1976 年前后, 日本已有去毛刺技術方面的300 余件, 其中有關塑料工件去毛刺技術的約有90 件。其間, 日本的技術人員對產生毛刺的原因及預防措施進行了大量的研究和實驗, 取得了一定進展, 其中振動光飾去毛刺機(又稱振動滾磨機)的研究與應用在世界上得到好評。1984 年以來, 日本橫濱大學中山一雄以切削加工中基本要素切削方向和刀具切削刃為基準, 對切削毛刺進行了較為、系統(tǒng)的定義分類, 先后對車削、刨削加工中被加工件的物理性能、工件形態(tài)、刀具的幾何參數(shù)等因素對切削毛刺的影響進行了大量的實驗研究與理論分析, 這對有效抑制和減小毛刺的產生奠定了理論基礎。我國原機械部液壓行業(yè)就把去毛刺技術列為“ 七五” 期間提高液壓產品質量的主要攻關項目

很多機電設備和日常用品都得用到散熱器,像筆記本、汽車散熱器等等,它的重要性也是非常關鍵的,試想一下在炎炎的夏日你的筆記本經過長時間運行,如果沒有散熱器是怎樣的燙手溫度,溫度過高不僅影響正常運行還會減短使用壽命。
散熱片等產品在銑削平面后在槽內會有毛刺翻入,現(xiàn)在若是手工去毛刺 / 每次都人工去毛刺,著實浪費了太多人工及工時。因散熱片等產品槽內的毛刺有時或許會讓 員工欲哭無淚---大的毛刺費時費力,小的毛刺亦不易全部清除!
對于平面鈑金的打磨去毛刺方法,人工利用砂紙,毛刷等簡單工具進行打磨;運用打磨機,打磨機設計通過兩只氣缸帶動上磨座及鋼絲平刷、兩只液壓缸帶動下磨座及鋼絲平刷,合理實現(xiàn)了打磨時工具與工件的適度壓緊與松開;工作過程結果表明:傳動機構將減速電機 輸入的扭矩分別輸出至上、下磨座,帶動二者來回交錯運動,由鋼絲平刷對行進中的鋼板進行板面清理及打磨除浮銹。而人工打磨和打磨機兩種方法工作效率低、勞動強度大、工序質量參差不齊等問題。

2、沖模去毛刺
采用制作沖模配合沖床進行去毛刺。需要一定的沖模(粗模 精沖模)制作費,可能還需要制作模。適合分型面較簡單的產品,效率及去毛刺效果比人工佳。
3、研磨去毛刺
此類去毛刺包含振動、噴砂、滾筒等方式,目前企業(yè)采用較多。存在去除不是很干凈的問題,可能需要后續(xù)人工處理殘余毛刺或者配合其他方式去毛刺。適合批量較大的小產品。
4、冷凍去毛刺
利用降溫使毛刺迅速脆化,然后噴射彈丸去除毛刺。設備價格大概在二三十萬;適合毛刺壁厚較小且產品也較小的產品。