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?高鹽廢水蒸發(fā)器簡(jiǎn)介
青島藍(lán)清源環(huán)保薄膜蒸發(fā)器操作過(guò)程: 浸提液經(jīng)管道過(guò)濾器過(guò)濾后進(jìn)入平衡捕。平衡糟內(nèi)裝有兩個(gè)浮閥, 上而一個(gè)閥通入撾提液。能保持進(jìn)入蒸發(fā)苦苦的流量穩(wěn)定:下面一個(gè)閥是安全裝置,一旦料液中斷,槽內(nèi)液位下降,閥門自動(dòng)打開(kāi)。 自來(lái)水就會(huì)流入精內(nèi).保證蒸發(fā)器主機(jī)不會(huì)因斷料液而造成蒸干和結(jié)焦現(xiàn)象。進(jìn)入蒸發(fā)主機(jī)的料液流量通過(guò)進(jìn)料鯨桿泵予以調(diào)節(jié),并通過(guò)流量計(jì)顯示流量,再經(jīng)預(yù)熱帶苦預(yù)熱后,進(jìn)入離心薄膜蒸發(fā)器內(nèi)進(jìn)行點(diǎn);空濃縮,通過(guò)校制加熱蒸汽斥力或進(jìn)料速度,達(dá)到預(yù)定的工藝濃縮要求。經(jīng)濃縮后的料液借離心力的作用流至濃縮液儲(chǔ)倦, 通過(guò)出料螺桿泵將濃縮液送至后工序。這樣,產(chǎn)品水呈階梯狀流動(dòng)并被逐級(jí)閃蒸冷卻,回收的熱量可提高系統(tǒng)的總效率。
多效蒸發(fā)法是處理高鹽廢水為傳統(tǒng)的方法,運(yùn)行成本很高,一般多為采用多效蒸發(fā)器,優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作容易、所得淡水水質(zhì)好。但也有采用蒸汽壓縮冷凝技術(shù)的,但由于成本高,運(yùn)行成本極高,所以除了特別缺水的地區(qū)發(fā)電廠中采用外,基本上沒(méi)有使用這個(gè)方法的!高含鹽情況下氧的傳遞速度增加對(duì)高污泥濃度有利,只要菌膠團(tuán)不解體,既使產(chǎn)生絲狀菌,污泥也不會(huì)上浮流失。三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器,三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器
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?廢水主要來(lái)源是酸水
廢水主要來(lái)源是酸水、堿水和大量的有機(jī)物,每天產(chǎn)生酸性廢水50方,氯根含量,TOC為1850mg/l,產(chǎn)生堿性廢水40方TOC為2000mg/l。弱堿性沖洗水120方,氯根為1351mg/l,TOC為230mg/l。蒸汽脫酚是將含酚廢水與蒸汽在脫酚塔內(nèi)逆向接觸,廢水中揮發(fā)酚轉(zhuǎn)入氣相被蒸汽帶走,達(dá)到脫酚的目的。這種污水難以進(jìn)行生化處理,必須經(jīng)過(guò)預(yù)處理后再生化方法進(jìn)行處理,處理方案如下:
青島藍(lán)清源環(huán)保公司煤干餾的產(chǎn)物是煤炭、煤焦油和煤氣。
煤干餾產(chǎn)物的產(chǎn)率和組成取決于原料煤質(zhì)、爐結(jié)構(gòu)和加工條件(主要是溫度和時(shí)間)。隨著干餾終溫的不同,煤干餾產(chǎn)品也不同。低溫干餾固體產(chǎn)物為結(jié)構(gòu)疏松的黑色半焦,煤氣產(chǎn)率低,焦油產(chǎn)率高;高溫干餾固體產(chǎn)物則為結(jié)構(gòu)致密的銀灰色焦炭,煤氣產(chǎn)率高而焦油產(chǎn)率低。而離子交換膜具有擴(kuò)散性能,葡萄糖分子可在濃差擴(kuò)散作用下透過(guò)離子交換膜進(jìn)入汲取液,使廢水的COD降低。中溫干餾產(chǎn)物的收率,則介于低溫干餾和高溫干餾之間
三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器,三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器
高鹽廢水蒸發(fā)器脫鹽過(guò)程廢水COD變化
脫鹽過(guò)程廢水COD變化
電滲析脫鹽過(guò)程共更換了5次汲取液,測(cè)量每次更換汲取液后廢水的COD,以及整個(gè)脫鹽過(guò)程結(jié)束時(shí)廢水的COD,分別為3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。結(jié)果表明,廢水的COD隨脫鹽過(guò)程的進(jìn)行而有所降低,但降低幅度較小,廢水初始COD為3 850 mg/L,當(dāng)脫鹽過(guò)程結(jié)束時(shí)為3 590 mg/L。并且由COD的變化可知,次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來(lái)越小。針對(duì)實(shí)驗(yàn)含鹽廢水,經(jīng)過(guò)5次更換汲取液,160min處理后廢水總含鹽質(zhì)量濃度由22000mg/L降至1630mg/L,除碳酸氫根離子脫除率接近70%外,廢水中其他離子的脫除率均在90%以上。
濃度的脫硫廢水,經(jīng)過(guò)堿液處理(如Ca(OH)2等堿性溶液,使大量重金屬生成鹽繼而沉淀,達(dá)到去除重金屬離子的目的,去
除重金屬的溶液加入適量的鹽酸(Hcl)調(diào)節(jié)溶液的PH值,使PH值在6~9之間,處理后的溶液經(jīng)過(guò)膜處理(滲透)排放或回收水,
膜處理產(chǎn)生的廢水做沉淀絮凝處理。
在廢液中加入石灰乳或其他堿性化學(xué)試劑(如NaOH等)將PH值調(diào)至6~7,可以有效的去除氟化物(生成CaF2
沉淀)和部分重金屬。然后再加入有機(jī)硫和絮凝劑,將PH值調(diào)到8~9,使金屬以氫氧化物和硫化物沉淀的形式沉淀。去除重金屬和懸浮物后廢水即可排放。三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器,三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器
這是因?yàn)閺U水中的COD僅由葡萄糖構(gòu)成,葡萄糖為中性有機(jī)分子,并不會(huì)在電場(chǎng)作用下發(fā)生定向遷移,但由于本實(shí)驗(yàn)設(shè)置純水為汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液遷移的濃度差推動(dòng)力。而離子交換膜具有擴(kuò)散性能,葡萄糖分子可在濃差擴(kuò)散作用下透過(guò)離子交換膜進(jìn)入汲取液,使廢水的COD降低。但濃差擴(kuò)散的速率很小,故葡萄糖遷移量不大,廢水COD降低幅度較小。料液經(jīng)噴嘴被均勻分布到蒸發(fā)器的頂排管上,然后沿頂排管以薄膜形式向下流動(dòng),部分水吸收管內(nèi)冷凝蒸汽的潛熱而蒸發(fā)。并且,該濃差擴(kuò)散量在濃度差基本恒定的情況下,僅與操作時(shí)間有關(guān),脫鹽過(guò)程中次更換汲取液后操作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)70 min,之后更換汲取液后操作時(shí)間越來(lái)越短,故次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來(lái)越小。三效強(qiáng)制循環(huán)含鹽廢水蒸發(fā)器