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南京新鴻洋科技有限公司位于中國四大古都、首批國家歷史文化名城,全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐,地處長江下游、中國東部沿海經(jīng)濟帶與長江經(jīng)濟帶交匯的重要節(jié)點城市南京。
實際應(yīng)用針對輸煤系統(tǒng)落煤管堵塞、落煤筒腐蝕磨損漏粉、膠帶運行跑偏、撒煤,輸煤棧橋粉塵濃度超標,噪音大等問題,徹底i解決了落煤管堵塞、落煤點不正、膠帶運行跑偏等問題,使粉塵濃度降低到6 mg/m3以下,噪音降低到80 dB,輸煤系統(tǒng)堵煤漏煤情況得到改善,現(xiàn)場工作環(huán)境得到改善.
1.輸煤皮帶轉(zhuǎn)運點粉塵原因分析
1)物料在頭部滾筒處按皮帶機的速度拋物出去,煤流與頭部護罩爆i炸式撞擊產(chǎn)生大量的粉塵。
2)紛亂無序的煤流在落煤管內(nèi)與空氣充分混合形成高壓含塵氣流。
3)物料隨著下落時產(chǎn)生的大量誘導風進入導料槽,導料槽與皮帶機之間密封不嚴時,造成粉塵從縫隙中外泄。
4)傳統(tǒng)除塵器設(shè)計、布局不合理,除塵效率低,維護費用高。
.輸煤系統(tǒng)皮帶跑偏原因分析
3)皮帶接口粘接不平整或者頭、尾滾筒中心線不平行等原因使皮帶寬度方向上的合力不為零,皮帶拉力不均勻,造成輸送機跑偏。
4.雜物處理的問題
煤在輸送過程中,常伴有大量的木塊、石塊、破布、稻草及纖維質(zhì)等雜物,易導致輸送設(shè)備如滾軸篩、碎煤機、球磨機、皮帶給煤機等的損傷和堵塞,頻繁停機檢修造成維護成本的提高。
3.2.2 針對堵煤的治理:來料皮帶速度賦予煤流的動能在轉(zhuǎn)運點落煤管內(nèi)與煤流勢能疊加,疊加后具有合能量的濕煤流克服了傾角管壁的摩擦力,使煤流能夠靠自身能量沿落煤管滑落到接料皮帶上,防止了堵煤。
3.2.3 針對跑偏的治理: 通過模擬物料運行的軌跡,從而控制落料點的位置,保證皮帶受力均勻不跑偏;煤流與皮帶的相對靜止也消除了煤流墜落的沖擊,減少皮帶跑偏的可能。