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空氣預(yù)熱器的改造效果
2013年對(duì)2號(hào)鍋爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造后,鍋爐正常運(yùn)行中,由于排煙溫度受煤種情況、吹灰情況、燃燒工況調(diào)整、溫度場(chǎng)分布、磨煤機(jī)組組合及各磨處理情況、系統(tǒng)漏風(fēng)情況、環(huán)境溫度等諸多因素的影響很大,即使在相同負(fù)荷下,排煙溫度也不盡相同,因此在機(jī)組穩(wěn)定工況下,進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比試驗(yàn)。機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),不吹灰,磨煤機(jī)組組合及各磨煤機(jī)處理情況相當(dāng),空氣預(yù)熱器出口溫度、環(huán)境溫度、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率、給水溫度相近,且采用網(wǎng)格測(cè)溫,取點(diǎn)較多,因此能較真實(shí)地反映改造前后排煙溫度的變化(煤種和燃燒工況無(wú)法完全相同) ,空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前后相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
由表1可知,通過(guò)實(shí)際測(cè)量對(duì)比得出空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前后排煙溫度下降了5 9℃ ,按供電煤耗320g/kWh計(jì)算相當(dāng)于降低煤耗0.56 g/kWh,1臺(tái)機(jī)組按年發(fā)電20億kWh計(jì)算,每年可節(jié)約標(biāo)煤1120t,按每t標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)800元計(jì)算,一年直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益89.6萬(wàn)元。
空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)
轉(zhuǎn)子密封系統(tǒng)
空預(yù)器的密封系統(tǒng)由轉(zhuǎn)子徑向、軸向、環(huán)向以及轉(zhuǎn)子中心筒密封組成。
徑向密封
徑向密封片安裝在轉(zhuǎn)子徑向隔板的上、下緣。密封片由1.6mm厚的等同考登鋼制成,與6mm厚的低碳鋼壓板一起通過(guò)自鎖螺母固定在轉(zhuǎn)子隔板上。所有密封片均設(shè)計(jì)呈單片直葉型.徑向密封片用來(lái)減小空氣到煙氣的直接漏風(fēng)。
疏水方式對(duì)暖風(fēng)器的運(yùn)行效果的有重要的影響
暖風(fēng)器疏水的回收方式主要有 2 種:
1) 高壓疏水方式,即用疏水泵將疏水輸送至除氧器;
2) 低壓疏水方式,即系統(tǒng)安裝疏水器設(shè)備,將疏水疏至凝汽器。
比較兩種疏水方式,高壓疏水方式在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)疏水不通暢的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致管道內(nèi)部汽水兩相共存,發(fā)生振動(dòng)和腐蝕,造成暖風(fēng)器的泄漏,致使暖風(fēng)器不能起到應(yīng)有的作用[7],而低壓疏水方式不存在汽水兩相共存的現(xiàn)在,可以保證系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外普遍采用暖風(fēng)器系統(tǒng)蔬水方式,暖風(fēng)器低壓疏水方式示意圖如圖所示。
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器密封裝置主要采用以下幾種形式
固定式密封。固定式密封維護(hù)方便,可靠性好,但為了保證運(yùn)行安全性,密封片只有1~3mm厚度,運(yùn)行幾年就因飛灰磨損和腐蝕需要進(jìn)行更換,由于間隙設(shè)定的核心技術(shù)被壟斷,只能高價(jià)請(qǐng)專業(yè)公司再次進(jìn)行間隙設(shè)定,費(fèi)用高昂。同時(shí)由于冷態(tài)間隙的計(jì)算和調(diào)整仍然存在誤差,扇形板和密封片之間仍然存在一定的泄漏間隙。并且由于是按額定運(yùn)行狀態(tài)計(jì)算的間隙值,在鍋爐運(yùn)行異常(如煙溫異常)情況下,容易造成轉(zhuǎn)子卡死的情況。