加工精度進(jìn)一步提高
采用先進(jìn)的變頻電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)、精密的滾珠絲杠傳動(dòng)和激光定位方式,配以伺服控制的液壓系統(tǒng),由計(jì)算機(jī)自動(dòng)在線監(jiān)控鋸切全過程,鋸條速度、進(jìn)給速度、卡緊力均可做到任意設(shè)置、優(yōu)化組合,由此提高鋸床的加工精度。此外,金屬鋸切的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)——的切割力控制一直是鋸床技術(shù)研究的重點(diǎn),德國貝靈格鋸床就很好地解決了這一問題。該鋸床可實(shí)現(xiàn)恒定鋸切力控制,保證了鋸切不規(guī)則截面型材的切削率恒定。該鋸床可實(shí)現(xiàn)恒定鋸切力控制,保證了鋸切不規(guī)則截面型材的切削率恒定。該鋸床的加工精度也較高,如切割厚材時(shí),每100mm切割高度的誤差僅為0.1mm。
新購的一臺(tái)GL7132臥式半自動(dòng)弓鋸床,空載試機(jī)一切正常。加載試鋸,鋸片切入棒料時(shí)工進(jìn)慢了下來,似進(jìn)非進(jìn),弓鋸長時(shí)間停留在一個(gè)位置上。懷疑油不足,于是注油至滿溢出來,重試結(jié)果依舊。后又懷疑油不凈、管路不暢,將電磁閥等液壓件全都拆下清洗一遍,裝好重試,故障依然。該站技術(shù)人員經(jīng)過研討,聯(lián)系職工的合理化建議,對(duì)于鋸床運(yùn)用時(shí)所遇到的疑問,逐個(gè)進(jìn)行了有關(guān)小改造。分析鋸床液壓原理圖。液壓系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)三個(gè)功能:鋸弓快速退起、鋸弓快速驅(qū)進(jìn)、配合鋸弓的直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)鋸弓的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(進(jìn)刀和抬刀運(yùn)動(dòng))。通過分析,加上之前的兩次錯(cuò)誤處理,斷定不能進(jìn)刀的原因出現(xiàn)在進(jìn)給油缸上。于是將進(jìn)給油缸拆下檢修。鋸條磨合時(shí)只能使用一半的正常進(jìn)給壓力/速率和鋸切速度,直到鋸出300—1000cm2的表面區(qū)域。在油缸下腔裝上半腔油,把活塞壓入缸內(nèi),并慢慢加壓,活塞桿中間的孔噴油,表明正常,將該孔用手加力堵住,繼續(xù)壓活塞向缸底運(yùn)動(dòng),發(fā)現(xiàn)活塞桿處的兩個(gè)單向閥之一少許冒油,一會(huì)兒多,一會(huì)兒少,壓力越大,油冒得越多,表明工進(jìn)時(shí)油缸上下腔,壓差趨于或等于零,當(dāng)然就不能正常進(jìn)刀了。