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廣州賀蒲克數(shù)控設(shè)備有限公司-天沐NSRBF壓機用角位移變送器;
空壓機的故障及清除方式
故障狀況1:機組排氣管溫度高(超出100℃)機組冷卻液液位儀太低(應(yīng)當從油窺鏡里能見到,但不必超出一半);水冷卻器臟;濾油器芯阻塞;溫度調(diào)節(jié)閥故障(元器件壞);熄火繼電器未得電或電磁線圈毀壞;熄火繼電器脈沖阻尼器裂開或脆化;風(fēng)扇電機故障;制冷風(fēng)機毀壞;排風(fēng)系統(tǒng)管路不通暢或排風(fēng)系統(tǒng)摩擦阻力(背壓式)大;自然環(huán)境溫度超出所要求的范疇(38℃或46℃);溫度感應(yīng)器故障(Intellisys操縱機組);氣壓表是不是故障(汽車繼電器操縱機組)。
故障狀況2:機組耗油量大或空氣壓縮含油率大制冷使用量過多,恰當?shù)牟课粦?yīng)在機組載入時觀查,這時油量應(yīng)不高過一半;回輸油管阻塞;回輸油管的安裝(與油分離芯底端的間距)不符合規(guī)定;機組運作時排氣管工作壓力太低;油分離芯裂開;分離筒節(jié)內(nèi)部擋板毀壞;機組有漏油狀況;冷卻液霉變或逾期應(yīng)用。
故障狀況3:機組工作壓力低具體用供氣量超過機組輸出供氣量;排氣閥故障(載入時沒法關(guān)掉);旁通閥故障;液壓系統(tǒng)故障;負荷繼電器(1SV)故障少壓閥卡??;客戶管道網(wǎng)有泄露;工作壓力設(shè)定太低;液位傳感器故障(Intellisys操縱機組);氣壓表故障(汽車繼電器操縱機組);壓力控制器故障(汽車繼電器操縱機組);液位傳感器或氣壓表鍵入塑料軟管漏汽;
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線尾制成品帶式輸送機,皮帶輸送機由聲卡機架、減速機電機、輸送帶、滾桶等一部分構(gòu)成。
⑷自動化技術(shù)自動控制系統(tǒng),采用集成化中央CPU系統(tǒng)結(jié)構(gòu),采用三菱的CPU,自動控制系統(tǒng)具有儲存999套模具相對應(yīng)主要參數(shù)作用。自動化技術(shù)PLC與壓力機PLC中間的自鎖互鎖數(shù)據(jù)信號根據(jù)Profibus/Devicenet/CC-link系統(tǒng)總線的方法開展聯(lián)接,根據(jù)系統(tǒng)總線開展數(shù)據(jù)傳輸。與此同時機械臂自動控制系統(tǒng)配備規(guī)范的以太網(wǎng)接口口,供視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用。
不具有系統(tǒng)總線聯(lián)接的機器設(shè)備將采用硬布線方法完成信息交換和互鎖操縱,整線安全性互鎖采用硬布線的方法完成信息交換。多工位自動化技術(shù)與數(shù)控機床伺服電機多工位成形液壓機互相配合,能達到多工位模具輪重加工工藝的生產(chǎn)制造規(guī)定,完成自動化技術(shù)、智能化系統(tǒng)及遠程操作,實時控制高精度,回應(yīng)頻率快;
生產(chǎn)率遠遠超過幾臺成線的工作效能,降低了實際操作職工;減少綜合能耗,減少生產(chǎn)制造周期時間;降低輔助時間、輔助場所;我企業(yè)商品在顧客處生產(chǎn)流水線運作平穩(wěn),得到了顧客的一致認同。脹形液壓機的工作中全過程:服務(wù)器整體機身采用組成架構(gòu)支撐桿力矩式構(gòu)造,上承重梁和下承重梁根據(jù)上下支撐由支撐桿力矩構(gòu)成,
1、原來控制系統(tǒng)
供配電系統(tǒng)的工作標準電壓為500V,頻率為50Hz,整個機械的輸出功率為640kW,工作中電流量為1000A。原控制系統(tǒng)采用西門子S5產(chǎn)品系列.控制系統(tǒng)分成兩一部分:
(1)主控制系統(tǒng)(包含:電控箱PLC主網(wǎng)和從站、水店從站、上驅(qū)動力PLC從站、工作臺PLC從站),
承擔姿勢步驟的控制、安全防范等對實用性規(guī)定并不是尤其高的數(shù)據(jù)信號;
(2)側(cè)推控制系統(tǒng),快速解決脹形全過程中工作壓力和部位數(shù)據(jù)信息,確保脹形全過程的可預(yù)測性。
用以控制的I/O點到鍵入點136個、輸出點98個;模擬量輸入鍵入8路,模擬量輸入輸出3路,數(shù)據(jù)信號遍及整體機身各個地方,脹形四柱液壓機的控制數(shù)據(jù)信號的網(wǎng)站關(guān)鍵遍布在脹形四柱液壓機地面上一部分、脹形四柱液壓機地底一部分、工作臺從站、上驅(qū)動力從站等部位,該系統(tǒng)軟件存有下列難題:
(1)控制系統(tǒng)元器件,使用時間久,穩(wěn)定性差,原控制系統(tǒng)已應(yīng)用十幾年之久,絕大多數(shù)低壓電氣已抵達使用期限,
西門子S5PLC控制模塊也是經(jīng)常會出現(xiàn)不明常見故障,比較嚴重牽制了脹形四柱液壓機的工作中生產(chǎn)能力;
(2)HMI監(jiān)管數(shù)據(jù)信息更新速度比較慢,在網(wǎng)絡(luò)通信中采用RS232的通訊方式載入PLC主網(wǎng)的主要參數(shù)數(shù)據(jù)信息,且PLC主網(wǎng)和監(jiān)管站間距較遠不利實際操作工作人員對脹形四柱液壓機實時數(shù)據(jù)的總體運作情況開展監(jiān)管;