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畢節(jié)供應(yīng)精密活塞桿生產(chǎn)廠家好貨源好價(jià)格 精恒液壓元件公司

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發(fā)布時(shí)間:2020-12-30 14:55  
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視頻作者:無(wú)錫市精恒液壓元件有限公司







空心活塞桿表面采用陶瓷硬化的處理方式有哪些好處呢?

我們都知道當(dāng)空心活塞桿在運(yùn)動(dòng)時(shí)對(duì)密封圈或密封件的沖突損傷,進(jìn)步了油缸的全體使用壽命;那么,空心活塞桿表面采用陶瓷硬化的處理方式有哪些好處呢?下面,空心活塞桿品牌就這個(gè)問(wèn)題詳細(xì)情況為你講解下!

表面陶瓷硬化處理方法,空心活塞桿所要解決的技術(shù)問(wèn)題是:目前生產(chǎn)活塞桿要經(jīng)過(guò)十幾道冷熱加工的工序,活塞桿的生產(chǎn)周期長(zhǎng),費(fèi)用高,合格品率低;

空心活塞桿表面采用陶瓷硬化的處理的步驟是:鍛造→正火→粗加工→調(diào)質(zhì)→半精加工→除應(yīng)力回火處理→粗磨→陶瓷噴涂→精加工。

那么。有什么好處呢?空心活塞桿采用陶瓷處理大大減少熱加工工藝時(shí)間,降低了廢品率,而且由于陶瓷本身的耐磨性和耐蝕性,使空心活塞桿使用壽命大的提高了。



故障現(xiàn)象:1、泵車在低壓泵送時(shí),換向頻次越來(lái)越快,主油缸活塞桿行程越來(lái)越短,在洗滌室內(nèi)看不到活塞頭,即砼活塞在兩輸送缸靠S閥端動(dòng)作。

2、按點(diǎn)動(dòng)后退,使活塞頭到位后繼續(xù)泵送,情況依舊。

3、高壓泵送正常,怠速時(shí),兩主油缸活塞桿靜止不動(dòng)。

故障分析:1、根據(jù)低壓泵送時(shí)的現(xiàn)象,說(shuō)明兩主油缸無(wú)桿腔油量越來(lái)越多。

2、 參見(jiàn)液壓原理圖七,低壓泵送時(shí),主閥塊6個(gè)高低壓插裝閥中1、2、3閥打開(kāi),4、5、6號(hào)閥關(guān)閉。根據(jù)故障現(xiàn)象,可能是5、6號(hào)插裝閥閥芯關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致低壓泵送時(shí),主四通閥A1口(或B1口)液壓油通過(guò)5、(6)號(hào)插裝閥芯錐面進(jìn)入無(wú)桿腔的油量大于無(wú)桿腔液壓油通過(guò)6、(5)插裝閥錐面向B1口(或A1口)泄出油量,故兩主油缸無(wú)桿腔的油量漸漸增多而產(chǎn)生故障。壓彎加敲擊振動(dòng)的方法雖然可解決活塞桿類零件精加工后的變形問(wèn)題,采用銅棒校直還可以節(jié)約激振器設(shè)備,并達(dá)到類似效果,但勞動(dòng)強(qiáng)度大,且要求操作者具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),僅適用于單件和小批量桿類零件的精校直。

故障解決:拆開(kāi)5、6號(hào)插裝閥,取出閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯錐面有磨損,閥芯與閥套閉合不嚴(yán),更換兩插裝閥后,泵車工作正常。



造成活塞桿低速爬行的原因是什么?

活塞桿的低速爬行主要原因是,它一般是采用什么加工的方法了?

低速爬行原因:液壓缸低速爬行的現(xiàn)象液壓缸的活塞桿在油壓的作用下伸出或縮回時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)速度不均勻現(xiàn)象,并有時(shí)伴有振動(dòng)和異響,從而引起整個(gè)液壓系統(tǒng)的振動(dòng),并帶動(dòng)主機(jī)其它部件振動(dòng),在主機(jī)調(diào)試過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn),有時(shí)速度快了,這種現(xiàn)象會(huì)減輕。除因液壓系統(tǒng)管路引起這種現(xiàn)象以外,液壓缸自身產(chǎn)生的振動(dòng)也經(jīng)常引發(fā)此類現(xiàn)象。6、在安裝橡膠活塞桿密封件時(shí),必須注意密封材料與這些潤(rùn)滑劑之間的相容性。

采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應(yīng)力,有助于表面微小裂紋的封閉,阻礙侵蝕作用的擴(kuò)展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產(chǎn)生或擴(kuò)大,因而提高油缸桿疲勞強(qiáng)度。通過(guò)滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了油缸桿表面的耐磨性,同時(shí)避免了因磨削引起的shao傷。再說(shuō)熱處理,淬火、調(diào)質(zhì)是一種熱處理,基本上活塞桿的加工之后都對(duì)其進(jìn)行淬火、調(diào)質(zhì)出來(lái)。











液壓支柱廣泛用于煤礦的巷道支撐和工作面的支護(hù)。隨著我國(guó)煤礦工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和裝備水平的不斷提高,其使用量每年都在上升,已從20世紀(jì)90年代全國(guó)保有量不足100萬(wàn)只到目前每年需求超過(guò)100萬(wàn)只。液壓支柱的活塞桿大部分是用27SiMn無(wú)縫鋼管調(diào)質(zhì)機(jī)加工后表面鍍鉻工藝制造。由于煤礦井下潮濕,含有S等腐蝕性氣體,環(huán)境惡劣,目前使用的液壓支柱其使用壽命都不長(zhǎng),一般為1~3年。主要原因是電鍍層表面有空隙,在井下潮濕環(huán)境中,會(huì)出現(xiàn)銹斑,隨著時(shí)間的延續(xù),銹斑沿著鍍層與基體的界面擴(kuò)大,造成鍍層起泡、剝落。另外煤粒沖擊也會(huì)造成鍍層表面損傷,使該處更容易被腐蝕和剝落。這些表面損傷使液壓支柱使用壽命遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)壽命。由此造成失效的液壓支柱每年達(dá)幾十萬(wàn)支,這為再制造提供了一個(gè)大市場(chǎng)。在我國(guó),對(duì)液壓支柱活塞桿進(jìn)行再制造的工藝有:電鍍、刷鍍、化學(xué)鍍鎳磷、膠、鑲套、激光熔覆、TIG堆焊等。我國(guó)是產(chǎn)煤大國(guó),井下情況復(fù)雜,這些工藝各有特點(diǎn),滿足了不同需求。2、減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,提高了表面的耐磨性。


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