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【太原勃泰科技有限公司】在氣體制備、分離及純化等方面積累了大量專業(yè)知識及經驗,在技術開發(fā)、技術轉讓、工程化方面有良好的業(yè)績。尤其在催化劑應用方面,取得了良好的成果。根據市場需要和公司規(guī)劃,開發(fā)出各種系列催化劑、吸附劑產品和工程技術,泰欣始終走研發(fā)、創(chuàng)新之路,公司的CH3OH制氫、水電解制氫、CH3OH制CO、變壓吸附提純、氣體純化等技術和氣體設備始終走在同行前列。
利用變壓吸附技術,可以得到純度為99.999%的氫氣,的含量低于5ppm。這種裝置已經廣泛使用于航空航天、精細化工、制藥、小型石化、特種玻璃、特種鋼鐵等行業(yè)。截止2006年8月,利用我院水蒸汽重整制氫技術建設的工業(yè)裝置達到43家,裝置的氫氣生產總量為25700 Nm3/h,正在裝置上使用的催化劑總量達六十多噸。
目前,我們對水蒸汽重整制氫催化劑的改進不僅可以降低催化劑的成本,而且催化劑CO變換效果更好。
目前水制氫效的還是鉑催化劑,但鉑是稀有金屬,很難提取,用來制氫太過昂貴。研究人員一直在尋找低成本水制氫方法,但效果都不理想?,F有通過和煤燃氣的制氫過程會增加碳排放。
新復合催化劑似乎讓人們看到了水制氫走入實用的希望。發(fā)表在《自然·通訊》雜志上的研究介紹了新催化劑的測試結果:外加69毫伏的電壓,復合催化劑就能產生每平方厘米10毫安的電流密度,遠遠超過之前同類研究的催化劑性能,而且這個電流量完全可以將陰極附近的水分解成氫。
在生產的時候,會發(fā)生結蠟的現象,那么這種現象會對我們的生產產生危害么,有哪些危害呢?這里制氫生產廠家為你總結了一些。
結蠟降低了產率
結蠟主要發(fā)生在水冷器和分離器, 結蠟的程度從水冷器后的溫度可以看出。結蠟降低了水冷器的冷卻效果,出塔氣在水冷器中得不到充分的冷卻, 因此進入分離器后也不能全部有效分離,使得循環(huán)氣中帶有少量, 一般含量為0.5 %左右,含循環(huán)氣返回塔內,惡化了塔內反應,易生成醇等雜質,從而影響 CO轉化率,影響的產量和質量。