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濰坊軸流風(fēng)機 離心風(fēng)機擇優(yōu)推薦「淄博風(fēng)機廠」

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發(fā)布時間:2021-10-28 12:09  







4-72離心通風(fēng)機

概述     1. 用途 4-72 型離心通風(fēng)機可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用輸送空氣和其他不自燃的對人體無害的對鋼材無腐蝕性的氣體。B4-72 型風(fēng)機可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用。     2. 適用環(huán)境氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì)所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于 150 mg/m3。氣體溫度不得超過80 ℃      3. 旋轉(zhuǎn)角度從電動機一側(cè)正視葉輪順時針旋轉(zhuǎn)稱為右旋風(fēng)機以“右”表示葉輪逆時針旋轉(zhuǎn)稱為左旋風(fēng)機以“左”表示。風(fēng)機的出口位置以機殼的出風(fēng)口角度表示。472 型風(fēng)機 No.2.86 出廠時均做成一種形式使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置訂貨時不需注明。葉輪:葉輪按新的高效前向風(fēng)機理論設(shè)計,葉輪成形后,經(jīng)靜、動平衡校正,故運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。No2.8 出風(fēng)口位置調(diào)整范圍 0225 °間隔是 45°。No 3.26 出風(fēng)口位置調(diào)整范圍 0°225°間隔是 22.5°。No.812 出風(fēng)口位置調(diào)整范 圍 0225°間隔是 45°。No.16、20 出風(fēng)口位置制成固定的三種 0°、90°、180°不能調(diào)整訂貨時需注明。風(fēng)機的傳動方式有 A、B、C、D 四種。472 型風(fēng)機中No.2.86采用A式傳動No.812 采用 C、D 式傳動No.1620 采用 B 式傳動



4-68;B4-68防爆離心風(fēng)機

4-68型離心通風(fēng)機

1.用途  4-68型離心通風(fēng)機可用于一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣。既可用來輸入氣體,

           風(fēng)機的傳動方式有A、B、C、D四種。No.2.8-5采用A式傳動,N06.3-12.5采用C、D式傳動、N016、20采用D式傳動。

.。



離心風(fēng)機維修的常見誤區(qū)有哪些?

在裝回離心風(fēng)機軸承端蓋(上、下共8片)時,將固定端和自由端端蓋裝錯。  

   原因分析:為了適應(yīng)離心風(fēng)機軸高溫環(huán)境引起的熱膨脹,制造廠家在尾部設(shè)計了非定位軸承。要求安裝時定位軸承嚴(yán)格定位,自由軸承膨脹側(cè)不可限位。如果互換安裝,則限死了軸的自由伸縮,極有可能造成設(shè)備事故。  

   正確做法:根據(jù)軸承端蓋插入部分凸緣的長短,把帶最短凸緣的上、下兩半端蓋裝在最遠(yuǎn)側(cè)。同時,確認(rèn)其它端蓋定位可靠,不因密封圈厚薄原因而定位不良。    

   在找正設(shè)備時,采用擰緊或放松地腳螺栓的辦法,去“湊”有關(guān)精度要求?;螂m用墊鐵調(diào)整,但把墊鐵加在電動機或液力偶合器與底板之間。  

   原因分析:擰緊放松地腳螺栓會造成各個地腳螺栓預(yù)緊力不均勻,在運行中容易使個別地腳螺栓受力過大而遭破壞,而且在日后運行維護過程,再次緊固時,極易把調(diào)好的安裝尺寸破壞掉。8~6A采用B35型帶法蘭與底腳的電動機,№6~12C、D電動機選用該表中與Y系列對應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。電動機及底板、液力偶合器及底板應(yīng)視為一整體,墊片只能加在底板與基礎(chǔ)墊鐵之間。  

   正確做法:采用墊鐵調(diào)整安裝尺寸,把墊鐵加在底板與基礎(chǔ)墊鐵之間,且擰緊各地腳螺栓時,保證螺栓受力基本均勻。  

   離心風(fēng)機軸承采用油泵供油潤滑,正常運行軸承一般不會失油,故當(dāng)甩油環(huán)損壞后,因安裝不便而懶于補裝。  

   甩油環(huán)的作用在于遇到意外停電事故或油站短時故障而不能正常供油時,油環(huán)可從軸承箱內(nèi)的油池里將油提起,以供給軸承一定的油,保證其繼續(xù)轉(zhuǎn)動而不受損。所以一定不能缺少。


風(fēng)機軸承的故障原因及排除方法:

   1、故障原因分析:輪葉兩側(cè)用緊定套與軸承座軸承固定配合。重新試車就發(fā)生自由端軸承高溫,振動值偏高的故障,拆開軸承匝上蓋,手動慢速回轉(zhuǎn)風(fēng)機,發(fā)現(xiàn)處于轉(zhuǎn)軸某一特定位置的軸承滾子,在非負(fù)荷區(qū)亦有滾動情況.如此可確定軸承運轉(zhuǎn)間隙變動偏高且安裝間隙可能不足。經(jīng)測量得知,軸承內(nèi)部間隙僅為0.04mm,轉(zhuǎn)鈾偏心達0.08mm;由于左右軸承跨距大,要避免轉(zhuǎn)軸撓曲或軸承安裝角度的誤差較難,因此,大型風(fēng)機采用可自動對心調(diào)整的球面滾子軸承。正確做法:采用墊鐵調(diào)整安裝尺寸,把墊鐵加在底板與基礎(chǔ)墊鐵之間,且擰緊各地腳螺栓時,保證螺栓受力基本均勻。但當(dāng)軸承內(nèi)部間隙不足時.軸承內(nèi)部滾動件因受運動空間的限制,其自動對心的機能受影響,振動值反而會升高。軸承內(nèi)部間隙隨配合緊度之增大而減小,無法形成潤滑曲膜,當(dāng)軸承運轉(zhuǎn)間隙因溫升而降為零時,若軸承運行產(chǎn)生的熱量仍大于逸散的熱量時,軸承溫度即會快速爬升,這時,如不即時停機,軸承終將燒損,軸承內(nèi)環(huán)與軸之配合過緊是本例中軸承運轉(zhuǎn)異常高溫的原因。

   2、排除方法:處理時,退下緊定套,重新調(diào)整軸與內(nèi)環(huán)的配合緊度,更換軸承之后的間隙取0.10mm。重新安裝完畢重新啟動風(fēng)機,軸承振動值及運轉(zhuǎn)溫度均恢復(fù)正常。

   軸承內(nèi)部間隙太小或機件設(shè)計制造精度不佳,均是分機軸承運轉(zhuǎn)溫度偏高的主因,為方便風(fēng)機設(shè)備的安裝;拆修和維護.一般在設(shè)計上多采用緊定套軸承錐孔內(nèi)環(huán)配合之軸承座軸承,然而也易因安裝程序上的疏忽而發(fā)生問題.尤其是適當(dāng)間隙的凋整。軸承內(nèi)部間隙太小.運轉(zhuǎn)溫度急速升高:軸承內(nèi)環(huán)錐孔與緊定套配合太松,軸承易因配合面發(fā)生松動而于短期內(nèi)故障燒損。ET-K軸承油脂運轉(zhuǎn)更換時間為10000小時,普通風(fēng)機只有5000小時。


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