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精礦粉中的水分過(guò)多時(shí)要進(jìn)行干燥處理
經(jīng)過(guò)篩分粒度過(guò)大的還要進(jìn)行破碎、磨碎處理
經(jīng)過(guò)上述準(zhǔn)備處理的原料,在配料皮帶上進(jìn)行配料,將配料后的混合料與經(jīng)過(guò)磨碎的返礦一起,裝入圓筒混合機(jī)內(nèi)加水混合?;旌虾玫牧显诩拥綀A盤(pán)造球機(jī)上造球。造球時(shí)還要加適量的水。生球焙燒前要進(jìn)行篩分,篩出的粉末返回造球盤(pán)上重新造球。用固體燃料焙燒時(shí),生球加到焙燒機(jī)以前,其表面滾附一層固體燃料。
原料產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
鐵精粉
TFe≥ 55,S≤0.30,P≤0.25,粒度(-2001鐵精粉目)≥ 50%,含水量 ≤10
球團(tuán)用原料主要是精礦粉,球團(tuán)粘合劑 除塵灰壓球粘結(jié)劑效,主要來(lái)自:巴西、智利、烏克蘭,主要成分:TFe:65%左右。
高爐灰:高爐煤氣除塵產(chǎn)生的灰塵,有兩種形式,一種是塵泥,一種是粉塵,目前高爐大量使用布袋除塵器,塵泥已經(jīng)很少見(jiàn)了,主要是以粉塵形式出現(xiàn),主要成分:Fe2O3:45%左右,C20-30%。
在燒結(jié)過(guò)程中生石灰不只是用來(lái)調(diào)節(jié)燒結(jié)礦的堿度。生石灰在加水消化過(guò)程中會(huì)放出大量的熱,消化后的生石灰在與各種鐵料、燃料等混合后,釋放出的熱量會(huì)傳遞給這些原料,提高了混合料的整體料溫,在春秋季生石灰?guī)?lái)的溫度可挺好整體料溫15-23℃,為了提高生石灰的消化速度,有在螺旋給料機(jī)內(nèi)加熱水,有在配料大皮帶生石灰下料處接熱水,不僅明顯提高了生石灰的消化速率,縮短消化時(shí)間,確保生石灰在混勻過(guò)程中更容易與其他原料混合在一起,而且混合料在經(jīng)過(guò)蒸汽的預(yù)熱之后,混合料溫度可達(dá)到65度,能有效的消除燒結(jié)過(guò)程的過(guò)濕層,球團(tuán)粘合劑,提高燒結(jié)過(guò)程的透氣性,為進(jìn)一步提高布料厚度創(chuàng)造有利條件。
生石灰還能提高混合料的制粒效果,增加混合料的透氣性。制粒是混合料中水分和粘結(jié)劑粘附粗顆粒長(zhǎng)大的過(guò)程。因此,粘附粉與核顆粒相對(duì)比例、粘附粉的性質(zhì)、粘結(jié)劑用量和性質(zhì)是影響制粒的關(guān)鍵因素。
優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),改善原料粒度組成
各個(gè)高爐的返礦產(chǎn)出量不穩(wěn)定,使得燒結(jié)礦配比不斷調(diào)整,返礦的使用量變得不均衡,從而造成混合料粒度不穩(wěn)定。受高爐槽下篩分設(shè)備等因素影響,返礦粒度也不穩(wěn)定,同樣影響著混合料粒度的大小。只有穩(wěn)定高爐返礦量和粒度大小,才能有效改善混合料的粒度組成,保證燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度。
內(nèi)返礦在重新配料過(guò)程中作為制粒過(guò)程中的核顆粒,它的配入量有重要作用,在實(shí)踐生產(chǎn)中控制好內(nèi)返礦的配比和內(nèi)返倉(cāng)位控制,不僅有利于燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,還有利于生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定,為實(shí)現(xiàn)低碳、厚料層的操作創(chuàng)造了有利條件。對(duì)內(nèi)返礦倉(cāng)位控制管理和返礦配比制定嚴(yán)格管理,要求返礦倉(cāng)位控制在1/3到1/2之間,內(nèi)返礦配比每次調(diào)整不超過(guò)3%,球團(tuán)粘合劑 污泥粘合劑效果,時(shí)間間隔不低于1小時(shí)。通過(guò)嚴(yán)格的管理,不僅穩(wěn)定了內(nèi)返礦配比,為混勻料提供了較多的熱量,也穩(wěn)定了制粒過(guò)程的核顆粒數(shù)量,提高了制粒過(guò)程的粒度的均勻性,從而保證了布料燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定和燒結(jié)礦質(zhì)量的提高。
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