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供應(yīng)全自動(dòng)高速液壓縮管機(jī) 自動(dòng)伸縮鍛細(xì)于長管縮管機(jī) 電動(dòng)快速接頭縮管機(jī)
縮管機(jī)的精度在出廠前我們可以保證做到0.01mm/步,精度誤差在±0.5mm左右,這個(gè)誤差已經(jīng)高出縮管機(jī)本身誤差的好幾倍,但是這個(gè)誤差不是設(shè)備本身造成的,而是切割過程中鋼板的厚度、工藝、割嘴、調(diào)火等工序造成的。那么如何簡樸測試數(shù)控縮管機(jī)的精度。內(nèi)
設(shè)備在安裝完畢后,會(huì)在縮管機(jī)的割嘴上裝一個(gè)劃線裝置,通過劃線裝置劃一個(gè)模擬切割圖形,模擬圖形為1m的正方形。測試對(duì)角線和交點(diǎn)之間的間隔,即可判定出設(shè)備的切割精度。正方形對(duì)角線長度是否為1.4,圓的中軸線應(yīng)該平分正方形的邊,及中軸線與正方形兩條邊相交的點(diǎn)到正方形兩邊交點(diǎn)的間隔應(yīng)該為0.5m。置一個(gè)直徑為1m的圓,四角分別劃上對(duì)角線,劃完后,用丈量工具丈量所劃的圓是不是和正方形的四個(gè)邊相切。
液壓48腳手架鋼管縮管機(jī) 大棚鋼管縮管機(jī) 高壓鋼管縮管機(jī)廠商
縮管機(jī)的廣泛使用為企業(yè)生產(chǎn)提供了極大便利,但近年來材料成本的控制卻難以追趕人工成本的上漲趨勢,加之全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的低迷,機(jī)械加工及相關(guān)行業(yè)為進(jìn)一步控制生產(chǎn)成本正在積極考慮以機(jī)械自動(dòng)化替代人工生產(chǎn)的方式和途徑??s管機(jī)設(shè)備在我國終端用戶市場有著無可替代的重要意義,其對(duì)于大厚度材料的低成本加工能力使得各類行業(yè)應(yīng)用需求得以滿足,在過去的二十余年的發(fā)展歷程中,我國火焰切割加工技術(shù)經(jīng)歷了手工氣割、半自動(dòng)切割再到現(xiàn)階段的縮管機(jī),可以說每一次火焰切割加工設(shè)備的提升都為下游用戶市場帶來了巨大變革。
夏季縮管機(jī)的使用要點(diǎn)
1、減少機(jī)床的發(fā)燒因素,縮管機(jī)床內(nèi)部發(fā)燒時(shí)產(chǎn)生熱變形的主要熱源,應(yīng)當(dāng)盡可能地將熱源從主機(jī)中分離出去。
2、改善縮管機(jī)床機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),在同樣發(fā)燒前提下,床機(jī)構(gòu)對(duì)熱變形也有很大影響。如機(jī)床過去采用的單立柱機(jī)構(gòu)有可能被雙柱機(jī)構(gòu)所代替。因?yàn)樽笥覍?duì)稱,雙立柱機(jī)構(gòu)受熱后的主軸線除產(chǎn)生垂直方向的平移外,其它方向的變形很小,而垂直方向的軸線移動(dòng)可以利便地用一個(gè)坐標(biāo)的修正量進(jìn)行補(bǔ)償。
3、軟硬件渠道控制,機(jī)床溫升縮管機(jī)在采取了一系列減少熱源的措施后,熱變形的情況將有所改善。但要完全消除機(jī)床的內(nèi)外熱源通常是十分難題的。所以必需通過良好的散熱和冷卻來控制溫升,以減少熱源的影響。其中部較有效的方法是在機(jī)床的發(fā)燒部位強(qiáng)制冷卻,也可以在機(jī)床低溫部門通過加熱的方法,使機(jī)床各點(diǎn)的溫度趨于一致,這樣可以減少因?yàn)闇夭钤斐傻穆N曲變形。