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消聲蝸殼對離心風(fēng)機氣動性能的影響原風(fēng)機與不同消聲組合試驗所得的氣動性能對比如圖3 所示。試驗結(jié)果表明: 由于穿孔板相對于光滑的鋁板有著較高的壁面摩擦阻力,導(dǎo)致加裝穿孔板后的風(fēng)機壓力和效率在整個測試工況范圍內(nèi)都有不同程度的降低。4種消聲組合方式的壓力損失并不相同,當額定轉(zhuǎn)速為3 800 r /min,在設(shè)計工況下,A 組合改進風(fēng)機全壓降低了約16.0 Pa,效率下降了約1.28%; B 組合改進風(fēng)機全壓降低了約5.0 Pa,離心風(fēng)機效率下降了約0.9%; C 組合改進風(fēng)機全壓降低了約36.8 Pa,效率下降了約3.18%; D 組合改進風(fēng)機全壓降低了約45.8 Pa,效率下降了約3.28%。
主要由于安裝穿孔板的面積不同,導(dǎo)致不同消聲組合方式的摩擦損失不同。B 組合即只在風(fēng)機后蓋板上安裝穿孔板,風(fēng)機壓力損失小。不同工況下,風(fēng)機壓力和效率損失也不相同,在設(shè)計工況及偏大流量工況下,離心風(fēng)機壓力和效率損失較大,效率也同步降低。主要原因是大流量工況下,蝸殼內(nèi)部氣流速度較高,氣流與穿孔板之間的摩擦損失增加。消聲蝸殼為A 組合形式時與原風(fēng)機的出口A聲級隨流量變化的對比圖??梢钥闯?,不同工況下,A 型消聲蝸殼的降噪效果不同,離心風(fēng)機在額定工況點附近,降噪效果好; 在大流量工況下,降噪效果變差,這主要因為大流量情況下,蝸殼內(nèi)氣體流速較大,而氣體流速對吸聲材料的吸聲效果影響很大; 在小流量工況下,風(fēng)機流動惡化,風(fēng)機振動較大,導(dǎo)致振動噪聲很大以致降噪效果反而變差。與原風(fēng)機相比,在額定工況點A 聲級降低約4.5 dB( A) ,在大流量工況下,A 聲級降低約3.6 dB( A) ,在小流量工況下,A 聲級降低約1.9 dB( A) 。
處理措施就是聯(lián)軸器的重新找正,確保同心度在偏差允許值內(nèi)。聯(lián)軸器對中找正應(yīng)注意的是:一是,應(yīng)以離心風(fēng)機的聯(lián)軸器為基準,測定和調(diào)整離心風(fēng)機電機來保證電機與風(fēng)機兩軸線同軸;二是,電機的四個地腳螺栓必須對角均勻緊固后才能讀數(shù);三是,盤動聯(lián)軸器時轉(zhuǎn)向應(yīng)與風(fēng)機運轉(zhuǎn)方向一致。調(diào)整的順序應(yīng)是;首先,使兩聯(lián)軸器軸線平行,即先保證軸向百分表的四個讀數(shù)相差值符合本文表1 的允許值;其次,使兩聯(lián)軸器軸線同高,即先調(diào)整左右徑向偏差,小型離心風(fēng)機生產(chǎn)廠,后調(diào)整上下高差,箱式離心風(fēng)機,直至符合本文的允許值。在實際工作中,常用的打表工具———磁性表座雖然使用簡便,但卻存在著剛性不足和適用條件受限的不良情況。
對于重要和安裝要求高的風(fēng)機,有必要設(shè)計和制作一個表架配合百分表進行測量,離心風(fēng)機主要由抱箍、角鋼表架等組成。,主要是U102 除塵風(fēng)機振動偏大需重新校正聯(lián)軸器對中?,F(xiàn)場檢修人員反映,在打表過程中,徑向百分表下方讀數(shù)不時出現(xiàn)異常情況:電機墊高已經(jīng)很明顯,但讀數(shù)卻不變或變小(當時百分表探頭打在風(fēng)機端半聯(lián)軸器上,此情況下,如電機墊高,小型離心風(fēng)機,徑向百分表在下方讀數(shù)應(yīng)增大)。異常讀數(shù)的出現(xiàn),嚴重干擾了檢修正常進行。憑多年經(jīng)驗并仔細觀察后發(fā)現(xiàn),當聯(lián)軸器轉(zhuǎn)到下方時,百分表探頭已脫離半聯(lián)器近0.5 mm,即此時百分表探頭已不起作用,百分表出現(xiàn)假讀數(shù)。
1)離心風(fēng)機在進氣箱出口與葉輪進口處有渦旋產(chǎn)生,其位置與流量大小相關(guān),渦旋的存在導(dǎo)致葉輪流道發(fā)生了堵塞,是離心風(fēng)機效率降低的原因之一。
2)加進氣箱后,風(fēng)機葉輪尾緣的“尾跡-射流”現(xiàn)象更加的嚴重,且在小流量區(qū)風(fēng)機內(nèi)部流場存在偏心現(xiàn)象。
3)加進氣箱后離心風(fēng)機不僅效率有所降低,其全開流量與壓力與無進氣箱相比也有所下降,加進氣箱后離心風(fēng)機較優(yōu)工況點向小流量區(qū)偏移,進氣箱內(nèi)部流場的復(fù)雜性以及出口速度的不均勻性對風(fēng)機內(nèi)部的流場分布產(chǎn)生了影響。
4)相比于無進氣箱的情況下,加進氣箱后,風(fēng)機隨流量的增加,濰坊離心風(fēng)機,噪聲提升的更快,且在大流量區(qū)明顯高于不帶進氣箱的噪聲。
5)與實驗測試結(jié)果對比分析,結(jié)果表明采用數(shù)值模擬研究風(fēng)機性能是可行的。
為了提高掘進工作面離心風(fēng)機導(dǎo)流效果, 提出對離心風(fēng)機圓弧形集流器加米字支撐架改造。通過建立離心風(fēng)機幾何模型和數(shù)值模型,并施加邊界條件,利用Fluent 軟件對加米字圓弧集流器和普通圓弧集流器離心風(fēng)機進行了整機內(nèi)部流場數(shù)值模擬, 采用Tecplot 軟件進行后處理,顯示同流量下離心風(fēng)機的壓力云圖。
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