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冷凝廢氣由活性炭吸附處理
由于烘箱出口廢氣濃度較高,因此統(tǒng)一收集后先通過(guò)一組過(guò)濾阻火器,去除尾氣中的固體雜質(zhì),然后進(jìn)入列管式冷凝器,將氣態(tài)冷凝為液體。經(jīng)冷凝,溫度冷卻至24℃以下。由于沸點(diǎn)約為110℃,因此可回收大部分。經(jīng)冷凝的廢氣由引風(fēng)機(jī)導(dǎo)入活性炭吸附器,進(jìn)行活性炭吸附處理。因此本工藝在吸附床前設(shè)置纖維過(guò)濾器作為預(yù)處理器,利用過(guò)濾器自身的精巧結(jié)構(gòu),去除廢氣中漆霧及塵雜物質(zhì),從而確保由原配套風(fēng)機(jī)抽風(fēng)引入的廢氣中所含塵雜在進(jìn)入固定吸附床前得到有效的攔截過(guò)濾。
吸附器共設(shè)兩組,交替使用。飽和后的活性炭采用低壓蒸汽再生,再生出的氣相返回到冷凝器進(jìn)行溶劑回收。回收的溶劑經(jīng)水分離器分離后回用。
廢氣處理設(shè)備效益計(jì)算
為降低設(shè)備投資,節(jié)約成本,吸附飽和的活性炭再生時(shí)使用低壓蒸汽,直接由廠內(nèi)鍋爐供給。鍋爐出口壓力為0.2Mpa,蒸汽溫度約120℃。根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),蒸汽與吸附的溶劑量之比約為4-10,需用蒸汽總共150kg/h。供氣周期為2天。
根據(jù)兩個(gè)列管式冷凝器計(jì)算,循環(huán)水用水量為143+18.8=161.8t/h,即161.8m3/h,由泵輸送至冷凝器循環(huán)使用。
根據(jù)年生產(chǎn)300天、日工作24小時(shí)的生產(chǎn)能力估算,廢氣經(jīng)處理后,每年可減少向大氣環(huán)境排放有機(jī)物1944噸,環(huán)境效益顯著。
廢氣回收處理工藝的主要特點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1)活性炭吸附裝置吸附,比表面積大。
2)系統(tǒng)運(yùn)行阻力小,能耗低,系統(tǒng)總阻力≤1200Pa
3)干式過(guò)濾器 活性炭吸附裝置無(wú)安全隱患,無(wú)腐蝕性,運(yùn)行干凈衛(wèi)生。
4)操作管理方便,即使普通員工稍經(jīng)培訓(xùn)就能上崗。
我方的技術(shù)服務(wù)范圍包括從設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)集成、安裝、調(diào)試到交付使用;在設(shè)備安裝和交付使用期間,派專業(yè)技術(shù)人員到貴廠施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。