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電捕焦油器絕緣箱內(nèi)瓷瓶原因分析:
長期以來,電捕焦油器絕緣箱內(nèi)瓷瓶爆裂一直是各生產(chǎn)廠家比較頭疼的。狀況出現(xiàn)頻繁,廠家不斷上門維修,開支不斷加大,甚至收不回質(zhì)保金,利潤銳減。我們知道,電捕焦油器本身也不是那么嬌氣的東西,不過,我們?cè)谂c客戶合作時(shí)就應(yīng)該講清楚,高壓絕緣系統(tǒng)是需要定期清理,維護(hù)的,以此保證電捕焦油器運(yùn)行穩(wěn)定。因此,培訓(xùn)好客戶操作人員電捕焦油器的檢查維護(hù)知識(shí)顯得尤為重要。當(dāng)吸附于沉淀極上的雜質(zhì)量增加到大于其附著力時(shí),會(huì)自動(dòng)向下流趟,從電捕焦油器底部排出,凈氣體則從電捕焦油器上部離開并進(jìn)入下道工序。我公司新型專利絕緣瓷瓶在正常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中并不輕易出現(xiàn)問題,偶爾出現(xiàn)問題多數(shù)情況下與廠方全體操縱不當(dāng)有關(guān)。我公司對(duì)此這方面問題,一直很重視,質(zhì)量把關(guān)很嚴(yán)謹(jǐn),我們目前所用的絕緣系統(tǒng)還未出現(xiàn)炸裂等現(xiàn)象。
電捕焦油器的正確運(yùn)作方式
首先是修理電捕時(shí),有必要時(shí)先封閉高壓電源,拉下電閘,懸掛警示牌。使用接地棒,將高壓電源的輸出端進(jìn)行放電。放電后,將接地棒連接在高壓電源變壓器的輸出端上,形成接地短路維護(hù)。其次是電捕運(yùn)轉(zhuǎn)三個(gè)月,應(yīng)泊車用蒸汽打掃一次,并對(duì)絕緣箱、饋電箱中的絕緣瓷瓶及穿墻套管擦拭一次,清潔時(shí)用紗布浸苯或酒精沖洗并枯燥。若電捕焦油器處置不妥,使煤氣中的焦油含量過高,勢(shì)必會(huì)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)形成負(fù)擔(dān),減少鼓風(fēng)機(jī)使用壽命,容易導(dǎo)致事故發(fā)生,增大事故頻發(fā)率。終就是進(jìn)入電捕內(nèi)查看修理時(shí)要進(jìn)行蒸汽吹掃置換,封堵盲板。在進(jìn)行此操作留意的是要留意閥門漏氣和放散管的蒸汽冷卻水,避免燙壞。
電捕焦油器處理不當(dāng)對(duì)焦化廠的影響
焦化廠生產(chǎn)車間的主要工作為凈化煤氣及回收化工產(chǎn)物。集氣管處被冷卻后的煤氣進(jìn)入橫管初冷器在一段循環(huán)水、二段制冷水的冷卻后煤氣溫度由80℃左右降至22℃左右,因此煤氣中的焦油成霧狀,大部分的焦油被氨水噴灑并隨之進(jìn)入澄清槽,其他小部分的焦油霧隨煤氣進(jìn)入電捕焦油器,經(jīng)電捕焦油器電捕后的煤氣含焦油量小于50mg/m3,達(dá)到工藝指標(biāo)。6、以上檢查正常后,將電捕絕緣箱加熱用的溫控儀打開,使絕緣箱的溫度均勻升至85~110°C(溫度低于85°C時(shí)不允許開機(jī))。
若電捕焦油器處置不妥,使煤氣中的焦油含量過高,勢(shì)必會(huì)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)形成負(fù)擔(dān),減少鼓風(fēng)機(jī)使用壽命,容易導(dǎo)致事故發(fā)生,增大事故頻發(fā)率;含過高焦油霧的煤氣進(jìn)入脫硫工段時(shí),焦油會(huì)附著在脫硫塔輕瓷填料上,導(dǎo)致設(shè)備阻力增大,污染脫硫液,還會(huì)造成再生塔中硫泡沫生產(chǎn)困難,脫硫液無法再生,H2S在脫硫液中逐步飽和,脫硫液吸收H2S能力降低,煤氣質(zhì)量惡化;化肥行業(yè)用電捕焦油器檢修期間的安全措施及注意事項(xiàng):1)嚴(yán)格按照有關(guān)安全工作規(guī)程辦理好各種工作手續(xù),完成各項(xiàng)安全措施。煤氣經(jīng)過硫銨工段時(shí)若含過量焦油,容易導(dǎo)致煤氣預(yù)熱器的堵塞,給操作帶來影響,母液噴灑后酸焦油留在飽和器內(nèi)部,導(dǎo)致裝備阻力增大,硫銨結(jié)晶質(zhì)量降低,同時(shí)阻礙了煤氣中氨的吸收;從飽和器出來的煤氣進(jìn)入cu苯工段的終冷塔,大量的焦油霧滴再次冷卻后著于終冷塔內(nèi), 使終冷塔阻力上升,通過洗苯塔時(shí)還會(huì)有部分的焦油進(jìn)入洗油中影響洗油質(zhì)量,使洗油黏度增大在設(shè)備內(nèi)流通困難,吸取苯族烴能力下降,從而影響cu苯的產(chǎn)量, 而且使洗油質(zhì)量降低,再生器使用頻次增加,導(dǎo)致洗油的浪費(fèi),使生產(chǎn)成本,企業(yè)損失增大。