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FANUC數(shù)控系統(tǒng)顯示920故障代碼的維修方法有哪些
FANUC數(shù)控系統(tǒng)顯示920故障代碼的維修方法有哪些: 1.FANUC數(shù)控系統(tǒng)在開關(guān)電源斷后開后,再上電系統(tǒng)正常,則故障的原因可能是外部干擾造成的CPU錯誤。對系統(tǒng)的屏蔽線及接地線進(jìn)行檢查,還要對機(jī)械斷電路、壓縮機(jī)、電焊機(jī)等干擾源的動作關(guān)系進(jìn)行檢查,對干擾采取措施;2.重新寫入伺服系統(tǒng)軟件并進(jìn)行伺服初始化,如果系統(tǒng)恢復(fù)正常運行,則故障是由系統(tǒng)伺服軟件不良造成的;3.檢查伺服模塊連接的光纜或電纜是否接觸不良或折斷,如有問題更換光纜或電纜;4.更換軸控制卡,并進(jìn)行伺服初始化操作,如果恢復(fù)正常,則故障為軸控制卡故障;5.更換系統(tǒng)CPU,如果系統(tǒng)恢復(fù)正常,則故障為系統(tǒng)硬件或者外圍電路造成的;6.如果按以上步驟操作后,還是920報警,那么更換系統(tǒng)主板。
發(fā)那科伺服驅(qū)動器維修電路板組件老化故障
發(fā)那科伺服驅(qū)動器維修電路板組件老化故障 首先通過目視我們可以確定驅(qū)動器的電路板上組件是否發(fā)生故障,某些組件有問題,可以一眼就看到。認(rèn)為,如果發(fā)現(xiàn)板上組件老化痕跡明顯,這表明電壓尖峰很猛。這時你可以檢查一下所有組件,上面的電容器或電阻有沒有損壞,處理器芯片上的涂層有沒有損壞。這些是比較簡單,要想發(fā)現(xiàn)老化的跡象,還得要找出變化不太明顯的東西。腐蝕,電容器的泄漏,不良的連接以及由于長期暴露于熱(熱)都會引起的組件顏色變化。 在這種情況下,雖然許多組件仍然可以工作,但是如果想要延長發(fā)那科伺服驅(qū)動器的使用壽命。那就需要更換這些已經(jīng)變化的組件。 有時候,年齡的增長是毫無線索的。肉眼檢查僅限于可見的異常。因此,有其他方法可以找到在其他情況下看起來一點也不糟糕且老化不明顯的組件。一種方法是查看已知電路板組件故障的歷史數(shù)據(jù),然后查看有缺陷的數(shù)據(jù)。此外,檢測方法也用于發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷的元件,如經(jīng)常用示波器和萬用表讀取元件,看它們是否超出規(guī)格,以及它們的電性特性是否隨時間而損壞。
MP377FANUC數(shù)控系統(tǒng)觸摸屏維修故障排除
MP377FANUC數(shù)控系統(tǒng)觸摸屏維修故障排除 我司FANUC數(shù)控系統(tǒng)觸摸屏維修工程師收到后,立馬開始測試,檢測了個電路,輸出電壓都正常,因為說的故障現(xiàn)象是不定時的出現(xiàn),檢查沒問題就只有一次一次的開機(jī)測試了,但連續(xù)開關(guān)機(jī)一天,一次都沒出現(xiàn)過故障,這就奇怪了,在跟溝通確認(rèn),確認(rèn)說有時用個把小時都有可能會出現(xiàn)故障,很少說有用了半天都沒出現(xiàn)的,為了保險起見,在連續(xù)測了半天,還是沒出現(xiàn),實在找不到問題,確認(rèn)是好的,懷疑有可能是外部問題,只有發(fā)回給,讓先裝上去用。 首先檢查外部電源,量了電壓是24.1v,電壓也是正常,在檢查PLC各方面應(yīng)該也是沒問題的,那就奇怪了,既然排查不到,就讓先生產(chǎn),我們FANUC數(shù)控系統(tǒng)觸摸屏維修工程師在旁邊觀察,等他出現(xiàn)故障的時候我們在看看哪里會不會有問題,果不其然沒過多久就跳了,在量外部電壓,只有22v左右,那應(yīng)該是外部開關(guān)電源問題了,輸出不穩(wěn)定,叫直接換個開關(guān)電源就好了。
發(fā)那科伺服驅(qū)動器數(shù)控系統(tǒng)過電流維修指導(dǎo)
發(fā)那科伺服驅(qū)動器數(shù)控系統(tǒng)過電流維修指導(dǎo) 伺服驅(qū)動器設(shè)置可能不適用于該應(yīng)用程序:出廠默認(rèn)的發(fā)那科驅(qū)動器設(shè)置并不總是適用于該應(yīng)用程序。預(yù)設(shè)的加減速配置文件可能不正確。例如,如果將加速度編程為對于所需的轉(zhuǎn)矩而言過快,則驅(qū)動器可能會看到過多的電流涌入。在高慣性負(fù)載快速減速期間,可能會發(fā)生同樣的情況。驅(qū)動器可能還允許設(shè)置自定義V/f(伏特/赫茲)模式,以使其輸出適應(yīng)負(fù)載轉(zhuǎn)矩曲線,盡管這可能會涉及大量的嘗試和錯誤。同樣,不正確的設(shè)置可能會導(dǎo)致過電流故障。開發(fā)了磁通矢量驅(qū)動算法以通過在現(xiàn)場設(shè)置過程中仔細(xì)建模電動機(jī)并調(diào)整驅(qū)動器設(shè)置來解決此問題。矢量控制是否合適完全取決于應(yīng)用。為了解決造成過電流的原因,在應(yīng)用程序允許的情況下調(diào)整加速/減速和控制參數(shù),直到故障解決。如果無法解決,并且解決了其他過電流的潛在原因,則問題可能出在發(fā)那科驅(qū)動器輸出短路?;蛘撸赡苄枰哳~定輸出的驅(qū)動器。在某些應(yīng)用中,異常高的啟動轉(zhuǎn)矩可能意味著150%FLA的通常重載額定值是不夠的,因此需要更高額定值的驅(qū)動器。