
(1)蒸汽鍋爐: P≤0.8MPa,且30L≤V≤50L;
(2)汽水兩用鍋爐(注1-4),P≤0.04MPa,且D≤0.5t/h(D為額定蒸發(fā)量,下同);
(3)僅用自來水加壓的熱水鍋爐,且t≤95℃;
(4)氣相或者液相有機(jī)熱載體鍋爐, Q≤0.1MW。
電廠燃煤鍋爐氨逃逸的原因
1 自動(dòng)調(diào)節(jié)性能不好。在變負(fù)荷時(shí)、啟停制粉系統(tǒng)時(shí),噴氨量不能適應(yīng)負(fù)荷和脫硝入口NOx的變化,導(dǎo)致脫硝出口NOx波動(dòng)太大,導(dǎo)致瞬時(shí)噴氨量相對過大,從而引起氨逃逸增加。
2 脫硝入口NOx分布不均勻,與噴氨格柵每個(gè)噴嘴的噴氨量不匹配。導(dǎo)致出口NOx不均勻。導(dǎo)致局部氨逃逸高。
3 噴氨格柵噴氨不均勻,導(dǎo)致出口NOx不均勻。導(dǎo)致局部氨逃逸高。
4 測量系統(tǒng)不準(zhǔn)確。一般SCR左右側(cè)出入口各裝一個(gè)測點(diǎn),在測點(diǎn)發(fā)生表管堵塞、零漂時(shí)不具有代表性,導(dǎo)致自調(diào)系統(tǒng)噴氨過量。從而引起氨逃逸升高。包括NOx測點(diǎn)、氧量測點(diǎn)、氨逃逸測點(diǎn)。
5 測點(diǎn)位置安裝位置不具代表性。測點(diǎn)數(shù)量過少。安裝位置沒有經(jīng)過充分的混合,會(huì)導(dǎo)致測量不準(zhǔn)。另外測點(diǎn)數(shù)量太少,不能隨時(shí)比對,當(dāng)發(fā)生堵塞、零漂時(shí)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
6 測點(diǎn)故障率高,當(dāng)測點(diǎn)故障時(shí),指示不準(zhǔn),引起自調(diào)切除,只能手調(diào),難以適應(yīng)AGC負(fù)荷隨時(shí)變動(dòng)的需求。
7 在變負(fù)荷和啟停制粉系統(tǒng)時(shí),脫硝入口NOx波動(dòng)大,從而引起脫硝出口波動(dòng)大,噴氨量波動(dòng)大,引起氨逃逸。由于低氮燃燒器改造的效果差,在實(shí)際運(yùn)行中,尤其在大幅度變負(fù)荷時(shí),脫硝入口NOx變化較大,會(huì)加大脫硝自調(diào)的難度。
8 AGC投入時(shí),普遍變負(fù)荷速率較快。為了響應(yīng)負(fù)荷的快速變化,燃料量變化太快,風(fēng)粉配比不能保證脫硝入口NOx穩(wěn)定。引起大幅波動(dòng)。
9 煙氣流場的不均勻,導(dǎo)致噴氨量與煙氣量不匹配。煙氣流速在煙道的橫截面各個(gè)位置不能均勻分布,尤其在煙道發(fā)生轉(zhuǎn)向后,各個(gè)部位風(fēng)速不一致,會(huì)導(dǎo)致局部氨逃逸偏高。
10 煙氣溫度變化幅度大。在低負(fù)荷時(shí),煙溫下降。局部煙溫太低,會(huì)引起催化劑活性下降,從而引起氨逃逸升高。
11 脫硝自調(diào)控制策略存在缺陷。測點(diǎn)反吹時(shí),自調(diào)的跟蹤問題不能完全解決。往往在反吹結(jié)束后,SCR出口NOx會(huì)有一個(gè)階躍,突然升高或突然降低,增加擾動(dòng)和波動(dòng),增加氨逃逸。
12 催化劑局部堵塞、性能老化。導(dǎo)致單層催化劑各處催化效率不同,為了控制出口參數(shù),只能增加噴氨量,從而導(dǎo)致局部氨逃逸升高。
13 由于SCR脫硝裝置處于煙氣的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理測量,容易引起測量不準(zhǔn)。測量技術(shù)不過關(guān),不能準(zhǔn)確反映氨逃逸情況,不能給運(yùn)行一個(gè)有效的參考數(shù)據(jù)。由于原煙氣含灰量高達(dá)30-50g/m3,傳統(tǒng)的對射式氨逃逸分析儀無法穿透,并且由于鍋爐負(fù)荷的變化會(huì)導(dǎo)致光速偏移,維護(hù)量很大。負(fù)荷擾動(dòng)時(shí),超臨界直流爐無汽包,蓄熱能力小,導(dǎo)致主汽壓力變化延遲很小,且幅度較大,但主汽溫度變化較小,所以超臨界機(jī)組較亞臨界機(jī)組更適合變壓運(yùn)行。而由于在較低溫度下(230℃以下),NH3和SO3會(huì)生成NH4HSO4,對于傳統(tǒng)的采樣管線抽取式氨逃逸分析儀的采樣管伴熱溫度不會(huì)超過180℃,所以在采樣管線中硫酸氫an會(huì)快速生成,導(dǎo)致氨氣部分或全部損失,監(jiān)測結(jié)果沒有實(shí)際意義。
14 液氨質(zhì)量差。由于液氨的腐蝕性和有毒性,檢測很不方便。一般液氨的檢測由廠家自己檢測。因此,對液氨質(zhì)量缺乏有效監(jiān)督?,F(xiàn)場經(jīng)常發(fā)生供氨管道濾網(wǎng)堵塞的現(xiàn)象。也會(huì)造成噴氨格柵噴氨量的不均勻。從而影響氨逃逸。