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礦用輪式扒渣機報價優(yōu)惠報價

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發(fā)布時間:2020-10-29 07:36  






扒渣機也會"中暑",恐怕很多人不相信,但這既不是無忌之談,更不是嘩眾取寵,而是鐵的事實。人怕熱,機器也怕熱,尤其是役齡長,老式的進口或國產的液壓挖掘機,因對溫度特別敏感,高溫常常使它們該動時不動,涼快一會兒又好點,效率卻大大降低。這就是機器"中暑"啦。從經濟角度講,在選擇合適扒渣設備的同時也要考慮到扒渣設備的價格。遇到液挖"中暑"怎么辦?下面長興扒渣機談談幾種對策。

  (一)高溫現(xiàn)象:多數(shù)用戶反映:扒渣機"中暑"前起動工作的力度、速度都很正常,但工作一兩個小時后,機械就慢下來,挖掘也沒勁了。有時發(fā)動機還冒煙,再工作它就要熄火,需要停下來冷一冷再繼續(xù)工作,工作效率大大降低。

  (二)高溫原因:①因扒渣機屬液壓系統(tǒng)工作強度較大的機械,它需要始終保持高壓下的連續(xù)性工作,若冷卻散熱強度不夠,機械會因持續(xù)性溫升而高溫。②因機械老化,液壓元件磨損而產生內泄量逐漸增加。液壓油在高壓下因內泄而產生溫度,也因過多內泄增加散熱系統(tǒng)負載從而升溫。若發(fā)生可撤掉支撐物,使機器在短距離內慢速往復運行,直至襯墊與輪輞外表面脫離。③因溫度上升后液壓油隨溫度上升而逐漸變稀;降低液壓油粘度,從而各液壓元件逐漸增大內泄量降低工作壓力而導致工作無力。④因液壓元件磨損溫度上升內泄增加,液壓泵調節(jié)系統(tǒng)功能逐漸降低,導致泵變量功能降低,導致發(fā)動機負荷增加而不能正常工作或熄火。

  (三)故障排除:根據(jù)多年扒渣機的維修經驗,對以上現(xiàn)象可做如下處理。

 ?、購娭平禍兀河腥烁纱嘣跈C器上安個鼓風機,高溫稍有緩解,但仍不夠理想,看上去也不美觀。

 ?、谙齼刃梗簩蠙C械液壓部件進行試驗臺檢測,若工作壓力不足、功率不夠、變量不穩(wěn)或不變量、內泄嚴重的液壓部件應進行拆檢,檢查液壓元件的磨損程度是否達到極限,然后根據(jù)具體情況更換元件以緩解和消除內泄。但有些零部件的摩擦表面不易滋入潤滑油,必須采取相應的措施(例如在齒輪、襯套上鉆徑向孔,在箱體上開集油槽等)將潤滑油引入到這些表面,并開設回油通道,讓油流回箱底成油底殼。對不易更換的偶件,那就要考慮主體部件的更換或改裝了。

  ③改善液壓散熱,因液壓內泄量增加,增大散熱負載。增強散熱系統(tǒng)散熱量也是降低液壓油溫度的一條途徑。

  ④選擇液壓油來實現(xiàn)減少溫升、降低油液粘度及其它功能。

  ⑤對進口機器進行改裝:我們多年來對各種進口液壓挖掘機的改裝,收到效果明顯。選用良好國產整體部件更換,不僅降低了進口元件的采購成本,而且質量具有穩(wěn)定性和可靠性。

  機械"中暑"現(xiàn)象十分普遍,高溫天氣已到,扒渣機使用的老板們,為保證你們的機械能順利工作,請您做好解決夏季高溫季節(jié)"中暑"機械護理的心理準備了。


一臺履帶式扒渣機,履帶板履齒磨損已超過極限,作業(yè)時履帶板打滑,導致工作效率降低,決定對履齒進行焊接修復。

一、選擇焊接修復方案

共有78塊履帶板,履齒都需要焊接。經過仔細研究,提出以下2種焊接修復方案:

1.手工電弧焊

選用材質為U71Mn的50#廢鋼軌的頭部作為履齒焊接材料,加強筋選用厚度10 mm的三角型鋼板制做,焊條選用直徑4.0mm的J506。此焊接方案下料過程繁雜,焊接變形較大,生產效率低,操作人員勞動強度大,預算費用較高。

2.CO2氣體保護焊

該方法選用國內廠家生產的專用條形鋼材作為履齒焊接材料,材質為40SiMn2,規(guī)格為610mm×50 mm×50 mm;加強筋選用厚度10 mm的三角型鋼板制做,如圖1所示。選用NBC-500型焊機,焊絲選用直徑1.2mm的H08Mn2Si。在嚴寒的季節(jié)郵箱的溫度會低到25度以下,要讓泵在空負荷的狀態(tài)下云狀來進步機器的溫度,或是采用其他的方法如用火烤發(fā)念頭來晉升溫度,提問時要留意安全避免發(fā)生危險事故。此焊接方案無需下料,焊接變形較小,焊接效果好,生產,操作人員勞動強度小,預算費用較低。

分析認為CO2氣體保護焊焊修方案優(yōu)于手工電弧焊焊修方案,因此決定采用CO2氣體保護焊焊接修復方案。

二、焊接修復工藝

CO2氣體保護焊焊接工藝流程。

1.焊前準備

(1) 根據(jù)焊接方案確定焊接工藝參數(shù)。

(2)為保證CO2氣體純度,在焊前對CO2氣體進行去水處理,使CO2氣體純度≥99.5% 。

(3) 清除加強筋、條形鋼材、履帶板履齒的坡口面及其兩側20mm范圍內的水、油、銹及其他污物,并用角磨機打磨至露出金屬光澤。

(4) 將焊絲除油、除銹,以減少氫的來源,防止產生冷裂紋。

(5)將條形鋼材逐個調校平直,以保證與履帶板履齒部位焊縫平直,應力變形較小。

(6) 將待焊的加強筋、履帶板和條形鋼材畫好定位線并進行點焊定位,點焊焊縫長度15mm,定位焊接后應盡快施焊,避免停頓或放置時間過長。

2.焊前預熱

條形鋼材的含碳量較高,焊接性能較差,在施焊前必須將其預熱至200℃以上。

3.履齒焊接

(1)將條形鋼材定位焊接在履帶板上,預熱至規(guī)定溫度后,置于焊接工作平臺上,擺放在便于施焊的橫向焊接位置。

(2)施焊時采用兩側分段、對稱焊接的方法,即將整個焊縫分為4個區(qū)域,先焊接頭一區(qū)域的焊縫,焊接完后轉動履帶板使未焊部位處于橫焊位置,再焊接第二區(qū)域焊縫,以此類推。

(3)焊完頭一層焊道后,再按此方法焊接第二層,直至全部焊完。

(4)焊接過程中要注意每層焊道的接頭與另一層焊道的接頭相互錯開,以避免應力集中;要嚴格控制焊接溫度,可采用LCD-220-26型陶瓷電加熱器進行加熱。

4.加強筋焊接

(1)焊接完履齒后,對加強筋按照畫線位置進行點焊定位。

(2) 定位焊接后將履帶板預熱,然后采用立焊加平焊方法進行焊接。

(3)施焊時將整個焊縫分為4個區(qū)域,先焊處于立焊位置的2條焊縫,接著焊接處于平焊位置的2條焊縫。

(4)焊完頭一層焊道后,緊接著按此方法焊接第二層,直至全部焊完。

焊接時應隨時監(jiān)控被焊工件的溫度,如果溫度低于150 °,應重新加熱至200 °以上再進行焊接。焊接完成后,應保溫12~24

h后,再緩冷至室溫。

采用此種焊接方案修復履帶板提高了焊縫質量,節(jié)約了成本,在履帶式大型土石方機械的履帶板修復中具有參考價值。


一臺挖渣機在工作過程中出現(xiàn)了整機動作緩慢、工作無力的故障現(xiàn)象。故障原因是:液壓泵磨損、伺服調節(jié)機構卡滯、向系統(tǒng)提供的液壓油流量不足、主安全閥故障、發(fā)動機輸出功率不足、先導系統(tǒng)壓力不足等。

   在故障檢查過程中,無論空載還是作業(yè),發(fā)動機轉速正常、無冒黑煙現(xiàn)象;主系統(tǒng)的壓力和流量在標定范圍之內。分析故障重點在主安全閥和液壓泵。

本著先易后難的原則,先調主安全閥,無明顯改善;其次分解、清洗主安全閥,發(fā)現(xiàn)主安全閥零件無明顯磨損、彈簧無折斷,重新裝配調整后故障依舊;后更換了一個新的主安全閥,但也無任何改善,系統(tǒng)壓力依然在18-24Mpa之間(標定壓力為30Mpa);檢查液壓油及濾芯均屬正常,并認為液壓泵故障的可能性較小。二、在下井前,讓電機空轉3~5分鐘,使得電機工作前有足夠的升溫時間,而且要杜絕超負荷運轉和高速工作造成的電機因負荷過重而損壞。修理人員在檢查試機過程中,無意將停機制動手柄放在制動位置,該故障現(xiàn)象徹底消失。

根據(jù)停機制動閥的原理分析,故障主要是停機制動閥調整不到位。(二)高溫原因:①因扒渣機屬液壓系統(tǒng)工作強度較大的機械,它需要始終保持高壓下的連續(xù)性工作,若冷卻散熱強度不夠,機械會因持續(xù)性溫升而高溫。制動解除時,停機制動閥閥桿不到位使先導油一部分流進停機制動缸,一部分經停機制動閥流回油箱,而造成先導系統(tǒng)壓力不足。這又使在操作過程中分配閥閥桿不到位,對主系統(tǒng)流量起節(jié)流或泄漏作用,因此出現(xiàn)整機工作無力、動力緩慢的故障現(xiàn)象。拆卸停機制動閥,發(fā)現(xiàn)其推桿調整螺栓松動,推桿長度縮短,調整后故障現(xiàn)象徹底消失。


扒渣機水溫高,我相信有很多機手和老板遇到這樣的問題。

1;扒渣機常年處于環(huán)境惡劣的情況下作業(yè),所以經常會有大量的灰塵,小雜物堵住液壓散熱器和水箱散熱器是外部,特別是液壓散熱器有少量漏油現(xiàn)象的是容易把在后面的水箱散熱器給堵住的,所以大家要注意看有沒有液壓散熱器漏油的。這個時候除了更換液壓油外,還得對液壓油管進行檢測,看是否有空氣。因為扒渣機的發(fā)動機的風扇都是從前面把風吸進來進行散熱(不像汽車的是靠風扇吹風出來)。所以當發(fā)動機把風吸進來同時也夾帶了灰塵,這樣就導致了灰塵會沾在漏了油的液壓散熱器上面,使散熱器不能很好的散熱,水溫接著就高了起來!

2;不知道大家有沒有注意到水箱里的水在循環(huán)的時候是成什么樣的?可有冒小氣泡的現(xiàn)象?要是有這樣的情況說明發(fā)動機的缸墊存在了沖床的問題。

3;檢查水泵,啟動機子然后用手捏住水箱出水管,如果感覺捏住的時候很漲很硬,那說明水泵沒什么問題,要是很輕易的捏扁了說明水泵循環(huán)不好!

4;水箱蓋壞了也是導致水溫上升的,因為水箱蓋壞了,會容易的在水循環(huán)的時候導致水道進氣。所以水溫就會偏高!

5;節(jié)溫器打開的幅度小或者已經卡死。一般在夏天都都拆掉了的!

6;風扇沒高速,跟不上發(fā)動機皮帶輪,這個也是容易有水溫上升的原因!

7;當然在現(xiàn)在都是全電腦控制的機子里,也有像油泵的油量過大或者過小,或者噴油角度不對。也是容易有水溫高的。8不過這個現(xiàn)象是蠻少見的。

8;水道里有結污垢,導致水流量減小,也是個問題哦。

9;水箱寶(防凍液),如果你的機子在加了防凍液出現(xiàn)有揮發(fā)的現(xiàn)象。說明你加的不是乙二醇型防凍液。因為真正的乙二醇防凍液的沸點可以達到105-110度,比水的沸點高,是不會輕易揮發(fā)的。所以大家要注意防凍液這東西!




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