冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥關不嚴,在清洗初冷器時為防止水箱蓋漏水出口截門也需稍開,這樣就造成了初冷器清洗效果較差。需對3#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥進行更換。近期,1#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥也偶爾發(fā)生同樣的狀況??紤]到2#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶閥因打不開在2008年已經更換過(此蝶閥為氣源工程同一批),有必要在停一次循環(huán)水的情況下一同進行更換。
初冷器對來自焦爐~82℃的荒煤氣進行冷卻,初冷器清洗多少錢,現設置4臺并聯的煤氣初冷器(橫管冷卻器)20W01~04?;拿簹庥缮喜窟M入橫管初冷器,在橫管初冷器中分三段冷卻。上段及中段用循環(huán)水,下段用低溫水將煤氣冷卻至21℃。煤氣從橫管初冷器下部排出,進入電捕焦油器。設計時考慮了如果有一臺初冷器停止工作時,煤氣出口溫度仍能保持21℃。
荒煤氣自上而下通過初冷器,為了使煤氣中的萘和焦油冷凝下來及煤氣中夾帶的灰塵沉積下來,在初冷器上段設有噴灑裝置,噴灑液取自于焦油氨水分離裝置。
煤氣初冷器前的煤氣上升管安裝了噴頭,其目的是對荒煤氣進行冷卻,使升華的萘和懸浮的灰塵沉積下來。噴灑冷凝液來自于冷凝液槽。
在實際的應用中,初冷器清洗找哪家,由于焦爐原因無法在立式焦油氨水分離槽中取到輕質焦油,無法得到合格的噴灑液。噴灑液流量125 m3/h左右,平均每臺初冷器42 m3/h。在生產運行中,初冷器的阻力上升很快,每天沖洗3臺才能滿足生產需要,相當于每臺初冷器平均32小時清理一次。初冷器下液管道和液封槽處經常被積萘堵塞。初冷器阻力較大,應對焦爐不正常生產情況的能力較低。

很多焦化廠都普遍存在初冷器泄漏,泄漏時查漏難度較大,檢修時間較長,在此期間剩余氨水負荷劇增,蒸氨困難,堿液混合器及蒸氨塔頻繁堵塞的現象,廢水長期超標的現象。為此筆者結合多年的生產經驗,總結了一套系統(tǒng)方法,具體方法如下:定性方法。取部分初冷冷凝液用濾紙過濾,向過濾后的清液中加入適量的片堿調節(jié)PH至10左右,然后在電爐上加熱,臺州初冷器清洗,沸騰后關閉加熱,冷卻后觀察溶液中若有絮狀沉淀,則說明初冷器有泄漏,若沒有則說明初冷器沒泄漏。雖然煤氣飽和水中含有鈣、鎂、鐵等離子,但經焦爐集氣管用氨水(PH值11~12)噴灑,高溫堿性條件下,焦爐煤氣中的鈣鎂鐵離子在集氣管就基本被沉淀轉移至焦油渣中。當初冷器泄漏時會把循環(huán)水的鈣、鎂、鐵等離子漏入初冷冷凝液中,而鈣、鎂、鐵等離子在堿性加熱的條件下會變成絮狀沉淀。
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