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機械加速澄清池在運行中遇到的問題
1、我們首先遇到的問題就在機加池的初期投運過程中,在增加流量時有時會出現(xiàn)翻池的現(xiàn)象。
2、機加池切換來水水源的影響
我廠機加池用水為#1、2機涼水塔池內(nèi)的循環(huán)水。有時為了平衡兩個的水位,會切換正使用的塔池水為另一個塔池,當(dāng)兩臺汽輪機出力不一樣時,他們的溫度就會有差異,當(dāng)它們的溫度相差5℃以上,倒換機加池來水就會造成出水水質(zhì)差,甚至?xí)亍?
3、進(jìn)水水溫過高,影響機加池的穩(wěn)定運行。
在夏季,機加池運行水溫一般維持在38℃左右,有時進(jìn)水水溫會高達(dá)42℃,嚴(yán)重影響機加池的穩(wěn)定運行。
4、沒有及時發(fā)現(xiàn)機加池在出水水質(zhì)變化,造成翻池。由于機加池高度在十幾米,而且由于設(shè)計問題需要分別登上3個池子進(jìn)行巡檢,巡檢間隔為2小時,當(dāng)出水水質(zhì)剛出現(xiàn)惡化時不能及時發(fā)現(xiàn),及時處理。造成翻池。
5、當(dāng)中水系統(tǒng)來水時,由于管線較長,內(nèi)部空氣較多且無排空閥,在機加池進(jìn)水的瞬間,會產(chǎn)生較大的沖擊,極易造成二反區(qū)域猛烈翻起,使攪拌機減速箱進(jìn)水,污染潤滑油。
6、脫水機運行不穩(wěn)定
當(dāng)機加池出現(xiàn)水質(zhì)惡化時,往往采取加大排污量的方法。排泥污水進(jìn)入相對應(yīng)的濃縮池。而濃縮池排泥泵卻由于進(jìn)水含泥量大,導(dǎo)致扭矩超標(biāo)跳閘停運。因此,濃縮池不能正常運行,已經(jīng)成為造成機加池出水水質(zhì)超標(biāo)的主要原因。
原因分析及采取的應(yīng)對措施
1、通過查找、分析原因為:1、每次增加流量過大(超過80 t/h),使水流沖擊大2、增加流量間隔時間過短(半個小時左右),溫度變化快。
通過改變投運機加池時增加流量的方式,翻池現(xiàn)象基本消除。
1)控制進(jìn)水量不宜過大,流量控制在200m3/h以下,適當(dāng)加大投藥量(為正常加藥量的 1~2 倍);
2)池內(nèi)進(jìn)水至浸滿攪拌機葉輪后可啟動攪拌機,此時,應(yīng)減小攪拌機的開啟度以及減少葉輪提升水量;攪拌機應(yīng)在低速下啟動,然后以不大于2r/min的速度調(diào)整到所需轉(zhuǎn)速。
3)為了加快形成所需泥渣濃度,攪拌葉輪轉(zhuǎn)速可適當(dāng)降低,減小提升流量,延長混合反應(yīng)時間,在蓄泥期間可適當(dāng)增加投藥量(可較正常投藥量大二倍左右),也可適當(dāng)加一些粘土幫助泥渣形成,此時的進(jìn)水量可控制為設(shè)計水量的地二分之一。
2、當(dāng)命令切換機加池來水方式時,通過改變操作方法,緩慢調(diào)整兩個塔池的來水比例,防止進(jìn)水溫升過快,使溫差變化小。消除機加池切換來水水源的影響。
3、夏季機加池進(jìn)水水溫除了環(huán)境溫度高影響外,主要受機組出力的影響大。一般是凌晨6點左右開始漲負(fù)荷,晚上23點左右開始降負(fù)荷。我們根據(jù)負(fù)荷變化情況,在機組增加負(fù)荷時適當(dāng)降低機加池的進(jìn)水流量,減少溫度大幅度升高,控制在小范圍波動,防止翻池。待進(jìn)水溫度穩(wěn)定后可適當(dāng)增加進(jìn)水量。在機組降低負(fù)荷時,可適當(dāng)加大進(jìn)水量,增加機加池的出力。在第y和第二絮凝室內(nèi),原水中膠體和回流泥渣進(jìn)行接觸絮凝,結(jié)成大的絮體后,在分離室中分離,清水向上經(jīng)集水槽排出。
4、建議增加出水濁度儀對機加池出水進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。發(fā)現(xiàn)出水水質(zhì)有變化時,能及時采取措施(降低進(jìn)水流量、增加加藥量等),防止出水水質(zhì)進(jìn)一步惡化。
5、接到通知后。。立即就地打開中水取樣門作排空閥用,待正常后關(guān)閉,然后把#3機加進(jìn)水流量降至在100t/h,再慢慢以每次50噸流量加負(fù)荷到正常。
6、在#1.2.3濃縮池排泥泵入口管加裝手動稀釋水閥,用來調(diào)整#1.2.3脫水機進(jìn)水含泥量,從而保證了#1.2.3脫水機不會因為運行扭矩過大停機,使其能連續(xù)穩(wěn)定脫泥運行,杜絕了因脫水機停運造成機加池進(jìn)水含泥量過大而導(dǎo)致翻池。
機械攪拌加速澄清池的冬季水質(zhì)優(yōu)化調(diào)整 運行的優(yōu)化措施
通過混凝沉淀、調(diào)整加藥、調(diào)整水利條件等方法將水中雜質(zhì)轉(zhuǎn)化為沉淀物的方法和途徑,并介紹了水質(zhì)優(yōu)化調(diào)整的方法。
機械攪拌加速澄清池的設(shè)計出力及技術(shù)指標(biāo)
(一)機械攪拌加速澄清池的設(shè)計流量為200t/h
(二)機械攪拌加速澄清池處理后達(dá)到的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為:濁度3/h,根據(jù)澄清池的容積為500t,假設(shè)沉淀顆粒直徑為1cm,在冬季氣溫下,計算顆粒實際的沉降速率u為1.10m/h,而對于運行的實際情況u=q/f(f為沉淀池的沉淀區(qū)面積),f=125.6m2,則要求顆粒完全沉淀需要的u為1.6m/h,由數(shù)據(jù)得知實際的沉降速度要小于需要的沉降的速度,小的顆粒無法沉降就可能被出水帶走,導(dǎo)致澄清池出現(xiàn)沉淀不完全和“跑礬”的情況,導(dǎo)致出水水質(zhì)不合格。在討論原水池中PH值、藻類、細(xì)j等微生物、混凝劑加藥量以及沉降比對原水水質(zhì)影響的基礎(chǔ)上提出各種優(yōu)化措施,以及通過嚴(yán)格控制制機械攪拌澄清池的攪拌速度、排泥周期、排泥方式以及控制進(jìn)水量的基礎(chǔ)上來優(yōu)化其運行過程從而改善澄清池出水水質(zhì)。
三、影響因素及解決方法
混凝過程從投加混凝劑起,經(jīng)歷水解,聚合,吸附,電中和,終生成絮凝體等過程,所以影響混凝的因素很多。這些因素是:水的ph值,混凝劑用量,水溫,原水中膠體顆粒濃度,原水中陰離子組成,流體攪拌條件和接觸介質(zhì)等。
根據(jù)我廠實際情況,我們主要從改善ph值、調(diào)整加藥量、投加助凝劑和改善水利條件四方面來改善出水水質(zhì)。
(一)ph調(diào)節(jié)
向天然水中投加硫酸鋁后,水的ph值略有降低。水的ph值對混凝效果產(chǎn)生的影響較大,這里的ph值是指加藥后的ph值。
經(jīng)過小型混凝實驗找出jph值在6.5—7.5之間,這與水的含鹽量和懸浮物存在的形態(tài)有關(guān),在此ph值范圍內(nèi),硫酸鋁的水解產(chǎn)物主要是低正電荷高聚合度的多核羥基絡(luò)合離子和氫氧化鋁。這時混凝處理的決定性作用使吸附架橋,混凝效果高。
(二)調(diào)整加藥量
澄清池加入凝聚劑的目的是使水中的膠體、懸浮物在單純化學(xué)反應(yīng)中形成正負(fù)電解質(zhì),與水中懸浮物和膠體形成附著,增加其密度利于沉降。當(dāng)劑量低時,混凝效果不佳;如因回流泥渣量過高引起,則應(yīng)縮短排泥周期或延長排泥歷時,增加排泥量。用量大時混凝效果明顯提高。但當(dāng)混凝劑劑量增大到某一值后,隨劑量增大只能稍微提高混凝效果。本廠在原來一直沿用一天加藥25kg,一天制水量在4000t,故在其投加的混凝劑的用量為6.25mg/l。冬季天然水中雜質(zhì)少,泥沙量少,色度也小,凝聚劑加藥量應(yīng)改變。
根據(jù)上面試驗可知在加藥量為11mg/l時出水的水質(zhì)是h的,故j加藥量為11mg/l。
(三)投加助凝劑
助凝劑是混凝處理中的輔助用藥劑,可使混凝劑的用量有所降低,擴大使用的ph范圍,防止細(xì)小的絮凝體從澄清設(shè)備中帶出來。由于在冬季,原水的濁度低,我們主要像其中投加一些粘土,以增加水中膠體的顆粒濃度。
(四)改變水利條件
在水與混凝劑混合時,應(yīng)由快到慢,使水中混凝劑由開始就充分混合,及時與水中的雜質(zhì)起作用,在攪拌機的攪拌下得到充分混合。攪拌機的速度應(yīng)控制好,不易太快和太慢,太快易打破凝絮物,太慢不利于混凝劑與水中雜質(zhì)和水充分混合。
機械攪拌加速澄清池工藝
機械攪拌加速澄清池反應(yīng)室、第二反應(yīng)室及分離室所組成。此外,還有進(jìn)出水系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、排泥系統(tǒng)以及機械攪拌提升系統(tǒng),大的加速澄清池還有刮泥裝置。排水處理設(shè)備、給水處理設(shè)備、污水處理設(shè)備、設(shè)備消毒及加藥設(shè)備、玻璃鋼制品、冷卻塔系列、填料系列等一系列新型、、節(jié)能的全自動水處理更新?lián)Q代產(chǎn)品。如因進(jìn)水水沮高于澄清池內(nèi)水溫,沮差對流使泥渣層膨脹,可在第y絮凝室出口處投加漂b粉和石灰,適當(dāng)增加投礬云來臨時抑側(cè)。