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情況概述:
國(guó)電聊城發(fā)電有限公司二期卸煤系統(tǒng)為單路布置,安裝有#1--5皮帶輸送機(jī),煤場(chǎng)及翻車機(jī)處來(lái)煤均需通過#4和#5輸送機(jī)運(yùn)送至筒倉(cāng),#5輸送機(jī)頭部下方為筒倉(cāng)。存在以下問題:1、因煤中含有大量草柵、草繩等雜物,經(jīng)篩軸轉(zhuǎn)動(dòng)后打散,造成頻繁堵塞回粉閥的故障,影響制粉系統(tǒng)正常運(yùn)行,造成灰、渣中含碳量偏高,造成浪費(fèi);2、另外除雜物裝置篩軸上大量粘煤、纏繞草繩等雜物,造成除雜物裝置篩面流通面積減小,煤流通量減少,頻繁發(fā)生碎煤通過雜物溜料管外溢至雜物池的現(xiàn)象;3、因大塊卡堵,裝置頻繁跳閘,造成其后級(jí)設(shè)備頻繁聯(lián)跳,影響卸煤系統(tǒng)正常運(yùn)行;4、因除大塊器頻繁跳閘,致使整個(gè)卸煤系統(tǒng)不得不頻繁重載啟動(dòng),對(duì)系統(tǒng)設(shè)備造成不利影響。
鑒于以上原因,確定對(duì)在裝5軸滾軸式除大塊器進(jìn)行改造,將其改造為旋轉(zhuǎn)鉤齒板式除大塊器裝置。
除大塊設(shè)備技術(shù)要求:
安裝除大塊設(shè)備無(wú)撒煤漏粉現(xiàn)象,該設(shè)備正常運(yùn)行引起的粉塵平均濃度不超過10mg/m3,由于其他原因引起的粉塵不在此要求范圍內(nèi)。
本產(chǎn)品設(shè)計(jì)安裝回流管,除出來(lái)的大塊中間含煤粉不超過5%。
除大塊設(shè)備中的落料管必須采用δ=12mm的錳鋼板加工,落煤管之間的連接采用滿焊焊接。頂蓋等非過流部件采用8mm厚鋼板。
除大塊設(shè)備驅(qū)動(dòng)減速機(jī)及配套電機(jī)必須采用進(jìn)口品牌SEW,電氣元件為ABB產(chǎn)品,變頻器采用施耐德,控制箱采用2mm厚不銹鋼材料(適用海邊鹽霧氣候),使用壽命8年以上。
除大塊器落煤管直通墻外,距離地面高度2.5米,乙方負(fù)責(zé)在室外砌兩堵墻,規(guī)格為6米長(zhǎng)2米高,甲方負(fù)責(zé)大塊、雜物的日常清理。
除雜物機(jī)的自動(dòng)控制系統(tǒng)
除雜物機(jī)的自動(dòng)控制系統(tǒng):
破碎生產(chǎn)設(shè)備計(jì)算機(jī)集中啟停本方案擬對(duì)原碎礦集中電氣順控系統(tǒng)和集中操作室進(jìn)行升級(jí)改造。采用新生代的可編程序控制器(具備先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)功能),取代早期的繼電器、接觸器電器,實(shí)現(xiàn)電氣聯(lián)鎖運(yùn)行的順控系統(tǒng),在集中控制室建立一個(gè)技術(shù)先進(jìn)、界面友好、安全可靠、擴(kuò)展性強(qiáng)、維護(hù)方便的破碎全流程計(jì)算機(jī)監(jiān)控站。
除大塊器的工作原理是什么:
除大塊器是利用多軸同向旋轉(zhuǎn)使物料前移,同時(shí)在物料自重作用下進(jìn)行篩分的一種機(jī)械各篩軸由獨(dú)立的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),通過斜齒輪減速機(jī)減速后連續(xù)均勻旋轉(zhuǎn),利用篩軸上排列的帶齒狀篩片的轉(zhuǎn)動(dòng)撥動(dòng)傾斜篩面上的物料向前移動(dòng)并進(jìn)行篩分,使大于篩孔尺寸的煤塊及雜物被分離出去,使符合粒度的煤通過篩分口落至輸煤皮帶,進(jìn)而進(jìn)入碎煤機(jī)。