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關(guān)于挖掘機主泵異常噪聲排除方法
PC200-6型全液壓挖掘機在發(fā)動后,作業(yè)設(shè)備可實現(xiàn)各種動作,但主泵卻發(fā)出了反常噪聲。開始剖析,認為是泵吸空或者是油路中混入了空氣所造成的。一般情況下,發(fā)動機燃油濾芯的替換周期為多次作業(yè)250小時替換,爾后每作業(yè)500小時進行替換,詳細應(yīng)根據(jù)燃油質(zhì)量等級不同靈活把握替換時間。故先將作業(yè)設(shè)備調(diào)整至油位檢測方位,查看發(fā)現(xiàn)液壓油箱的油位處于油標(biāo)的低位以下,屬缺油的方位。經(jīng)問詢駕駛員知,通向斗桿缸無桿腔的高壓油管的密封圈在作業(yè)中因漏油而替換過,但替換后沒有及時查看油位。所以,首先給液壓油箱加油至規(guī)范油位,試機標(biāo)明反常噪聲雖有所降低,但仍然存在;然后,通過主泵排氣閥對主泵進行排氣后從頭試機,發(fā)現(xiàn)反常噪聲仍是存在,闡明此噪聲不可能完全是由泵吸空而引起的。
接下來,對液壓油箱的吸油濾芯和回油濾芯均進行了查看,發(fā)現(xiàn)吸油濾芯變黑、有油泥,而回油濾芯上粘有褐色金屬顆粒,為此替換了上述濾芯;考慮到回油濾芯上粘有褐色的金屬顆粒,所以將主泵的油液放出并進行了查看,發(fā)現(xiàn)也有褐色的金屬顆粒;一起,崩潰查看主泵時發(fā)現(xiàn),活塞、配流盤、斜盤等無損壞景象,而滑履產(chǎn)生了磨損。(1)發(fā)掘機在走合期的前30或50小時內(nèi)應(yīng)發(fā)掘較松的土壤,每次裝料為斗容量1/2,今后的70或50小時內(nèi)裝料量可逐漸添加,但不得超過斗容量的3/4,并恰當(dāng)降低操作速度。將其替換后,嚴(yán)厲按請求進行了安裝,清洗了液壓體系并換油,當(dāng)再次發(fā)動試機時,反常噪聲不見,故障已被掃除。
更換抓料器時的注意事項
1.用錘子敲擊銷軸時分,金屬屑可能會飛入眼中,造成嚴(yán)峻損傷。當(dāng)進行這種操作時分,要一直帶上護目鏡,安全帽,首臺和其他防具用品。保護好自己的人身安全,才干進行下一步的操作。
2.卸下抓料器時分,要把抓料器穩(wěn)定地放好。
3.用力沖擊銷軸,銷軸可能會飛出并損傷到周圍的作業(yè)人員。
4.拆開銷軸時分,要特別留意不要站在抓料器下面,也不要把腳或許身體的任何部位放在抓料器的下面。拆下或裝置銷軸時分,留意不要碰傷手。
5.對正孔時分,不要把手指放入銷孔。
6.要換抓料器前,要把機器停在堅實平坦的地面上。進行鏈接作業(yè)時分,為了安全起見,與進行鏈接作業(yè)的油管人員之間,要互相弄清楚信號并細心作業(yè)。