【廣告】
為避免測頭粘鐵屑、鋁屑、測頭本體波動等影響,通過在夾具上安裝一標準尺寸的參考件,定期對測量系統(tǒng)進行標定、監(jiān)控,確保加工尺寸的準確性。箱體類零件專用夾具在缸體、缸蓋生產(chǎn)線已成功開發(fā)應(yīng)用。除了部分夾緊及導向組件需手動換型外,件均無需換型,可實現(xiàn)3大類系列產(chǎn)品的共線生產(chǎn)?;谝幻鎯射N的精加工A/B軸混合使用,有效縮短了生產(chǎn)輔助時間,提升了人機工程的應(yīng)用,特別是專機概念應(yīng)用到CNC夾具的設(shè)計,有效提升了關(guān)鍵特征長期加工能力?,F(xiàn)代110-7缸體批發(fā)服務(wù)熱線。
缸體,缸蓋鑄件經(jīng)機械加工、清洗、組裝后形成發(fā)動機,汽車廠在完成整車裝配后,出廠前需要試車運行約5km,檢驗汽車的各項性能。在試車過程中通過發(fā)動機水冷觀察孔發(fā)現(xiàn)個別發(fā)動機有防凍液變色污染問題。取樣分析,即采用定量濾紙過濾后,溶液變清澈,發(fā)現(xiàn)濾紙上的雜質(zhì)與涂料成分一致,濾液與原裝防凍液材質(zhì)成分一致(見圖一),就此判定為涂料灰塵引起污染,排除基體、涂料、砂芯材料與防凍液產(chǎn)生化學反應(yīng)的因素。因此防凍液污染主要因水套內(nèi)腔清潔度不良引起?,F(xiàn)代110-7缸體批發(fā)服務(wù)熱線。
鐵液中的氧化渣隨著鐵液的翻滾,會浮到鐵液表面,通過出爐前扒渣處理,可以減少鐵液中的氧化渣,凈化鐵液。但過熱溫度過高,以及過熱時間過長,鐵液中的核心就會消失,增大原鐵液的白口傾向。筆者公司從2010年開始嚴格實施鐵液過熱工藝,經(jīng)過長時間的探索和經(jīng)驗總結(jié),認為感應(yīng)電爐中,鐵液的過熱溫度控制在1500℃-1530℃,過熱時間為5分鐘-10分鐘為,此時澆注的鑄件石墨細小,組織致密。現(xiàn)代110-7缸體批發(fā)服務(wù)熱線。
冶金質(zhì)量是生產(chǎn)鑄件的根本保障,形核核心是衡量冶金質(zhì)量的重要指標。感應(yīng)電爐中加入一定量的碳化硅作為預處理劑,增加鐵液中的形核核心,降低白口傾向,并且能減少鐵液中的氧化渣,起到凈化鐵液的作用。生產(chǎn)合成鑄鐵時,一定要選用經(jīng)過高溫石墨化的增碳劑,并對廢鋼的來源進行嚴格管控。大量使用廢鋼,通過增碳工藝生產(chǎn)合成鑄鐵時,容易產(chǎn)生氮氣孔,可以通過選用硅鋯孕育劑來消除氮氣孔的風險。現(xiàn)代110-7缸體批發(fā)服務(wù)熱線。