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電捕焦油器吹掃置換前要檢查放散閥
電捕焦油器放散閥門一般采用閘板閥,該種閥門閥芯脫后,從外觀上不好做出判斷,容易被忽視。即使是有經(jīng)驗的操作人員,也得先憑手感初判,再通過觀察有無氣體放出才能做出終確認(rèn)。具體操作方法是:對于正壓運行的電捕焦油器,可在停車前適當(dāng)打開放散閥門,觀測有無煤氣冒出;若是停車前適當(dāng)打開放散閥門,觀測有無煤氣冒出;若是電捕焦油器負(fù)壓運行,可在停車后打開蒸汽吹掃閥門,看有無蒸汽冒出來確認(rèn)。如果放散閥門芯脫落,必須及時檢修或?qū)ふ姨娲派Ⅻc,必須將塔內(nèi)殘余煤氣清除干凈。
電捕焦油器的改進(jìn)措施:
(1)出于技術(shù)處理可靠的考慮,進(jìn)出口應(yīng)盡可能的設(shè)置水封,便于安全出產(chǎn),即便需求加盲板也是在水封之后進(jìn)行,這樣更加安全,也符合當(dāng)前的安全出產(chǎn)的總體需求。
(2)在電暈極絲距離蜂窩底部出口處添加一個套環(huán),能夠削減電暈極絲在氣流動搖時瞬時碰觸沉淀極而打斷極絲。并在電暈極下端、吊環(huán)以上加裝內(nèi)徑4~5mm、壁厚2.5~4mm、長200~300mm的不銹鋼套管,維護(hù)電暈極,以延伸其使用時間。
(3)因為目前的煤氣處理量較小,電捕焦油器沒有備用設(shè)備,一旦出現(xiàn)問題就愈加明顯,計劃新增1臺6萬m3/h 的電捕焦油器, 4臺電捕并聯(lián)運轉(zhuǎn)。
(4)因為凈煤氣中含焦油等雜質(zhì)的影響,設(shè)備的壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)周期短,故障率高。為此,我們在氣柜后又新建了2臺電捕焦油器,以改進(jìn)煤氣壓縮機(jī)的運轉(zhuǎn)條件。
(5)為防止絕緣子因受潮而導(dǎo)致?lián)舸┑仁露耍玫獨饩S護(hù)絕緣箱的絕緣子十分重要,可采用電加熱,也可采用蒸汽加熱,氮氣出口溫度約80℃,氮氣用量約50m3/h。如果沒有氮氣,筆者以為也可用凈化后的焦?fàn)t煤氣加熱后作為維護(hù)氣。
電捕焦油器在碳素廠煙氣治理的工藝進(jìn)程
當(dāng)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)3~5日時,操作人員要對電捕焦油器的陽極排管進(jìn)行一次的清理:在操控室內(nèi)用手按動清潔按鈕一次,此刻系統(tǒng)將按預(yù)訂設(shè)置的程序進(jìn)行主動切換,主動清潔電場和預(yù)收塵器。等到電場和預(yù)收塵器清潔完畢后,系統(tǒng)將主動恢復(fù)運轉(zhuǎn),不再需要手動操控。
用上面的辦法同樣清潔調(diào)質(zhì)降溫塔。清潔時所用物質(zhì)為92~97℃熱水,熱水來源為備用20m3的熱水池,該熱水池中的熱水來源為自來水通入蒸汽。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出激烈聲光報警時,說明系統(tǒng)發(fā)生了著火現(xiàn)象,此刻操作人員不需要慌張,不需動手操作,只需調(diào)查高壓電控柜是不是堵截電源、管道切換閥9是不是打開、管道切換閥2、3等是不是封閉。檢查風(fēng)機(jī)是不是自動中止運轉(zhuǎn),檢查消防泵是不是自動運轉(zhuǎn)。如果這些本應(yīng)當(dāng)自動切換的設(shè)備沒有完成自動工作,則可臨時進(jìn)行手動切換,以保證消防救火的正常運作。