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質(zhì)量品牌成就聚丙烯酰胺產(chǎn)品高份額出口。大慶煉化將聚合物產(chǎn)品質(zhì)量作為一個(gè)重要的內(nèi)容進(jìn)行通報(bào),增大內(nèi)部監(jiān)管的力度,提升產(chǎn)品質(zhì)量,保證質(zhì)量穩(wěn)定,守住產(chǎn)品紅線。
大慶煉化還在管理方法上不斷創(chuàng)新,科用PDCA循環(huán)工作法,滿足客戶的需求,找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的管理以及技術(shù)問題。現(xiàn)在,聚丙烯酰胺出廠優(yōu)級(jí)品率達(dá)到100%,得到了客戶充分肯定。
2016年以來,聚丙烯車間提出以“長(zhǎng)周期保效益”為目標(biāo),不斷加員培訓(xùn),量化工藝參數(shù),從“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”三方面入手優(yōu)化裝置操作指標(biāo),并積極制定《非計(jì)劃停車風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》,收集易引起非計(jì)劃停車的異常情況,并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。這樣的管理模式雖然對(duì)我國(guó)工業(yè)污染治理起到了一定的成效,但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,“誰污染誰治理”的管理模式受到了越來越多的挑戰(zhàn)。共解決了第二閃蒸線易堵塞,軸流泵運(yùn)行周期短,過濾器F301濾袋易破損等10項(xiàng)瓶頸問題,為裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。
在416天的運(yùn)行周期中,1號(hào)裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提升,裝置平穩(wěn)率達(dá)98%以上。裝置運(yùn)行期間,平穩(wěn)過渡43次牌號(hào)切換,生產(chǎn)聚丙烯樹脂25.5萬噸,累計(jì)創(chuàng)效1.92億元。
淄博信業(yè)化工有限公司
本次技改,保留原丙烯回收干燥和冷蒸分離技術(shù)、借鑒同行反應(yīng)技術(shù)、改進(jìn)反應(yīng)產(chǎn)物與原料換熱技術(shù)、取消液化氣加熱爐和er氯丙烷急冷等高能耗高腐蝕工藝、改造回收丙烯壓縮機(jī)閥、實(shí)施精餾系統(tǒng)提質(zhì)改造,并采取利用反應(yīng)余熱副產(chǎn)蒸汽工藝等一系列集成優(yōu)化技術(shù),年節(jié)能降耗創(chuàng)效可達(dá)3000萬元。在416天的運(yùn)行周期中,1號(hào)裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提升,裝置平穩(wěn)率達(dá)98%以上。
改造歷經(jīng)氯丙烯原有舊裝置拆除及新裝置建設(shè)兩個(gè)階段,項(xiàng)目參建人數(shù)多、涉及面廣、現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)重、安全風(fēng)險(xiǎn)高,各方克服裝置邊開車邊施工、夏季高溫等帶來的困難,嚴(yán)把安全環(huán)保關(guān),嚴(yán)控施工質(zhì)量,優(yōu)化作業(yè)時(shí)間,加班加點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),僅用4個(gè)月就完成半年的工作量。加之,臨近月底,粉料企業(yè)的操盤空間不足,多數(shù)等待中石化下月初新政策,盤整觀望氛圍升溫。裝置開車期間,環(huán)氧樹脂事業(yè)部成立3個(gè)試車小組,實(shí)行24小時(shí)輪流跟班,順利打通全流