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濾筒除塵器廠家為了取得醉優(yōu)化流場,下降煙氣對濾袋底部的高速?zèng)_刷,本文規(guī)劃了3種不同的導(dǎo)流板安置計(jì)劃,分別記為D。、D 、D .D。安置計(jì)劃:選用了2塊導(dǎo)流板,長度別離為2 400 mm和1 129 mm,與水平夾角別離為90。和45。;D 安置計(jì)劃:濾筒除塵器廠家選用了5塊長度為400 mm導(dǎo)流板均勻安置,濾筒除塵器廠家下方安置的導(dǎo)流板順次向下向左別離偏移400 ITlfll和200 mm;D 安置計(jì)劃:選用了3塊與水平夾角為45。依據(jù)呼廠布袋除塵器的合同價(jià)格,(臺(tái)爐布袋除塵器設(shè)備本體(包含相關(guān)體系和輔佐設(shè)備,其間關(guān)鍵設(shè)備選用進(jìn)口件)約為5000萬元,比初設(shè)概算(1320萬元高856萬元,但比靜電除塵器報(bào)價(jià)低2656萬元。導(dǎo)流板,醉上部導(dǎo)流板右側(cè)與頂部間隔為1 600 mm,由上至下3塊導(dǎo)流板的長度別離為600 mm、800 mm、1 000 mm。
濾筒除塵器廠家鴻溝條件
氣相選用三維穩(wěn)態(tài)隱式求解器,濾筒除塵器廠家壓力一速度耦合選用SIMPLE算法,對流項(xiàng)選取二階頂風(fēng)離散格局.煙氣的密度為0.872 67 kg/m ,動(dòng)力黏度為2.36x10一Pa·S,依據(jù)實(shí)測煙氣流量換算為煙氣流速,濾筒除塵器廠家氣流和顆粒進(jìn)口流速均為9.48 nCs,出口負(fù)壓設(shè)置為一5 000 Pa.濾袋鴻溝設(shè)置為多孑L介質(zhì)模型,濾袋厚度為2 mm,濾袋浸透率為4E—l1,跳動(dòng)系數(shù)為4 717 m ¨8 .關(guān)于顆粒相,進(jìn)口鴻溝設(shè)置為escape,壁面鴻溝設(shè)置為reflect,多孑L板設(shè)置為interior,濾袋鴻溝設(shè)置為trap。濾筒除塵器廠家結(jié)構(gòu)特色:選用兩邊開門,檢修替換濾袋便利,不受頂部空間方位約束。
濾筒除塵器廠家
引起濾筒除塵器廠家布袋很多破損的主要原因
(1)濾袋防癟環(huán)開裂。昆明電廠所用的濾袋與巡檢司電廠根本相同, 但昆明電廠布袋防癟環(huán)的供貨廠家改動(dòng)了加工工藝。曾經(jīng)的加工工藝是20號鋼絲加工成環(huán)形后, 接口處用電焊焊牢并打磨滑潤。改動(dòng)后的工藝是防癟環(huán)接口處用黃銅套鉚接。水泥是由地上水泥筒倉經(jīng)倉式力量輸送泵沿管道輸送至坐落樓頂23m高的三只筒倉,每只筒倉上裝置有除塵器,用于排出力量輸送水泥時(shí)筒倉內(nèi)壓力并過濾粉塵。因?yàn)殇摻z與黃銅在硬度、韌度、膨脹系數(shù)等方面差異較大, 在短時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)后, 防癟環(huán)接口銅鉚套很多開裂。一起, 跟著布袋不斷過濾、反吹, 致使防癟環(huán)變形, 變形后的防癟環(huán)將濾袋刺破, 很多煙氣從刺破短路經(jīng)過, 然后形成濾袋敏捷破損。
(2)濾筒除塵器廠家布袋裝置工藝存在問題。昆明電廠1號爐布袋除塵器的本體由云南省火電建設(shè)公司制作和安裝, 濾筒除塵器廠家布袋裝置也是由該公司擔(dān)任。濾筒除塵器廠家成功之處(1)云南電力規(guī)劃院自主規(guī)劃的布袋除塵器主要參數(shù)挑選根本合理,除塵器本體的制作和裝置未發(fā)現(xiàn)顯著問題,各項(xiàng)目標(biāo)滿意鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)要求。因?yàn)樵谵D(zhuǎn)移和安裝過程中對玻璃纖維布袋隨意遷延、折疊、踐踏, 同時(shí)下花板管口打磨不行仔細(xì), 布袋口捆扎不標(biāo)準(zhǔn)等,形成部分布袋過早損壞。
濾筒除塵器廠家
針對發(fā)電廠的具體狀況,從技術(shù)經(jīng)濟(jì)兩方面剖析比較了選用靜電除塵器和布袋除塵器兩種計(jì)劃的利害。
發(fā)電廠機(jī)組擴(kuò)建工程輔機(jī)設(shè)備招招標(biāo)階段,濾筒除塵器廠家按雙室D 電場招標(biāo)。各招標(biāo)商針對呼廠的煤灰特性規(guī)劃選型,要到達(dá)招標(biāo)書要求的除塵功率,濾筒除塵器廠家設(shè)計(jì)應(yīng)選用雙室E 電場,但因?yàn)槭芤咽┕鏊募s束,添加電場數(shù)十分困難,所以只能選用D 電場雙室雙層靜電除塵器。濾筒除塵器廠家依據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,除塵器改造施行后,不只節(jié)省了替換濾袋的資料本錢和用電量,更有用改進(jìn)了拌和樓的全體環(huán)境,使預(yù)制廠節(jié)能減排作業(yè)落到了實(shí)處。
歸納各招標(biāo)廠的招標(biāo)規(guī)劃狀況,濾筒除塵器廠家規(guī)劃截面積為8A因?yàn)檫x用靜電除塵器所帶來的一系列不易處理的問題,特別是除塵功率得不到充沛確保,所以,醉終決議選用布袋除塵器。布袋除塵器選用低壓脈沖清灰方法。每臺(tái)鍋爐配一組濾筒除塵器廠家,每組除塵器分8 個(gè)室,每室分D 個(gè)單元,濾筒除塵器廠家每單元設(shè)7 666 個(gè)濾袋G每組除塵器有濾袋> 666 條。陰極線結(jié)構(gòu)及陰極線裝置方式依據(jù)廠家圖紙進(jìn)行,濾筒除塵器廠家調(diào)整空隙應(yīng)以陽極管中心方位為準(zhǔn),相鄰陰極線之間的間隔有必要滿意圖紙要求。規(guī)劃氣布比7=8 -8 F-< F-)%,每臺(tái)除塵器的過濾面積為8E @66 -8,濾袋為橢圓形布袋,每條布袋長度為> -,每個(gè)除塵單元設(shè)有778 個(gè)出口被掩蓋的備用孔。濾袋資料為耐酸堿、耐高溫的HI5&% 濾料。
噴吹方法改造為在線脈沖行噴
改造為在線脈沖行噴,清灰時(shí)濾袋逐排噴吹,此刻袋式除塵器內(nèi)其他各排濾袋仍在過濾狀況,逐室進(jìn)行噴吹清灰。在線噴吹時(shí),盡管被清灰的濾袋不起過濾作用,但因噴吹時(shí)刻很短,并且濾袋順次逐排清灰,簡直能夠?qū)⑦^濾操作看成是接連的。為防止過濾時(shí),濾袋可能被吸癟,濾筒除塵器廠家濾袋內(nèi)設(shè)有支撐結(jié)構(gòu),由濾筒除塵器廠家脈沖閥操控向?yàn)V袋內(nèi)脈沖性地噴出高速、高壓氣流,使濾袋脹大、縮短,導(dǎo)致沖擊振蕩。同時(shí),在現(xiàn)場運(yùn)用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能到達(dá)清灰作用。
濾筒除塵器廠家箱體改造
原除塵器長時(shí)間處于高溫狀況下運(yùn)轉(zhuǎn),外部箱體、濾筒除塵器廠家上部蓋板變形嚴(yán)峻,使除塵器密封作用差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。運(yùn)用本次檢修對除塵器殼體、隔板等重新制造、裝置,并參照現(xiàn)有除塵器花板安置,將后6 個(gè)濾室進(jìn)行改造,前3 個(gè)室改為天然沉降室。每臺(tái)鍋爐配一組濾筒除塵器廠家,每組除塵器分8個(gè)室,每室分D個(gè)單元,濾筒除塵器廠家每單元設(shè)7666個(gè)濾袋G每組除塵器有濾袋>。
其他
原濾筒除塵器廠家引風(fēng)機(jī)、卸灰閥及刮板輸送機(jī)等仍符合新除塵器運(yùn)用要求,不進(jìn)行改造和更新。
濾筒除塵器廠家改前后參數(shù)比照
依照現(xiàn)場的首要運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)及要求,僅運(yùn)用金屬柔性膜代替布袋、對現(xiàn)有花板及反吹體系進(jìn)行改造,在工藝流程不變的條件條件下,現(xiàn)有管道閥門、自控及監(jiān)控體系、輸排灰體系及共用工程等均利舊。