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別人家的空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)改造分析
針對某電廠2號鍋爐排煙溫度高的問題,對29-VI(T)型空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)改造進(jìn)行可行性分析,提出改造方案及注意事項(xiàng),通過空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)前后運(yùn)行參數(shù)比對,認(rèn)為空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)改造節(jié)能效果明顯,可為同類機(jī)組提供借鑒。
對于電站鍋爐,排煙熱量損失是鍋爐效率損失中一項(xiàng),約占鍋爐所有損失的75%。鍋爐的排煙溫度一般設(shè)計(jì)值在120 ~ 130 ℃,相關(guān)資料表明,排煙溫度每降低19℃,機(jī)組供電煤耗可下降0.187g/kWh?;痣姍C(jī)組實(shí)際運(yùn)行中,由于煤種偏離設(shè)計(jì)值、鍋爐受熱面存在結(jié)渣等問題,國內(nèi)鍋爐大多存在實(shí)際運(yùn)行排煙溫度高于設(shè)計(jì)值,影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
疏水方式對暖風(fēng)器的運(yùn)行效果的有重要的影響
暖風(fēng)器疏水的回收方式主要有 2 種:
1) 高壓疏水方式,即用疏水泵將疏水輸送至除氧器;
2) 低壓疏水方式,即系統(tǒng)安裝疏水器設(shè)備,將疏水疏至凝汽器。
比較兩種疏水方式,高壓疏水方式在實(shí)際運(yùn)行過程中會出現(xiàn)疏水不通暢的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致管道內(nèi)部汽水兩相共存,發(fā)生振動和腐蝕,造成暖風(fēng)器的泄漏,致使暖風(fēng)器不能起到應(yīng)有的作用[7],而低壓疏水方式不存在汽水兩相共存的現(xiàn)在,可以保證系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,是近年來國內(nèi)外普遍采用暖風(fēng)器系統(tǒng)蔬水方式,暖風(fēng)器低壓疏水方式示意圖如圖所示。
空氣預(yù)熱器腐蝕積灰問題探討
降低空預(yù)器的積灰腐蝕需要減少NH4HSO4的生成,即減少煙氣中 SO3含量以及 NH3的逃逸量。煙氣中的 SO3包括來自入煤中的硫在爐膛通過高溫燃燒反應(yīng)及 SCR 催化劑的催化作用下生成的 SO3,煙氣中還存在部分 SO2,煙氣中的 SO2經(jīng)過 SCR 裝置時(shí),會生成 SO3,使得 SO3的總體積分?jǐn)?shù)升高可高達(dá) 10-4以上,易導(dǎo)致催化劑。目前,降低煙氣中 SO3含量的方法主要是采用堿性吸收劑。該方法是通過向爐膛內(nèi)或煙氣中噴入不同的化學(xué)物質(zhì)與SO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而達(dá)到脫除 SO3的目的。常用的化學(xué)物質(zhì)包括:堿性氧化物 (氧化鎂、氧化鈣、堿如氨、氫氧化鈣、氫氧化鎂等),帶堿性的鹽類物質(zhì) (碳酸鈉或者天然堿),SO3的脫除效率能夠達(dá)到90%以上。這種使用吸收劑的方法能夠有效地降低煙氣中的 SO3的含量。
煙氣中氨的來源主要是逃逸的氨,可以從改造空預(yù)器本體以及控制脫硝系統(tǒng)氨逃逸 2 方面考慮,采取措施減少生成硫酸氫氨的危害。
回轉(zhuǎn)式空預(yù)器簡介
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器是一種用于大型鍋爐的熱交換設(shè)備,它利用鍋爐煙氣的熱量來加熱燃燒所需的空氣,以此來提高鍋爐的效率?;剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器主要由中心軸、轉(zhuǎn)子、裝在轉(zhuǎn)子格倉里的換熱元件、轉(zhuǎn)子外殼、過渡煙風(fēng)道、頂部結(jié)構(gòu)、底部結(jié)構(gòu)、上部扇形板、下部扇形板、弧形板、支撐軸承、導(dǎo)向軸承、驅(qū)動裝置等組成。的部件是轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子由很多個(gè)徑向隔板和環(huán)向隔板將轉(zhuǎn)子分成若干個(gè)格倉,格倉內(nèi)放置換熱元件。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí)通過換熱元件實(shí)現(xiàn)煙氣和空氣之間的熱交換。轉(zhuǎn)子徑向隔板上安裝徑向和軸向密封片。下部徑向密封片與下部扇形板,上部徑向密封片與上部扇形板,軸向密封片與弧形板在熱態(tài)運(yùn)行中接觸或保持很小的距離,形成煙氣和空氣之間的密封。空預(yù)器的密封性能,是性能指標(biāo)之一,直接影響鍋爐效率。