造成混合液質(zhì)量不穩(wěn)定的主要因素(不考慮配煤比及煉焦生產(chǎn)的影響)主要為焦油氨水分離槽液面波動(dòng)的影響:①兩個(gè)焦油氨水分離槽的并聯(lián)使用,因兩個(gè)槽的管路暢通情況存在差異,并聯(lián)使用任何一個(gè)相同管路暢通情況不同均會(huì)造成焦油氨水液面的不穩(wěn)定。②倒槽的影響,若重質(zhì)焦油兩個(gè)槽子一同抽取,因存在兩個(gè)管路阻力不同,會(huì)造成一個(gè)槽子抽取較多,一個(gè)抽取較少的現(xiàn)象。③進(jìn)渣箱各排液、冷凝液等的影響,主要受東初冷調(diào)和油地坑開(kāi)泵的影響(無(wú)液位自動(dòng)控制)。另外,造成初冷器清洗效果不好和使用周期短的一個(gè)主要原因?yàn)榛旌弦簢姙⒐芏?。去年通過(guò)檢查二區(qū)及東初冷的混合液噴灑管發(fā)現(xiàn)噴灑管末端幾個(gè)孔被塑料片、石棉板等堵死。
來(lái)自焦?fàn)t的荒煤氣與焦油氨水混合物進(jìn)過(guò)氣液分離器分離后,初冷器清洗哪家好,82度荒煤氣由上部出來(lái),進(jìn)入并聯(lián)操作的橫管式初冷器,分別用65度余熱水、33度循環(huán)水、16度低溫水、將煤氣冷卻至20-23度。由橫管初冷器下部排出的煤氣,進(jìn)入并聯(lián)操作的電捕焦油器,除去煤氣中夾帶的焦油,在由煤氣風(fēng)機(jī)壓送至硫胺、、脫硫、進(jìn)入煤氣管網(wǎng)。為了保證初冷器冷卻效果,在其頂部用熱氨水不定期沖洗,以清除管壁上的焦油、萘的雜質(zhì)。65度余熱水用余熱水泵經(jīng)橫管初冷器上段換熱到75度送到脫硫作業(yè)區(qū)循環(huán)使用。初冷器帶有斷塔盤(pán),將初冷器分為上下兩段。上段排出的冷凝液經(jīng)水封槽流入上段冷凝液槽,初冷器清洗價(jià)格,用上段冷凝液泵將一部分送到初冷器上段噴灑,多余部分送到焦油渣預(yù)分離器。下段排出的冷凝液經(jīng)水封流入下段冷凝液槽,用下段冷凝液泵送到初冷器下段噴灑,多余的部分經(jīng)交通管滿流到上段冷凝液槽。在焦油氨水分離槽的焦油氨水分界面處取出焦油氨水混合物,其中還有約30-50%的焦油自流到上下段冷凝液泵入口
初冷器的改造
將初冷器逐臺(tái)與系統(tǒng)隔離進(jìn)行改造。對(duì)于隔離的初冷器,首先在頂部煤氣進(jìn)口管與噴灑液噴頭之間開(kāi)口,清理初冷器頂部積存的雜質(zhì)。同時(shí)增大噴灑液噴頭的管徑,初冷器清洗,并增加側(cè)向開(kāi)口,初冷器清洗公司,以增加噴灑量,使能?chē)姙⒌矫簹膺M(jìn)口管的下方。對(duì)頂部蒸汽噴頭也進(jìn)行了改造,并于噴灑液管道串聯(lián),在頂部不用蒸汽時(shí)可兼做噴灑液噴頭,以增加頂部噴灑量和噴灑面積。清理結(jié)束后,將頂部開(kāi)口改造為人孔,便于以后檢查。
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