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與發(fā)達國家生物質(zhì)氣化技術相比,國內(nèi)生物質(zhì)氣化裝置基本上是以空氣為氣化劑的常壓固定床氣化技術,其技術上的問題主要是:燃氣質(zhì)量不穩(wěn)定且燃氣熱值低;CO含量過多,不符合城市居民使用燃氣標準;Corella等在研究中發(fā)現(xiàn):燃氣中的焦油含量隨著溫度升高而減少,并認為這主要是由于溫度升高有利于焦油發(fā)生以下裂解反應以及水蒸氣轉(zhuǎn)化反應。燃氣凈化及焦油的處理有待于改進,國內(nèi)已建成的生物質(zhì)氣化系統(tǒng),對燃氣的凈化及焦油的處理大多采用水洗物理方法,凈化效率不高,氣體中焦油含量較高,既造成能源浪費,又加快設備損耗;整套裝置尚缺乏長時間的運行試驗,可靠性及使用壽命尚待確定;集中供氣系統(tǒng)質(zhì)量標準與施工規(guī)范尚未形成,難以實現(xiàn)氣化技術的工程化。上述因素制約了生物質(zhì)氣化技術在我國的商業(yè)化推廣。
“九五”期間進行1MWe的生物質(zhì)氣化發(fā)電系統(tǒng)研究,旨在開發(fā)適合中國國情的中型生物質(zhì)氣化發(fā)電技術。1MW的生物質(zhì)氣化發(fā)電系統(tǒng)已于1998年10月建成,采用一爐多機的形式,即5臺200kWe發(fā)電機組并聯(lián)工作,2000年7月通過中科院鑒定后投入小批量使用。該系統(tǒng)在很多方面比200kWe氣化發(fā)電有了改善,但由于受氣化效率與內(nèi)燃機效率的限制.簡單的氣化一內(nèi)燃機發(fā)電循環(huán)系統(tǒng)效率低于18%,單位電量的生物質(zhì)消耗量一般大于1.2kg(dry)/(kW·h)。濕法就是利用水洗燃氣,使之快速降溫從而達到焦油冷凝并從燃氣中分離的目的水洗除焦法存在能量浪費和二次污染現(xiàn)象,凈化效果只能勉強達到內(nèi)燃機的要求。以中科院廣州能源所為主承擔的“十五”863項目——4MWe的生物質(zhì)氣化發(fā)電裝置正處于研究開發(fā)之中。
生物質(zhì)氣化爐的制作工藝
生物質(zhì)氣化爐的制作工藝一般分為上吸式和下吸式兩種,簡單來說上吸式氣化爐,就是原料從上入料口投入,經(jīng)過上述幾個步驟后生成可燃性氣體,后在底部用風機強制送風,在氣化發(fā)生器上部輸出燃氣,由于下吸式固定床氣化過程中可以二次裂解焦油,可有效地降低產(chǎn)物中焦油的含量。因此目前應用的工藝以下吸式固定床式發(fā)生器為主。由于植物燃氣產(chǎn)生的原料為農(nóng)作物秸稈、林木廢棄物、食用菌渣、牛羊畜糞及一切可燃性物質(zhì),是一種取之不盡,用之不竭的再生資源。