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液力偶合器工作機軸故障處理方法
液力偶合器輸入端裝在電機軸上,輸出端裝在減速機、工作機軸上,安裝后的液力偶合器是以軸承定心的。液力偶合器的蘭徑向跳動一般能保證在0.1mm以下,如果出現(xiàn)大的跳動,有可能是電動機、工作機軸承已經(jīng)損壞,出現(xiàn)擺動,引起跳動大。
電機軸、工作機軸變形彎曲電機軸、工作機軸由于在選材和加工、熱處理等工藝因素的影響下,會出現(xiàn)彎曲變形的情況。一旦有這種現(xiàn)象出現(xiàn),安裝偶合器后就會出現(xiàn)徑向跳動大的問題。所以,在安裝液力偶合器前必須檢測電動機、工作機軸的跳動是否符合要求。
遇見上述問題時怎么辦,處理方法就是拆開液力偶合器,檢查電動機軸承、工作機軸承是否損壞。如損壞,更換軸承。用百分表分別檢測電機軸、工作機軸的兩端徑向跳動是否在0.05mm以下,如超出了此值,立即找出原因排除。
液力偶合器對車輛的起步有哪些幫助
液力偶合器的作用有很多,為了使油液傳遞動能,加快汽車的起步,同樣可以使用液力偶合器,液力偶合器的對車輛起步很有利。下面我們就一起來了解一下吧。
因為車輛起步時,需要克服很大的阻力,這時油液傳給渦輪的轉(zhuǎn)矩大,對克服啟動阻力有利。當克服啟動阻力后,車輛開始行駛,此后隨發(fā)動機繼續(xù)加速,泵輪、渦輪以及整個車輛也逐漸加速。
當泵輪轉(zhuǎn)速隨發(fā)動機增加到額定轉(zhuǎn)速后,渦輪的轉(zhuǎn)速也隨泵輪轉(zhuǎn)速的增加而變化,但同時還受外界阻力的影響。6)切削后去除了前道工序的標記,必須重新在適當?shù)奈恢脴擞浨宄.斖庾枇^大時,渦輪將隨之減速,這時油液傳遞較大的動力以克服外阻力。當外阻力減小時,渦輪的轉(zhuǎn)速也就逐漸增加而趨近于泵輪轉(zhuǎn)速,這時油液傳遞較小的動力。
當車輛下坡時,使渦輪轉(zhuǎn)速增加到等于泵輪轉(zhuǎn)速,這時兩工作輪的離心力相等,油液停止了在循環(huán)圓內(nèi)的環(huán)流運動,油液不再傳遞動力。如果在車輛下坡時,渦輪的轉(zhuǎn)速增大到高于泵輪轉(zhuǎn)速時,將反向傳遞動力,此時,發(fā)動機可以起一定的制動作用。
液力偶合器沖液的驗證與檢查
1)額定轉(zhuǎn)速驗證,工作機滿負荷運行,用轉(zhuǎn)速表測量液力偶合器輸出軸或工作機主軸的轉(zhuǎn)速,若nt≥0.96nd,則說明液力偶合器額定力矩不小于工作機大負荷的力矩(因為若液力偶合器輸出力矩不夠,則轉(zhuǎn)速比降低,工作機額定轉(zhuǎn)速降低)。
2)過載保護驗證,將工作機或液力偶合器渦輪制動,起動電動機帶動泵輪旋轉(zhuǎn),此時液力偶合器處于堵轉(zhuǎn)工況,力矩加大,電動機受力加大。
液力偶合器的沖液檢查:
1)液力偶合器充液運行500h后,將工作油放出,換用新油(如未變質(zhì),經(jīng)過濾后可以重新使用)。
2)液力偶合器運轉(zhuǎn)3000h后,檢查工作油品質(zhì),如發(fā)現(xiàn)油質(zhì)變壞,應(yīng)及時予以更換。
3)液力偶合器運行一段時間后,要檢查工作液是否耗損??蓴Q下.注油塞,慢慢轉(zhuǎn)動液力偶合器到原來標記的高度或充液角,如無油溢出,則說明充液量降低了,補充至注油孔剛剛溢出油為止。
液力偶合器更換油管對液壓系統(tǒng)的影響分析
針對更換油管對液力偶合器液壓系統(tǒng)造成的影響,進行了液力偶合器液壓系統(tǒng)分析,將問題簡化為油管更換對壓力調(diào)節(jié)閥入口壓力和出口壓力的影響。2)在多機驅(qū)動的傳動系統(tǒng)中(動力機 偶合器 工作機),由多臺電動機驅(qū)動同一負載時,會出現(xiàn)各臺電動機的轉(zhuǎn)速偏差。通過對壓力調(diào)節(jié)閥、旁通閥等非標準閥等效建模,建立了液力偶合器液壓系統(tǒng)模型,分析獲得的結(jié)果是油管更換后壓力調(diào)節(jié)閥入口壓力和出口壓力均稍有降低,但可忽略不計,滿足液力偶合器使用要求。實船更換油管后,壓力調(diào)節(jié)閥入口壓力和出口壓力均沒有變化,液力偶合器所有功能均能正常實現(xiàn),驗證了分析的正確性。
液力偶合器是通過液體在旋轉(zhuǎn)的葉輪中流動,完成機械能→液體能→機械能的轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)動力傳遞。在大型船舶動力系統(tǒng)中,液力偶合器可有效地實現(xiàn)離合、隔離扭振、帶螺距接排、調(diào)節(jié)負載平衡等功能。