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有的還在注人反應(yīng)終止劑的問(wèn)時(shí)相應(yīng)地提高或控制混合段的溫度,稱為混合溫度控制技術(shù)(MTC)。此項(xiàng)技術(shù)的關(guān)鍵是如何確定注入冷卻介質(zhì)的適宜位置、種類和數(shù)量。國(guó)內(nèi)有些煉油廠采用了注入終止劑技術(shù),但是僅是憑經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定有關(guān)的參數(shù),可靠性差。國(guó)內(nèi)有些煉油廠采用了注入終止劑技術(shù),但是僅是憑經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定有關(guān)的參數(shù),可靠性差。由于這兩種結(jié)構(gòu)形式的提升管反應(yīng)器底部無(wú)緩沖空間,且預(yù)提升蒸汽直向上吹,對(duì)再生斜管下料口有阻遏作用,使再生斜管催化劑下料阻力加大,從而造成催化劑進(jìn)入提升管反應(yīng)器時(shí)下料不穩(wěn)即產(chǎn)生壓力波動(dòng),影響平穩(wěn)操作。中國(guó)石油大學(xué)提出的提升管反應(yīng)器流動(dòng)—反應(yīng)模型可以對(duì)提升管內(nèi)的反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行三維模擬,初步解決了科學(xué)確定上述有關(guān)參數(shù)的問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果還表明,對(duì)重油催化裂化,提高進(jìn)料段的汽化率能改善產(chǎn)品產(chǎn)率分布。因此,選用噴霧粒徑小,而且粒徑分布范圍較窄的gao效霧化噴嘴對(duì)重油催化裂化是很重要的。模擬計(jì)算結(jié)果表明,當(dāng)霧滴平均粒徑從60μm減小至50μm時(shí),對(duì)重油催化裂化的反應(yīng)結(jié)果仍有明.顯的效果。除了液霧的粒徑分布外,影響油霧與催化劑的接觸狀況的因素還有噴嘴的個(gè)數(shù)及位置、噴出液霧的形狀、從預(yù)提升管上升的催化劑的流動(dòng)狀況等。本設(shè)備上支座與A32430處的固定支架的連接采用兩個(gè)螺母,第1個(gè)螺母不擰緊,與支座間的距離為1~3mm,用第二個(gè)螺母鎖緊。在重油催化裂化時(shí),對(duì)這些因素都應(yīng)予以認(rèn)真的研究。
在輸送管周邊布置多個(gè)噴嘴。原料油經(jīng)噴嘴霧化后與提升管內(nèi)的催化劑流直接接觸,產(chǎn)生裂化反應(yīng),擴(kuò)大管(4)內(nèi)設(shè)有蒸汽調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過(guò)調(diào)節(jié)(44)的蒸汽量來(lái)控制擴(kuò)大管(4)的頂部氣室壓力,從而達(dá)到調(diào)節(jié)擴(kuò)大管(4)料位高度的目的。本設(shè)備組裝前,須將提升管(編號(hào)24)割短90mm,拆除鉸鏈型膨脹節(jié)(編號(hào)10—0和21—0)上的裝運(yùn)螺栓,使膨脹節(jié)處于預(yù)變拉狀態(tài)進(jìn)行焊接,但不允許用膨脹節(jié)的預(yù)變形矯正管線的安裝誤差。對(duì)該結(jié)構(gòu)來(lái)講,由于催化劑從輸送管(14)直接噴入提升管(20)中心,使催化劑與原料油能有效接觸。
在此專利中,擴(kuò)大管(4)是封閉式的,擴(kuò)大管(4)與提升管(20)實(shí)際上是經(jīng)過(guò)管14串聯(lián)的兩個(gè)單元,劑、汽只能經(jīng)過(guò)管(14)進(jìn)入提升管(20)。