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行業(yè)主要以塊狀焦炭、蘭炭為生產(chǎn)原料,但在運(yùn)輸和破碎、烘干、使用過程中又產(chǎn)生約15%的蘭炭粉、焦粉,這些蘭炭粉、焦粉因不符合生產(chǎn)工藝要求,大部分企業(yè)只能作低級燃料處理,不僅造成資源極大浪費(fèi)、生產(chǎn)成本提高,且對環(huán)境污染嚴(yán)重。所以,解決蘭炭、焦粉再利用問題成為行業(yè)的重點(diǎn)。3)加入時(shí)間,正常加入礦石時(shí)加入一半,分兩次加完,或者小批量分次加入。
廠報(bào)告顯示,該廠年消耗蘭炭50萬噸,蘭炭粉達(dá)5萬噸以上,購買蘭炭到廠價(jià)近1000元/噸,而蘭炭粉售價(jià)只有400元,每噸虧損500余元,就蘭炭原料年虧損2500萬元,為此,該公司把利用蘭炭粉加工蘭炭球團(tuán),代替部分蘭炭塊使用,成為公司節(jié)能減排、降低消耗的重大技改內(nèi)容。蘭炭球團(tuán)成功批量生產(chǎn);所以在以后的工業(yè)生產(chǎn)中,赤鐵礦球團(tuán)的焙燒溫度都采用1300℃左右。通過入爐應(yīng)用證明,采用蘭炭粉、焦粉球團(tuán)配加蘭炭應(yīng)用于爐,其各項(xiàng)指標(biāo)完全滿足電爐應(yīng)用條件及要求。據(jù)該公司使用該技術(shù)后核算,每年可為公司減少外購5萬多噸蘭炭,增收節(jié)支達(dá)1600萬元。
對球團(tuán)生產(chǎn)配加復(fù)合粘結(jié)劑和膨潤土進(jìn)行了對比試驗(yàn)。結(jié)果表明,復(fù)合粘結(jié)劑的成球性能遠(yuǎn)優(yōu)于膨潤土,能大幅度降低膨潤土配比(由2.56%降低至1.46%),提高了球團(tuán)礦品位(上升0.77%),配加復(fù)合粘結(jié)劑的生球能滿足包鋼球團(tuán)生產(chǎn)要求。
1前言球團(tuán)礦作為高爐煉鐵的酸性爐料,要求其品位高,抗壓強(qiáng)度好,冶金性能優(yōu)良。包鋼目前有1臺162m2帶式焙燒機(jī)和4座8m2豎爐,球團(tuán)生產(chǎn)所用原料為70%再磨再選鐵精礦 30%外購無氟鐵精礦,采用膨潤土作粘結(jié)劑,所生產(chǎn)的球團(tuán)礦品位維持在62%左右。根據(jù)許多人研究的結(jié)果,固體物質(zhì)之間開始反應(yīng)的溫度,遠(yuǎn)低于它們的熔化溫度。由于膨潤土中SiO2、Al2O3含量高,當(dāng)
1)因?yàn)榻範(fàn)t除塵灰中的氧化鈣含量轉(zhuǎn)變,消化吸收徹底必須的時(shí)間不一樣,導(dǎo)致冷固球團(tuán)成球率較低,粉末率較高,入原料倉的粉末率做到20%;
2)冷固球團(tuán)抗壓強(qiáng)度不高,從煉鐵原料地倉到脫磷爐時(shí)必須歷經(jīng)3次皮帶運(yùn)輸、周轉(zhuǎn),到滲碳爐時(shí)必須歷經(jīng)4次皮帶運(yùn)輸、周轉(zhuǎn),導(dǎo)致冷固球團(tuán)粉末率較高,摻燒時(shí)非常容易造成起煙;
球團(tuán)抗壓強(qiáng)度不高,從煉鐵原料地倉到脫磷爐時(shí)必須歷經(jīng)3次皮帶運(yùn)輸、周轉(zhuǎn),到滲碳爐時(shí)必須歷經(jīng)4次皮帶運(yùn)輸、周轉(zhuǎn),導(dǎo)致冷固球團(tuán)粉末率較高,摻燒時(shí)非常容易造成起煙;可用于農(nóng)業(yè):用作鋼渣磷肥,鋼渣中含有微量的鋅、錳、鐵、銅等元素,對缺乏此微量元素的不同土壤和不同作物,也同時(shí)起不同程度的肥效作用。
球團(tuán)入爐經(jīng)高溫后C干粉重量和水按1:50的比例溶解,需先往容器里加一定量水,用攪拌棍(或攪拌機(jī))快速攪拌,同時(shí)緩慢、均勻分散地加入P混合后即可使物料具有粘性,即可壓球。3.加入PAC膠體的礦粉物料,注意控制含水量,如物料太濕則容易造成粘模具和成球率降低。4、適應(yīng)性廣:既適應(yīng)鋼鐵廠處理含鐵粉塵廢料,也可用于鐵精粉的造球。添加量:以干粉重量計(jì)算,每噸球團(tuán)粉料/炭粉/煤粉等需添加2-5KG高粘度PAC粘結(jié)劑.
四、“HUOYUN”牌聚陰離子纖維素PAC粘結(jié)劑的使用方法和添加量: